青海水泥廠1000t/d擴(kuò)建工程簡介

2007-05-28 00:00

青海水泥廠原有1條Φ4m×60m立筒預(yù)熱器窯生產(chǎn)線,年產(chǎn)熟料約21萬t。擴(kuò)建生產(chǎn)線位于老線東側(cè),為1000t/d新型干法生產(chǎn)線,年產(chǎn)熟料30萬t,主要生產(chǎn)525號硅酸鹽大壩水泥和少量525號普通硅酸鹽水泥。其擴(kuò)建范圍包括石灰石和粘土礦山到水泥的成品庫與包裝等整條生產(chǎn)線。工程建設(shè)實(shí)際為18個(gè)月,于1998年10月28日一次點(diǎn)火投料成功,實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)和月達(dá)產(chǎn),并于2000年2月通過國家驗(yàn)收。

1 設(shè)計(jì)

  青海水泥廠擴(kuò)建工程地處我國西北地區(qū)(海拔高度2430m),空氣稀薄(密度1.09kg/m3),空氣中含氧量低(15%),這些對燃料的燃燒、通風(fēng)和壓縮空氣的壓力、風(fēng)量及電氣設(shè)備的絕緣等產(chǎn)生很大影響。

1.1 主機(jī)設(shè)備
  主機(jī)設(shè)備見表1(表中生產(chǎn)能力為青海地區(qū)設(shè)備設(shè)計(jì)能力)。

表1 青海水泥廠擴(kuò)建工程主機(jī)設(shè)備表
序號

設(shè)備名稱

型號規(guī)格

能力

數(shù)量/臺 備注

1

石灰石破碎機(jī)
(一段)

顎式900×1200;進(jìn)料粒度<650mm;
出料料度150~180mm
200~300t/h 1

新老線合用
2

石灰石破碎機(jī)
(二段)

錘式900×1200;進(jìn)料粒度<650mm;
出料料度<20mm
200~300t/h 1

新老線合用
3 粘土破碎機(jī) Φ1000×700出料粒度<30mm 25t/h

1

4 生料磨 中卸烘干磨Φ3.5m×10m配Φ3.8m離心旋風(fēng)式選粉機(jī);入磨粒度<20mm;產(chǎn)品細(xì)度:4900孔篩余8%~10%;出磨生料水分<0.5% 75t/h

1

5 回轉(zhuǎn)窯 Φ3.5m×54m;窯體最高轉(zhuǎn)速:3.284r/min;窯體斜度:3.5% 1000~1200t/d 1

大窯頭罩
6 預(yù)熱器和分解爐 HF5/1000
一級旋風(fēng)筒:2-Φ3500
二級旋風(fēng)筒:1-Φ4800
三級旋風(fēng)筒:1-Φ5200
四級旋風(fēng)筒:1-Φ5200
五級旋風(fēng)筒:1-Φ5200
分解爐:Φ5740×15000
1000~1200t/d 1

帶分解管道
7 熟料冷卻機(jī) 富勒篦冷機(jī)603H-806H-1025H
篦床有效面積:31.6m2
進(jìn)料溫度:1371℃;
出料溫度:65℃+環(huán)境溫度
1200t/d 1

8 余風(fēng)除塵器 玻纖袋除塵器CXS-Z-2×6(F)
阻力:ΔP=800~1200Pa
入口溫度:<250℃;
入口濃度<70g/m3
出口濃度<100mg/m3
處理風(fēng)量:2×105m3/h 1

9 窯廢氣除塵器 電除塵器BS78026/12.5/3×8/0.4
電場橫斷面積:134.68m2
入口煙氣溫度:120℃(最高300℃)
除塵效率:99.87%
處理風(fēng)量:3.24×105m3/h 1

10 水泥磨 管磨機(jī)Φ3m×11m配Φ3.0m離心旋風(fēng)式選粉機(jī);入磨粒度:<20mm;產(chǎn)品比表面積:300~340m2/kg 525號大壩:35t/h
525號普硅:37t/h
2

