對回轉(zhuǎn)窯液壓擋輪設(shè)計的幾點(diǎn)看法及調(diào)試經(jīng)驗(yàn)

2007/05/17 00:00 來源:

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我廠液壓擋輪系統(tǒng)采用某設(shè)計院設(shè)計的NC-14型油泵站。在監(jiān)理安裝和調(diào)試過程中,筆者總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn),并對其設(shè)計有幾點(diǎn)看法,在此提出,供商榷。  

1 液壓擋輪系統(tǒng)工作原理 

  其工作原理如圖1所示。 
   





  圖1 液壓擋輪系統(tǒng)油路 
  
1.油箱;2.電加熱器;3.電接點(diǎn)溫度計;4.電動機(jī);5.軸向柱塞泵;6、19.單向閥;7.精濾油器;8.單聯(lián)底板塊;9.測壓墊塊;10.壓力表開關(guān);11.溢流閥;12.測點(diǎn)塊;13、15.調(diào)速閥;14.安全閥;16.電磁換向閥;17.壓力表;18.粗濾油器;20、22、23.截止閥;21.電接點(diǎn)壓力表 

  正常工作狀態(tài)上行時電磁閥處于A位,向油缸供油,通過調(diào)速閥15控制上行速度;下行時電磁閥處于中位,靠閥體泄漏保壓下行。該油站還設(shè)計了下限位置的報警和停機(jī),上限位置的泄壓下行、報警和停機(jī)5個安全控制位置。調(diào)速閥13控制處于B向閥時的泄壓下行速度,泄壓下行到安全位置后會自動轉(zhuǎn)為保壓下行。 

2 對原設(shè)計的幾點(diǎn)看法 

  
1)正常狀態(tài)該油站靠泄漏來實(shí)現(xiàn)下行,而泄漏量跟閥體密封性能和系統(tǒng)壓力等外界因素有關(guān),從而使窯的下行速度不易控制,較為被動。若簡化控制,取消保壓下行,直接由B向閥泄壓,跟上行時一樣靠調(diào)速閥調(diào)節(jié)油量來控制下行速度,可以爭取主動,易于控制。 
  
2)回油路上截止閥20的使用值得商榷,如遇誤關(guān)死,極易造成高壓油路爆炸,不如不設(shè)為好。 
  
3)精濾油器7開機(jī)狀態(tài)不能實(shí)現(xiàn)清堵,若在其兩端加設(shè)兩只閥門,可解決此問題。 
  
4)油站配置的調(diào)速閥調(diào)速范圍是0~10L/min,而調(diào)完后的穩(wěn)定流量是0.02~0.05L/min,誤差大,不易調(diào)節(jié)。若選用較為匹配且直觀的調(diào)速閥,則使調(diào)速控制簡單方便。 
  
5)原設(shè)計行程開關(guān)壓板倒角如圖2所示。從A壓到B可下行3.5mm,而我廠觸點(diǎn)起作用后能繼續(xù)下壓的距離只有2mm左右。如安裝不好,工作時會壓壞觸點(diǎn),且觸點(diǎn)的作用點(diǎn)也難以確定,這給安裝帶來了一定難度。若采用圓倒角效果可能會好一些(如圖3所示),倒角大小可憑經(jīng)驗(yàn)定。 
   

 圖4 行程開關(guān)壓板寬度 

7)在安裝過程中我們發(fā)現(xiàn)油站進(jìn)出油口未設(shè)標(biāo)志。如進(jìn)出油路裝反,回油腔誤進(jìn)高壓油后內(nèi)六角聯(lián)接螺栓極易被崩斷,釀成大禍。 
  
另外,設(shè)計單位對調(diào)試程序說明相當(dāng)概括,易引起調(diào)試人員誤解。 

3 調(diào)試經(jīng)驗(yàn) 

1)按照液壓擋輪常規(guī)調(diào)試法先調(diào)好溢流閥11和安全閥14的壓力,確認(rèn)正常后,鎖死鎖緊螺母。 
  
2)關(guān)死截止閥22、23,把調(diào)速閥13、15旋至最小值,然后微開一角度(如半圈),啟動油泵5、A向閥,再次確認(rèn)溢流閥正常,打開截止閥22,對油缸供油,進(jìn)行初調(diào)。 
  此時可能會出現(xiàn)以下“不正常”現(xiàn)象: 
  
①長時間不見活塞桿動作,無壓力顯示,檢查油泵5和管路都正常。這很有可能是進(jìn)油腔未充滿油,而調(diào)速閥流量又小,充滿油腔時間較長。等充滿了油,壓力自然會上來。 
  
②長時間不見活塞桿動作,而一動作便速度很快,這并不一定是調(diào)速閥流量過大所致。因?yàn)橛捅媒o活塞桿逐漸施壓過程克服靜摩擦力需花一點(diǎn)時間,而推動后又很快往前沖,這是由克服靜摩擦向滑動摩擦過渡的結(jié)果,如伸出5mm以后速度仍然很快,則必須立即關(guān)掉截止閥22(不到迫不得已,最好不用截止閥23泄壓,這樣可始終保證進(jìn)油腔充滿油,節(jié)省調(diào)試時間)。 
  
3)每隔5min量一次窯體上行距離(1mm左右),觀察一段時間,根據(jù)實(shí)際情況決定是否調(diào)整。 
  
調(diào)速時最好關(guān)掉截止閥22,停掉供油泵5,打開B向閥對管路進(jìn)行泄壓,并對調(diào)速閥上次位置進(jìn)行標(biāo)記,再調(diào)較為可靠。因?yàn)楦邏河烷_著時很難調(diào),調(diào)速也不準(zhǔn)。 
  
4)如靠保壓來實(shí)現(xiàn)下行目的,可能會出現(xiàn)這樣的不正?,F(xiàn)象:窯下行速度很慢,甚至幾天才能下來,調(diào)節(jié)調(diào)速閥13根本不起作用。這時可檢查系統(tǒng)壓力是否足夠,因?yàn)檎{(diào)速閥13只有在泄壓狀態(tài)才起作用,控制不了保壓下行速度。托輪調(diào)整很有可能是造成系統(tǒng)壓力小的原因。 
  
5)機(jī)旁調(diào)節(jié)正常后,可投入自控。為防止保壓下行觸點(diǎn)失靈,泄壓下行觸點(diǎn)起作用而造成窯體下行過速的事故,可有意識地關(guān)小截止閥22,以便泄壓時可作為臨時節(jié)流閥用。當(dāng)壓板快壓到保壓下行觸點(diǎn)時,調(diào)試者可到電磁閥開關(guān)旁觀察,如從A位換到中位,說明調(diào)試成功;如換到B向閥泄壓,則需迅速關(guān)掉B向閥,處理壓板或觸點(diǎn)故障后再調(diào)。 
  
6)調(diào)試過程一定要多觀察托輪止推圈間隙的松緊變化,油勺上油情況,窯尾有無磕碰,大齒輪嚙合情況,發(fā)現(xiàn)異常及時暫停調(diào)試,查明原因。 

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