清縮口斜坡結(jié)皮時的中控操作方法

2007/03/08 00:00 來源:

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我公司燒成設(shè)備是3500t/d熟料的NSP窯,預(yù)熱器由雙系列四級旋風(fēng)筒組成,其中B列加一個離線式分解爐。由于生產(chǎn)過程中結(jié)皮較頻繁,結(jié)皮量較大,尤其是窯尾垂直煙道的縮口和入窯斜坡處,在專人定時清理縮口斜坡結(jié)皮情況下,每次清理要歷時1h以上。在清理過程中,隨著結(jié)皮不斷入窯,造成入窯物料增多,窯前溫度降低,若操作不到位,易造成fCaO大幅度升高,甚至發(fā)生低燒竄料事故。

1 原因分析及措施

由于2003年1月份換的新煤管未達(dá)到預(yù)定要求,火焰偏筒體上壁,窯尾溫度偏高,結(jié)皮尤為嚴(yán)重,中空操作收放也不能自如。在2月12日凌晨清理結(jié)皮過程中發(fā)生了一起嚴(yán)重的低燒竄料事故。其原因之一就是要清理結(jié)皮時的操作措施不到位。眾所周知,在清理結(jié)皮前期,結(jié)皮陸續(xù)涌入窯內(nèi),此時窯內(nèi)煅燒溫度降低。大量結(jié)皮料涌入燒成帶造成煅燒進(jìn)一步惡化,此時再加上窯尾清結(jié)皮的孔門漏風(fēng),通風(fēng)不暢,產(chǎn)生CO,窯前不能加煤,只能采取減料降窯速的下策,而稍微拖延黃料就已竄入篦冷機(jī)了。

通過分析總結(jié),中控室采取了以下措施:
  

1)每次清理結(jié)皮之前半小時,窯多加煤0.2~0.3t/h,至清理結(jié)皮時,再補(bǔ)加約0.3t/h。
  

2)清理結(jié)皮結(jié)束約10min,立即減煤約0.4t/h。估計結(jié)皮物料已過燒成帶時(約22min),再減約0.2t/h。在加減窯前煤過程中,分解爐煤不變。2次減煤是為了防止窯內(nèi)及預(yù)熱器溫度過高。

2 效果

自2月中旬實施本方案以來,清縮口斜坡結(jié)皮時取得了很大成效。不但杜絕了竄料事故及減料操作,而且fCaO合格率、窯頭壓力、篦冷機(jī)出口氣體溫度等諸多控制指標(biāo)及參數(shù)也得到很好的控制。

3 結(jié)論

  當(dāng)然,由于窯型和產(chǎn)量不同,未必都能照用本操作方法,但有一點是共同的,如果能預(yù)知有較多的物料即將入窯,則應(yīng)適當(dāng)提前提高窯前溫度,待物料通過燒成帶時迅速把煤退回,防止燒壞窯皮。此方法對于提窯速加料過程也具有參考價值。

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