11 包裝機(jī) TEM(Ⅱ型)8嘴回轉(zhuǎn)式 80~100t/h 1

1)青海水泥廠石灰石質(zhì)量不太均勻,礦山夾層較多。若建設(shè)預(yù)均化堆場,需要花費(fèi)大量資金。擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)了預(yù)均化圓庫
從石子入庫和出庫方式上解決石灰石均化問題,且圓庫施工方便,投資低。
  2)生料配料在設(shè)有4臺定量給料皮帶秤(大壩水泥采用石灰石、粘土、爐渣、鐵粉或石灰石、爐渣、石英砂、鐵粉4組分配料;普通水泥采用石灰石、粘土、鐵粉3組分配料)的配料站進(jìn)行。QCX生料質(zhì)量控制系統(tǒng)由X熒光分析儀以及質(zhì)量控制計(jì)算機(jī)等組成??刂瞥瞿ド匣瘜W(xué)成分和率值的標(biāo)準(zhǔn)偏差。
  3)生料制備采用Φ3.5m×10m中卸烘干磨,配備Φ3.8m離心旋風(fēng)式選粉機(jī)閉路系統(tǒng)。烘干熱源來自預(yù)熱器排出的廢氣。該粉磨系統(tǒng)技術(shù)成熟可靠,對原料適應(yīng)性強(qiáng),摻加石英砂對其影響不大。生產(chǎn)能力為75t/h,生料粉磨電耗為22.5kWh/t。
  
