利用核子秤皮帶轉(zhuǎn)速監(jiān)控配料
1 問題的提出
我廠所用無煙煤進(jìn)廠渠道多、礦點雜,由于預(yù)均化堆場條件限制,均化效果較差。自1997年,我們改過去大半黑生料為全黑生料,一直沿用做生料燒失量的方法來調(diào)整入磨煤的配比,這種方法雖然準(zhǔn)確,但不及時,對入磨煤的配比調(diào)整滯后,導(dǎo)致立窯配熱不穩(wěn),影響熱工制度。筆者經(jīng)不斷觀察、分析,發(fā)現(xiàn)入磨煤煤質(zhì)的變化,在核子秤皮帶轉(zhuǎn)速上就能直接反應(yīng)出來。所以,利用穩(wěn)定核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的方法直接調(diào)整入磨煤的配比,對穩(wěn)定立窯配熱起到了超前控制作用,經(jīng)一年多的實踐,收到了明顯的效果。表1為1999年3月某兩個班使用這種方法燒失量情況。
時間 | 臺時/(t/h) | 轉(zhuǎn)速/(r/min) | 配比/% | Loss/% |
---|---|---|---|---|
8:30~10:30 | 60 | 310 | 13.5 | 40.47 |
10:30~12:30 | 57 | 300 | 13.5 | 40.29 |
12:30~14:30 | 58 | 310 | 12.0 | 40.52 |
14:30~16:30 | 57 | 300 | 12.0 | 40.37 |
16:30~18:30 | 57 | 305 | 12.5 | 40.35 |
18:30~20:30 | 58 | 310 | 12.0 | 40.89 |
20:30~22:30 | 58 | 300 | 12.0 | 40.60 |
注:Loss控制指標(biāo)40.50%±0.30%,Loss數(shù)據(jù)為兩每個點做一次,合格率為86%。
2 入磨煤煤質(zhì)變化與核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的關(guān)系
微機(jī)核子秤自動化配比系統(tǒng)是通過γ射線探測源,將探測信號反饋到微機(jī)上,以流量(t/h)顯示出來,并且在微機(jī)上給定不同的配比,通過自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),以不同的流量數(shù)據(jù)顯示出來。
生產(chǎn)中筆者發(fā)現(xiàn),在入磨煤配比不變時,由于煤質(zhì)變化,核子秤皮帶轉(zhuǎn)速相應(yīng)變化,見表2。當(dāng)煤質(zhì)變差時,由于煤中所含煤矸石偏多,致使煤自身密度變大,雖然配比不變,但核子秤皮帶轉(zhuǎn)速減慢;反之,煤質(zhì)變好時,核子秤皮帶轉(zhuǎn)速加快。根據(jù)這一現(xiàn)象,我們通過穩(wěn)定核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的方法,來調(diào)整煤和粘土的比例,這一嘗試收到了良好的效果。不但穩(wěn)定了立窯配熱,而且出磨生料CaO的合格率也明顯提高,熟料質(zhì)量和窯臺時產(chǎn)量也有了大幅度提高,為我廠創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。但使用這種方法的前提是必須保證磨機(jī)臺時產(chǎn)量相對穩(wěn)定。針對生料配料方案及立窯熱工制度等狀況,確定在生料Loss控制指標(biāo)范圍所對應(yīng)的核子秤皮帶轉(zhuǎn)速控制的目標(biāo)值范圍,我們稱之為核子秤皮帶轉(zhuǎn)速監(jiān)控配料。
灰分含量/% | 41.45 | 32.51 | 30.25 | 28.28 | 24.56 | 20.96 |
---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速/(r/min) | 230 | 240 | 260 | 290 | 330 | 410 |
注:表中數(shù)據(jù)為1999年3月至2000年1月,在磨機(jī)臺時產(chǎn)量相對穩(wěn)定時,所統(tǒng)計的入磨煤的工業(yè)分析數(shù)據(jù)和與之相對應(yīng)的轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù),均為平均值。煤的工業(yè)分析每天做一次。
3 使用核子秤皮帶轉(zhuǎn)速監(jiān)控配料常遇到的幾種情況
1)不同班次、不同操作員由于控制的磨機(jī)臺時產(chǎn)量不盡相同,尤其是天氣潮濕及干燥情況對磨機(jī)臺時產(chǎn)量影響較大,這就要求操作員根據(jù)磨機(jī)臺時產(chǎn)量經(jīng)常監(jiān)控喂料轉(zhuǎn)速,并作好記錄,積累經(jīng)驗。磨機(jī)產(chǎn)量的變化對核子秤轉(zhuǎn)速的影響見表3。
臺時產(chǎn)量/(t/h) | 25 | 30 | 40 | 45 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速/(r/min) | 125 | 150 | 200 | 225 | 300 | 310 |
表3中為1999年3月至2000年1月份,在其它條件相對穩(wěn)定時,所統(tǒng)計的數(shù)據(jù)。從表中看出,轉(zhuǎn)速與產(chǎn)量的比值為一常數(shù)。
2)入磨煤下料口的大小直接影響核子秤皮帶轉(zhuǎn)速,這就要求在車間停機(jī)檢修,改變下料口后,要根據(jù)生料Loss指標(biāo)重新確定核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的控制目標(biāo)值。只要確定了核子秤皮帶轉(zhuǎn)速控制的目標(biāo)值范圍,一般就比較容易控制生產(chǎn)。
3)入磨煤粒徑對核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的影響。微機(jī)核子秤自動化配比系統(tǒng)控制的是物料的重量百分?jǐn)?shù),以單位時間內(nèi)的流量(t/h)顯示,筆者經(jīng)長時間的觀察發(fā)現(xiàn),僅煤粒徑大小對核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的影響不明顯。而且,我廠在這方面做得比較好,入磨煤先經(jīng)破碎機(jī)破碎后入倉,其粒徑大都控制在15mm以下。
4)入磨煤濕度對核子秤皮帶轉(zhuǎn)速的影響基本同煤質(zhì)狀況影響轉(zhuǎn)速的道理一樣,在此不再細(xì)述。
4 效果
1999年我廠在使用入磨煤核子秤皮帶轉(zhuǎn)速監(jiān)控指導(dǎo)配料后效果良好,此法對穩(wěn)定立窯配熱起到了超前控制的作用,由過去的被動配料改為主動配料,操作方便及時,避免了生料Loss法控制配熱中的滯后問題。入磨煤核子秤轉(zhuǎn)速控制目標(biāo)值受立窯臺時產(chǎn)量和下料口大小影響,受煤粒徑影響不大。表4為1999年10月我廠利用入磨煤核子秤皮帶轉(zhuǎn)速監(jiān)控指導(dǎo)配料各成分的合格率情況。
CaO | SiO2 | Fe2O3 | Loss | KH |
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78 | 78 | 97 | 80 | 75 |
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
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