我廠余熱發(fā)電窯改用四風(fēng)道煤粉燃燒器效果顯著

2007/12/14 00:00 來源:

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  一、前言

  我廠于1996年建設(shè)一條由Ø3.6×70m回轉(zhuǎn)窯、Ø3×32m單筒冷卻機、20t/h余熱鍋爐、3000kW汽輪發(fā)電機組和單風(fēng)道煤粉燃燒器等組成的余熱發(fā)電窯生產(chǎn)線。投產(chǎn)后雖然運轉(zhuǎn)基本正常,但產(chǎn)量低,煤耗高,且必須燒優(yōu)質(zhì)煙煤。2002年后,煤價逐漸上漲,好煤難買。水泥市場競爭日益激烈,為降低水泥生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟效益,解決燒劣質(zhì)煤和提高市場競爭力等問題,決定采用先進的多風(fēng)道煤粉燃燒器進行改造。經(jīng)過調(diào)查篩選,最后決定購買天津市博納建材高科技研究所產(chǎn)TJB-KP-6型四風(fēng)道煤粉燃燒器。利用大修時間實施,于2004年4月28日改造完成投入生產(chǎn),至今已正常運轉(zhuǎn)了2年零2個月,取得了顯著的技術(shù)經(jīng)濟效益?,F(xiàn)將詳細情況簡介如下,供同行參考。

  二、改造內(nèi)容

  1. 吊架移動小車:利用原有稍加改造,便于四風(fēng)道噴燃管的調(diào)節(jié);

  2. 燃燒器:拆除原用單風(fēng)道煤粉燃燒器,換成TJB-KP-6型旋流式四風(fēng)道煤粉燃燒器;

  3. 燃燒器供風(fēng):拆除原窯頭煤粉離心風(fēng)機,換用兩臺羅茨風(fēng)機,其性能參數(shù)見表1。

煤風(fēng)和凈風(fēng)的主要性能參數(shù) 

 

  4. 喂煤系統(tǒng):原來喂煤系統(tǒng)簡單。煤粉倉下來的煤粉經(jīng)雙管螺旋喂料機通過下煤溜子直接喂入單風(fēng)道煤粉燃燒器的煤膽中,然后通過噴煤管將煤粉噴入窯內(nèi)燃燒。喂煤量通過調(diào)節(jié)雙管螺旋喂料機的轉(zhuǎn)速人工控制。改造后,保留原煤粉倉,螺旋閘板和雙管螺旋喂料機。在雙管螺旋喂料機下增設(shè)了沖板流量計。因為沖板流量計對返風(fēng)敏感,為此采用兩道密封措施。一是通過在沖板流量計下面增設(shè)一臺自行排氣分格輪,再下來采用帶有緩沖減壓小倉的螺旋氣力輸送泵。借以輸送煤粉和排氣減壓,以避免返風(fēng)對沖板流量計精度的影響,如圖1所示。其它均未改動,總改造投資約為45萬元。

圖1  改造后的喂煤系統(tǒng)

  三、改造后經(jīng)濟效益顯著

  改造后產(chǎn)量提高,質(zhì)量改善,對煤質(zhì)的適應(yīng)性特別強。連低位熱值為3500×4.18kJ/kg的劣質(zhì)煤都能應(yīng)用,取得了顯著的經(jīng)濟效益。現(xiàn)分述如下: 

  1. 產(chǎn)量提高

  我們這條生產(chǎn)線,在使用優(yōu)質(zhì)煙煤時產(chǎn)量一般為18t/h,偶爾達19t/h?,F(xiàn)在已穩(wěn)定在22.5t/h,經(jīng)常在23t/h左右,最高達25t/h,提高了21.6%。年增產(chǎn)熟料約32340t/a。熟料利潤按50元/t計,則每年增收約161.7萬元。

  2. 節(jié)煤顯著

  原用單風(fēng)道時的熟料熱耗為1750×4.18kJ/kg.cl,改用四風(fēng)道后降為1530×4.18kJ/kg.cl,即節(jié)煤為12.6%。我廠原用優(yōu)質(zhì)煙煤時的實物煤耗為350kg/t.cl,年用煤量約為54000t/a。則節(jié)煤量為6775t/a。進廠煤價為350元/t,則每年節(jié)煤費約為237萬元。

