煤磨袋式收塵器的技改措施
1.MDC89-7袋式收塵器存在的問題
(1)設備導流板損壞。(2)外殼和主風道嚴重變形。(3)反吹風道變形穿孔,提升閥密封不嚴。清灰時,風量流失嚴重,不但起不到清灰作用,反而給設備增加運行阻力,產(chǎn)量降低,更為嚴重的是增加了系統(tǒng)中氧含量,帶來安全隱患。(4)設備老化,粉塵排放嚴重超標,系統(tǒng)運行阻力大、能耗高,給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失和環(huán)境污染等問題。(5)檢修強度大,換袋麻煩,每個濾袋重達50千克,每次換袋需12人。
2.技術(shù)改造方案及實施
由于工藝布置及土建的局限,只能在原設備基礎上進行改造,設備無法擴大,進、出口位置不能改變。為了節(jié)約費用,利用原收塵器的土建基礎,保留原收塵器的通風管道、灰斗、拉鏈機和卸灰閥,改造更換上箱體。為了滿足生產(chǎn)的需要,改造后的袋式收塵器是非標準、規(guī)格為FGM-IO的氣箱脈沖袋式收塵器。改造后的袋式收塵器進、出風口還是放在設備的中部,進風管與排風機的位置不變。
由于設備超寬超高及土建限制,設備無法整體運輸、安裝。為了保證設備安裝質(zhì)量和運行效果,將設備制作成片,現(xiàn)場組裝。
改造前安裝在煤磨頂部的3臺 MDC89-7反吹袋式收塵器,由窯尾空壓機班1臺20立方米/分的壓風機供風,該壓風機的拖動功率為135千瓦,由于距離遠,氣壓損耗大。經(jīng)過計算和選型、改造后,在煤磨袋收塵器送灰拉鏈機旁安裝了l臺無人值守的OG25型單蝸桿式空壓機(其拖動功率僅為35千瓦,排氣量為3.1立方米/分),就可供應3臺袋收塵器的用風量。
改造過程中主要拆裝順序如下:(1)拆除MDC89-7反吹袋式收塵器上箱體保溫層。(2)拆除MDC89-7反吹袋式收塵器上箱體,并用手砂輪將切口磨光找平。(3)吊裝焊接FGM-10氣箱脈沖袋式收塵器的外箱板、端板、風道側(cè)板、倒流板、風箱隔板和風室隔板。(4)吊裝焊接花板、凈氣室和防爆門。(5)安裝壓氣管路、濾袋、電路。(6)敷設收塵器外保溫層。(7)安裝OG25型單蝸桿式空壓機。(8)PLC控制柜的安裝及放線。
安裝過程中,所有焊縫必須連續(xù)焊滿,確保氣密性;焊接隔板要求達到垂直度的要求,花板要求達到水平度的要求。
3.FGM-IO氣箱脈沖袋式收塵器的特點
FGM-10氣箱脈沖袋式收塵器采用脈沖清灰的方式,它的過濾面積為685平方米,’耗氣量需0.9立方米/分,氣壓≥0.5兆帕。耗氣量的大小,可根據(jù)運行阻力調(diào)整清灰期間隔時間來改變。該袋式收塵器使用覆膜抗靜電濾料的濾袋,覆膜濾料的優(yōu)點是:表面過濾易清灰、粉塵剝離性好、阻力平穩(wěn)。FGM-10氣箱脈沖袋式收塵器分為10個獨立室,每個室為56條濾袋,每條濾袋重5千克,換袋時只需一人就可進行。其清灰裝置采用意大利產(chǎn)TURBO FP60脈沖閥。清灰時分室分箱進行,減少了二次吸附。
FGM-10氣箱脈沖袋式收塵器的
防爆措施比較先進,因袋收塵器內(nèi)部是分箱的,如出現(xiàn)故障(燃燒爆炸時)也只對一個室造成影響,不會波及其他箱室,且每個箱室都裝有防爆門。而 MDC89—7反吹袋式收塵器若出現(xiàn)故障,整套濾袋都會受到影響。
FGM-IO氣箱脈沖袋式收塵器的控制系統(tǒng),采用PLC編程控制器。它和以前使用的MDC89-7反吹袋式收塵器的TMK控制器相比,功能要強大得多。它具有超溫報警、故障報警及袋收塵器超溫后崗位工不在現(xiàn)場,它會自動放冷風和自動鎖定排風機,保證系統(tǒng)的安全等功能。
FGM-10氣箱脈沖袋式收塵器清灰控制流程如下:
收塵器阻力達到1500帕(可自行設定)一第一室提升閥關(guān)閉8秒一第一室電磁脈沖閥開啟0.1秒清灰一間隔時間8秒一第一室提升閥打開8秒一第二室提升閥關(guān)閉8秒,第二室電磁脈沖閥開啟0.1秒清灰一間隔時間8秒一第二室提升閥打開8秒一第3室提升閥關(guān)閉……直至最后一室清灰完畢;當系統(tǒng)阻力升到設定值時,第二次清灰周期開始,整個過程由PLC控制。
4.注意事項
袋收塵器是一種高效收塵設備,其操作管理要求高,在設備改造的同時,要加強崗位工的培訓,加強設備的日常管理工作和設備的日常維護保養(yǎng),達到正常運行的目的。袋收塵器的日常管理和日常維護保養(yǎng)工作重點要做好以下
兩點:(1)加強對袋收塵器管理與監(jiān)控,作好設備運行記錄,及時發(fā)現(xiàn)問題及時處理,防止設備帶故障運行造成故障范圍擴大。在袋收塵器的運行過程中,應每隔l小時檢查一次。(2)每月檢查一次濾袋,如濾袋破碎要及時更換。
5.改造后的效果
韶峰水泥集團有限公司對直徑2.5~3.9米風掃式煤磨袋式收塵器進行技改后,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。 -
(1)減少了外排煤粉灰。經(jīng)環(huán)保部門驗收,改造后收塵器排放濃度≤50毫克/平方米,減少排放煤粉灰60千克/,j、時,一年可創(chuàng)效益30萬元。改變了煤磨生產(chǎn)環(huán)境,改善了廠區(qū)的衛(wèi)生環(huán)境,減少了對大氣造成的污染。
(2)改造后袋收塵器事故減少,運行費用低,管理方便,收塵器隨機運轉(zhuǎn)率達100%,每年可減少維修費用10多萬元。同時煤磨的臺時產(chǎn)量由改造前的12噸提高到現(xiàn)在的14噸,煤粉電耗由改造前的12.5千瓦時/噸下降到現(xiàn)在的11千瓦時/噸。
(3)改變供風后,運行費用低,原需1臺20立方米/分的壓風機,其電機功率為135千瓦,而改造后所用0G25壓風機的電機功率僅為35千瓦,每年節(jié)約電費約30萬元。
(4)濾袋使用壽命延長,每年少用濾袋4套,節(jié)約經(jīng)費近8萬元。
(5)工人的勞動強度大大減少。
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