4)生料均化通過1座Φ15m多股流均化庫進(jìn)行,均化電耗0.5kWh/t,均化系數(shù)5~8,控制出庫生料的CaCO3標(biāo)準(zhǔn)偏差<0.25%。
  5)生料入窯喂料系統(tǒng)由稱重倉、電動流量控制閥、固體流量計(jì)及氣力提升泵等組成。
  6)熟料燒成采用HF5/1000五級旋風(fēng)預(yù)熱器分解爐和Φ3.5m×54m回轉(zhuǎn)窯,生產(chǎn)能力為1000~1200t/d,熟料燒成熱耗為4060kJ/kg。
  設(shè)計(jì)充分考慮了青??諝庀”︻A(yù)熱器內(nèi)物料分散預(yù)熱的影響及對分解爐內(nèi)燃料燃燒的影響。HF5/1000型預(yù)熱器分解爐工作原理類似于FLS型預(yù)熱器分解爐,但其有自身技術(shù)特點(diǎn):
 ?、俨捎酶咝У妥栊L(fēng)筒,截面尺寸相對較小,對截面風(fēng)速適應(yīng)范圍大,旋風(fēng)筒截面風(fēng)速可在4~7m/s范圍內(nèi)保持較高的分離效率和較低阻力,有利于系統(tǒng)在不同能力下生產(chǎn)。
 ?、诓捎脟婒v型分解爐,在分解爐出口與四級旋風(fēng)筒進(jìn)口間增加鵝頸管,其主要目的是進(jìn)一步增加物料在高溫氣體中的停留時(shí)間,提高物料入窯分解率。氣體在分解爐與鵝頸管內(nèi)停留時(shí)間合計(jì)達(dá)到4.88s,保證了煤粉在爐內(nèi)充分燃燒。
 ?、垡患壭L(fēng)筒設(shè)有2個(gè)(FLS型只設(shè)1個(gè)),有利于提高一級旋風(fēng)筒分離效率,降低預(yù)熱器出口廢氣中的含塵量。
  ④五級旋風(fēng)筒增設(shè)內(nèi)筒,提高其分離效率,減少物料內(nèi)循環(huán)和熱損失。
  ⑤2~5號旋風(fēng)筒采用瓦片式內(nèi)筒,檢修更換方便。
  ⑥各級翻板閥結(jié)構(gòu)合理,熱態(tài)下動作靈活,鎖風(fēng)可靠。
  ⑦對不同部位的旋風(fēng)筒內(nèi)筒、翻板閥閥板設(shè)計(jì)不同材質(zhì),既保證其使用壽命,又節(jié)省費(fèi)用。旋風(fēng)筒內(nèi)筒、翻板閥閥板自投產(chǎn)一年半來沒有發(fā)生變形現(xiàn)象。
  回轉(zhuǎn)窯是尾部傳動,采用液壓擋輪技術(shù),窯頭和窯尾密封有效可靠。
  出窯熟料用富勒水平推動篦式冷卻機(jī)冷卻,冷卻機(jī)采用厚料層技術(shù)操作,冷卻效率高。
  窯與分解爐的用煤均采用引進(jìn)的環(huán)狀天平型流量計(jì)(粉研秤)進(jìn)行計(jì)量及定量供給,并配套自動控制系統(tǒng),流量調(diào)節(jié)方便、準(zhǔn)確、穩(wěn)定;窯用燃燒器采用引進(jìn)的四通道噴煤燃燒器,煤粉燃燒完全,火焰調(diào)節(jié)方便,一次風(fēng)用量少。
  窯系統(tǒng)的通風(fēng)采用專為青海水泥廠擴(kuò)建工程加工制造的高溫風(fēng)機(jī),特別考慮高海拔的影響。
  7)水泥粉磨采用2套閉路粉磨系統(tǒng),2臺Φ3m×11m水泥磨各配套1臺Φ3m離心旋風(fēng)式選粉機(jī),其粉磨效率較高,調(diào)節(jié)水泥細(xì)度方便。2套系統(tǒng)生產(chǎn)能力大(70~75t/h),根據(jù)水泥銷售情況,靈活操作,便于使用低谷電,降低生產(chǎn)成本。
  8)水泥包裝用8嘴回轉(zhuǎn)式包裝機(jī),包裝能力80~100t/h,系統(tǒng)運(yùn)行可靠。