  3. 改煤

  我廠在使用單風(fēng)道煤粉燃燒器時必須燒優(yōu)質(zhì)煙煤,改用四風(fēng)道煤粉燃燒器燒非常低劣的劣質(zhì)煤,詳見表2。這兩種煤現(xiàn)在的差價為80元/t,原用煤為54000t/a,可見因改煤每年所取得的經(jīng)濟效益為432萬元。

遼源金剛水泥廠所用幾種劣質(zhì)煤的工業(yè)分析值

   

  4. 火磚壽命大大延長

  我廠Ø3.6×70m窯,在使用單風(fēng)道煤粉燃燒器時,燒成帶火磚壽命平均為6個月?,F(xiàn)在提高到14個月,即提高了1.3倍。每次換磚長度為10m左右,約需64~79t。我廠燒成帶現(xiàn)用鎂鉻磚,進廠價為3000元/t,換一次磚僅火磚費用即為19.2~23.7萬元。約需停窯4天,少生產(chǎn)熟料約216t。熟料利潤為50元/t,則損失約10萬元左右。
火磚壽命延長,不計人工費,每年可節(jié)省約45萬元。

  5. 運轉(zhuǎn)率提高

  我廠原來的運轉(zhuǎn)率為92.3%,現(xiàn)在提高到94%,即提高了1.7%。每年多生產(chǎn)熟料995t/a,每年多增收4.8萬元/a。
通過燃燒器改造每年可取得800~850萬元的經(jīng)濟效益。

  四、幾點體會

  1.  改造燃燒器是一本萬利之舉

  我廠改造燃燒器的總費用約為45萬元,每年所取得的效益為800萬元之多。這就是說,有不到一個月的時間就可以收回改造投資。

  2. 喂煤均勻穩(wěn)定特別重要

  在喂煤系統(tǒng)中增加沖板流量計的計量設(shè)備是很必要的?,F(xiàn)有一個非常有說服力的實例,即北京三力水泥有限公司,他們公司與我廠的窯型、規(guī)格和系統(tǒng)主要的設(shè)備配置基本相同(表3),所用的煤質(zhì)比我廠還好(表4)。只是喂煤系統(tǒng)未設(shè)計量設(shè)備,如圖2所示。可當同樣都采用同一家的TJB-KP-6型四風(fēng)道煤粉燃燒器后,窯的產(chǎn)量由原來的18t/h提高到19~20t/h。其它主要技術(shù)經(jīng)濟指標改善的程度也不如我廠大。這充分說明了喂煤均勻穩(wěn)定的重要性。有經(jīng)驗的水泥工作者都有這樣的體會:煤質(zhì)差并不可怕,最可怕的是不均勻不穩(wěn)定。 

系統(tǒng)主要設(shè)備配置

       

北京三力水泥有限公司所用煤的工業(yè)分析值 

1.煤粉倉;2.轉(zhuǎn)子秤;3.螺旋氣力輸送泵;4.煤風(fēng)羅茨風(fēng)機;5.凈風(fēng)羅茨風(fēng)機;6.TJB型四風(fēng)道煤粉燃燒器;7.窯頭罩;8.回轉(zhuǎn)窯;9.單筒冷卻機;

圖2  北京三力水泥有限公司現(xiàn)用的喂煤系統(tǒng)

  3. 供貨單位售后服務(wù)周到及時

  我廠原用單風(fēng)道煤粉燃燒器,看火工對使用這種先進的四風(fēng)道煤粉燃燒器缺乏經(jīng)驗。剛投入使用時,供貨單位派售后服務(wù)人員親自指導(dǎo)和操作,效果都比較好??墒鞘酆蠓?wù)人員一走就出現(xiàn)了許多問題,不僅產(chǎn)量沒有提高,反而工藝事故增多。為此,我們與供貨單位聯(lián)系,他們的總工程師親自到廠幫助解決。至此以后,產(chǎn)質(zhì)量等各項指標都大大改善,工藝事故基本杜絕。經(jīng)過供貨單位的服務(wù)和培訓(xùn),我們很快掌握了這種燃燒器的操作,使生產(chǎn)很快步入正常軌道。由此可見,現(xiàn)在所取得的顯著效果與供貨單位的服務(wù)周到及時是分不開的。

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