  9)設(shè)計(jì)特別注重環(huán)保除塵,所有可能揚(yáng)塵點(diǎn)均設(shè)置除塵器,除塵設(shè)備大都是引進(jìn)國外技術(shù)制造。燒成系統(tǒng)與生料粉磨系統(tǒng)合用1臺電除塵器,除塵效率99.8%,熟料冷卻機(jī)余風(fēng)采用專用玻纖袋除塵器;煤磨系統(tǒng)采用專用MDC防爆型煤磨袋除塵器;水泥粉磨系統(tǒng)和水泥包裝系統(tǒng)均采用氣箱脈沖袋除塵器,這些袋除塵器除塵效率均在99.8%~99.99%以上,保證排放達(dá)標(biāo)。
1.3 電氣和生產(chǎn)過程自動化
  擴(kuò)建工程從石灰石均化與儲存、生料配料站至水泥粉磨系統(tǒng)采用DCS集散式計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),對此工藝段生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)過程進(jìn)行控制和監(jiān)視,其余工藝段和輔助車間采用常規(guī)的儀表控制,生料配料采用QCX生料質(zhì)量控制系統(tǒng)。
  擴(kuò)建工程的電氣自動化投資較少,運(yùn)行可靠,操作生產(chǎn)管理方便,有利于穩(wěn)定工藝參數(shù)和生產(chǎn)過程,保證生產(chǎn)設(shè)備安全運(yùn)行,有利于節(jié)能降耗,提高產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
  1)對有關(guān)電氣設(shè)備,尤其是容量大的電氣設(shè)備,提高絕緣等級,增加散熱補(bǔ)償。設(shè)計(jì)中電動機(jī)采用變頻調(diào)速控制技術(shù)取代易出故障的滑差調(diào)速電動機(jī)。其余電氣按常規(guī)設(shè)計(jì)。
  2)為減少生產(chǎn)過程中人為因素的干擾,保證生產(chǎn)過程的正常運(yùn)轉(zhuǎn),擴(kuò)建工程選用美國HONEYWELL公司生產(chǎn)的DCS分布式計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)。系統(tǒng)分為3級:現(xiàn)場級、控制級和管理級。
  現(xiàn)場級分成4個(gè)現(xiàn)場站:原料系統(tǒng)(控制生料配料、生料粉磨以及生料輸送)、生料均化及喂料和窯尾系統(tǒng)(控制生料均化庫、窯尾生料喂料系統(tǒng)、窯中以及窯尾預(yù)熱器分解爐及廢氣處理系統(tǒng))、窯頭系統(tǒng)(控制煤磨系統(tǒng)、窯頭和分解爐的喂煤系統(tǒng)、冷卻機(jī)系統(tǒng)、余風(fēng)系統(tǒng)以及熟料輸送系統(tǒng))、水泥粉磨系統(tǒng)(控制2個(gè)水泥粉磨系統(tǒng))。
  控制級位于中央控制室,由控制計(jì)算機(jī)對被控工藝段的有關(guān)熱工、生產(chǎn)過程參數(shù)進(jìn)行全面的控制。
  管理級是可以通過管理計(jì)算機(jī)進(jìn)行編程,顯示歷史趨勢曲線參數(shù)棒圖、統(tǒng)計(jì)表格、事件和報(bào)警等,并管理打印機(jī)打印有關(guān)資料。
  3)采用引進(jìn)的多道X熒光分析儀(可分析Ca、Si、Al、Fe、Mg、Na、K、S、Cl9個(gè)元素)和計(jì)算機(jī)組成的生料配料系統(tǒng)。此系統(tǒng)不僅可控制生料配料的3個(gè)率值,而且能對生料、熟料和水泥等進(jìn)行成分分析。

2 生產(chǎn)調(diào)試

  擴(kuò)建生產(chǎn)線于1998年8月下旬起對第1臺設(shè)備進(jìn)行單機(jī)試車,2個(gè)多月單機(jī)、聯(lián)動、負(fù)荷試車完畢,于1998年10月25日回轉(zhuǎn)窯點(diǎn)火,對窯系統(tǒng)進(jìn)行烘干。1998年10月28日窯系統(tǒng)正式投料試生產(chǎn)。
  原料系統(tǒng)、生料制備系統(tǒng)、水泥制成系統(tǒng)及包裝系統(tǒng)在克服了常見設(shè)備故障后,先后順利達(dá)標(biāo)。其中生料磨平均臺時(shí)產(chǎn)量75t/h以上,出磨生料TCaCO3合格率71%以上,出磨生料細(xì)度合格率85%以上;水泥磨平均臺時(shí)產(chǎn)量46t/h以上,出磨水泥SO3合格率99%以上,出磨水泥細(xì)度合格率99%以上。實(shí)際上在日常生產(chǎn)中,生料磨臺時(shí)產(chǎn)量常達(dá)85t/h以上;水泥磨臺時(shí)產(chǎn)量常達(dá)50t/h以上。
  燒成系統(tǒng)點(diǎn)火投料2個(gè)月即達(dá)標(biāo),3d生產(chǎn)熟料3361.2t,燒成平均熱耗3821kJ/kg,fCaO(<1.5%)合格率90%;點(diǎn)火投料半年多月達(dá)產(chǎn),1999年5~6月,月產(chǎn)熟料25600t。在日常生產(chǎn)中,經(jīng)常3d達(dá)標(biāo),并有幾個(gè)月達(dá)產(chǎn),回轉(zhuǎn)窯臺時(shí)產(chǎn)量常達(dá)50t/h以上。
  在生產(chǎn)調(diào)試中,擴(kuò)建生產(chǎn)線亦遇到了一些問題,現(xiàn)總結(jié)如下供參考。
2.1 投產(chǎn)初期系統(tǒng)無法連續(xù)投料,止料止燒頻繁
  1)襯料烘干時(shí)間短。系統(tǒng)襯料從點(diǎn)火烘干到投料只有3d時(shí)間,襯料內(nèi)部殘留大量水分,投料后,預(yù)熱器分解爐系統(tǒng)、窯系統(tǒng)襯料繼續(xù)蒸發(fā)殘留水分吸熱,系統(tǒng)各部位溫度偏低,使物料不能很好地預(yù)熱、分解和燒成,這樣回轉(zhuǎn)窯只能打慢轉(zhuǎn)止燒。
  2)系統(tǒng)通風(fēng)不夠。投產(chǎn)初期,認(rèn)為投料小,不需要大開高溫風(fēng)機(jī)風(fēng)門,高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速也不需要提得太高。這時(shí)系統(tǒng)工作狀況不好,物料在預(yù)熱器分解爐內(nèi)懸浮不好,預(yù)熱分解效果差(入窯生料分解率只有60%~70%),造成窯內(nèi)燒成困難,只得止料止燒。
  3)系統(tǒng)拉大風(fēng)過早。剛開始投料時(shí),篦冷機(jī)內(nèi)無料或料溫低,二次風(fēng)溫低,窯頭煤燃燒狀況不好,若系統(tǒng)拉大風(fēng)過早,將進(jìn)一步降低窯前溫,甚至將窯頭火焰拉滅,使熟料無法燒成,影響投料。此時(shí)只能關(guān)小高溫風(fēng)機(jī)風(fēng)門,降低高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,重新升溫,投料。
  4)沒有掌握投料量與窯速間關(guān)系。受老線立筒預(yù)熱器窯操作習(xí)慣影響,投料后沒有及時(shí)提高窯速,使窯內(nèi)物料越積越多,窯負(fù)荷越來越大,有時(shí)候使窯主電動機(jī)超負(fù)荷跳閘,無法繼續(xù)煅燒。
2.2 投產(chǎn)初期預(yù)熱器堵塞頻繁
  堵塞部位發(fā)生在三~五級筒下料管及錐體及窯尾煙室內(nèi)。
  1)長時(shí)間止料止燒,使系統(tǒng)各部超溫操作,投料后使物料發(fā)粘而引起堵塞。
  2)系統(tǒng)通風(fēng)量不足,物料在預(yù)熱器分解爐內(nèi)懸浮不好,有時(shí)有塌料現(xiàn)象而引起堵塞。如發(fā)生在三級筒的堵塞大多由此引起。
  3)窯頭不完全燃燒引起過多的煤粉被帶到窯尾煙室沉積在入窯生料內(nèi)二次燃燒,使入窯生料超溫粘結(jié)甚至出現(xiàn)液相而產(chǎn)生窯尾煙室堵塞。產(chǎn)生原因是窯頭用煤量過多、窯內(nèi)通風(fēng)不暢或前溫低。
  4)分解爐不完全燃燒引起過多的煤粉被帶到五級筒甚至四級筒內(nèi)二次燃燒,使筒內(nèi)生料超溫粘結(jié)甚至出現(xiàn)液相而產(chǎn)生旋風(fēng)筒下料管及錐體堵塞。
  5)熱工制度長時(shí)間不穩(wěn)定,致使系統(tǒng)局部高溫而引起各種堵塞。
  預(yù)熱器堵塞問題發(fā)生在投產(chǎn)初期3個(gè)月內(nèi),隨著對生產(chǎn)操作技術(shù)的掌握,生產(chǎn)逐步轉(zhuǎn)入正常,堵塞事故基本得到根治。
2.3 窯內(nèi)結(jié)蛋結(jié)圈
  這個(gè)問題發(fā)生在投產(chǎn)后第6~第7月間,每次投料后2~3d,在窯內(nèi)過渡帶部位即出現(xiàn)物料結(jié)蛋現(xiàn)象,并伴隨燒成帶后圈產(chǎn)生,蛋在圈后,這樣料球無法越過結(jié)圈,而且越滾越大,結(jié)圈越結(jié)越厚,有時(shí)結(jié)后圈處凈空直徑只剩1m,而結(jié)蛋直徑卻可達(dá)1.5m,嚴(yán)重影響系統(tǒng)通風(fēng);大量物料積聚窯內(nèi),使窯負(fù)荷加大;蛋的滾動也嚴(yán)重磨蝕了窯襯,使該段筒體溫度過高。結(jié)蛋結(jié)圈無法用改變操作的方法來消除,最后只得停窯處理。
  根據(jù)經(jīng)驗(yàn),窯內(nèi)結(jié)蛋結(jié)圈一般與生料化學(xué)成分、生料與煤的有害成分和操作方法等有關(guān)。在排除了生料與煤的有害成分及操作方法的影響因素后,得出窯內(nèi)結(jié)蛋結(jié)圈主要是由生料化學(xué)成分變動引起。
  在投產(chǎn)后前6個(gè)月,根據(jù)投產(chǎn)前確定的配料方案煅燒生料時(shí),窯內(nèi)無結(jié)蛋結(jié)圈現(xiàn)象。但這段時(shí)間內(nèi),窯煅燒出的黃料較多,于是,化驗(yàn)室改變了配料方案(實(shí)際上黃料是操作不穩(wěn)引起),在這以后的2個(gè)月內(nèi)即發(fā)生窯內(nèi)結(jié)蛋結(jié)圈現(xiàn)象。找到原因后及時(shí)修改了配料方案,結(jié)蛋結(jié)圈問題得到根治。
  結(jié)蛋結(jié)圈前后配料的熟料率值見表2。

表2 結(jié)蛋結(jié)圈前后配料熟料率值表

時(shí)間

KH

SM

IM

結(jié)蛋結(jié)圈前(1998-11~1999-04)

0.89±0.02

2.50±0.10

1.50±0.20

結(jié)蛋結(jié)圈(1999-04~1999-06)

0.92±0.02

2.10±0.10

1.00±0.20

結(jié)蛋結(jié)圈后(1999-06~)

0.89±0.01

2.40±0.10

1.40±0.10


2.4 窯內(nèi)襯磚壽命短,更換頻繁
  在投產(chǎn)后近1年內(nèi),窯內(nèi)襯磚爆頭、燒蝕現(xiàn)象嚴(yán)重,燒成帶襯磚壽命長則1個(gè)月,短則十天半月,并發(fā)生幾次紅窯事故。更換襯磚需要時(shí)間長,嚴(yán)重影響窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率。
  1)投料前沒有按烘窯溫度曲線烘窯,烘窯時(shí)間倉促,投煤烘窯過早,發(fā)生了耐火澆注料爆裂現(xiàn)象。
  2)投產(chǎn)伊始,開停窯頻繁。停窯后,窯系統(tǒng)沒有按照窯冷卻制度冷卻;開窯后,窯系統(tǒng)沒有按照烘窯制度烘窯,襯磚熱脹冷縮強(qiáng)烈,造成襯磚爆頭。
  3)窯襯磚質(zhì)量差。缺邊缺角嚴(yán)重,耐火度、抗熱震性較差是造成窯內(nèi)襯磚壽命短的重要原因。
  4)對引進(jìn)的四通道噴煤燃燒器掌握不夠,存在刷窯皮現(xiàn)象。
  隨著窯操作技術(shù)的掌握,窯內(nèi)襯磚使用壽命有所提高。
2.5 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率低
  投產(chǎn)頭3個(gè)月,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率只有29.93%。
  1)操作不當(dāng)。如操作不當(dāng)引起預(yù)熱器分解爐系統(tǒng)堵塞、窯襯損壞、篦冷機(jī)堵料等導(dǎo)致停窯頻繁;投產(chǎn)剛開始,操作不熟練,不該停窯時(shí)停窯。
  2)配料控制不當(dāng)引起窯內(nèi)結(jié)蛋結(jié)圈現(xiàn)象頻繁,停窯處理時(shí)間長。
  3)受國內(nèi)加工制造和安裝水平限制,一些設(shè)備、材料制造質(zhì)量較差,一些設(shè)備安裝質(zhì)量較差,出現(xiàn)故障多。如喂煤Φ146螺旋泵葉片經(jīng)常磨損;生料均化庫下及窯尾喂料倉下卸料裝置下料不穩(wěn);一些電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)失靈及窯襯壽命短等都能導(dǎo)致停窯。
  4)生產(chǎn)管理沒有及時(shí)跟上,對設(shè)備不重視維護(hù)保養(yǎng),只是事后處理,經(jīng)常處于被動;不重視備品備件配備,影響設(shè)備及時(shí)維修。
  1999年下半年,工廠認(rèn)識到設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率為實(shí)現(xiàn)年達(dá)產(chǎn)首要影響因素,改變了生產(chǎn)管理方式,將設(shè)備管理制度化,加強(qiáng)了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng),做到事先檢查,按計(jì)劃檢修,并重視備品備件配備。伴隨著窯操作技術(shù)的熟練,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率在1999年10月份提高到了81.32%,熟料產(chǎn)質(zhì)量也有很大提高。

3 結(jié)語

  青海水泥廠擴(kuò)建工程是“八五”期間青海省唯一的大型工業(yè)項(xiàng)目。它的建成,彌補(bǔ)了青海省對結(jié)構(gòu)用水泥及大壩水泥的需求缺口,有力支援了青海的經(jīng)濟(jì)建設(shè)。生產(chǎn)實(shí)踐表明,青海水泥廠擴(kuò)建是成功的。

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2024-11-10 19:55:33