回轉(zhuǎn)反吹扁袋式除塵器的改造

2007/01/31 00:00 來源:

貴州烏江水泥有限責(zé)任公司水泥磨系統(tǒng)有一臺Φ2.4m×13m磨(開流),年生產(chǎn)能力10萬~12萬噸,其抽風(fēng)收塵系統(tǒng)使用一臺72ZC400B型回轉(zhuǎn)反吹扁袋式除塵器,收塵設(shè)備存在著一定問題。技術(shù)人員對其進行了一系列的改造,使收塵達到了理想的效果,以下對此進行簡單介紹。......

一、使用中常出現(xiàn)的問題1.引風(fēng)機振動原因有兩種:①葉輪葉片集灰,是由于進風(fēng)口粉塵濕度較大,易粘附在葉片上,造成葉輪偏心失去平衡,造成風(fēng)機振動。②引風(fēng)機軸承潤滑不良,兩盤3616軸承磨壞。
 
2.電機燒壞減速機電機、減速機配油泵電機、反吹風(fēng)機用電機均頻繁燒壞。經(jīng)分析原因是減速機配用油泵電機由于功率小,加上小齒泵漏油嚴(yán)重,負荷大,因而油泵電機易燒壞。而反吹風(fēng)機電機燒壞原因是由于引風(fēng)機和反吹風(fēng)機同時抽吸清潔室內(nèi)的空氣,當(dāng)濾袋過濾風(fēng)量越來越小時,清潔室內(nèi)的負壓也越來越大,反吹風(fēng)機負荷增加使電機發(fā)燙而燒壞。
  
3.收塵袋骨架易變形收塵器原72個骨架均是用直徑Ф6.5mm鋼筋彎曲壓制而成,總長4m,焊點較多、較小,假焊多,安裝時難以發(fā)現(xiàn)。骨架經(jīng)過濾風(fēng)的輕微震動,部分焊點脫離,久而久之磨穿或刺穿袋子,最終導(dǎo)致收塵器“跑灰”。另外由于骨架較長,易變形壓扁,從而減少過濾面積,影響除塵效果。
  
4.收塵袋材質(zhì)選擇不合理收塵袋原采用棉毛織品,新袋子使用3個月后,收塵效果開始下降,至5個月時袋子已不能使用,必須更換。
  
5.電控設(shè)計不科學(xué)原反吹風(fēng)機電機、搖臂電機并聯(lián),為連續(xù)運轉(zhuǎn)方式,這將出現(xiàn)下列后果:①倉內(nèi)負壓下降,粉塵二次飛揚直接影響收塵效果;②在長期反吹氣流下濾袋壽命大大下降;③搖臂電機反吹風(fēng)電機長期運行,機械磨損大,電機負荷大,易燒壞;④電耗高。
  
二、改造方案1.反吹系統(tǒng)電氣控制改造改連續(xù)運行方式為自動循環(huán)間歇運行方式。間歇時間視實際運行收塵參數(shù)調(diào)試。初始定為開5分鐘,停機45分鐘的方式運行。經(jīng)以上改造,如一年運行300天,可節(jié)約用電10.4328萬kWh,以1kWh電0.32元(改造時價)算,可節(jié)約人民幣3.3384萬元,收塵濾袋的壽命(材質(zhì)更改后)增長1.5倍。而技術(shù)改造投資僅0.3萬元。故一個月即可收回投資。
  
2.潤滑油改為半流體潤滑劑將減速機配套齒累泵及電機撤掉,采用QC40機油和二硫化鉬按1.5的比例混合成半流體潤滑劑,分別注入減速機和引風(fēng)機軸承箱。
  
3.引風(fēng)機葉輪積灰的處理在引風(fēng)機殼上開一個正方形弧形門,由人工定時清理葉輪上所粘附的水泥。一般一星期清一次,這樣就保證了引風(fēng)機的正常運行。
  
4.濾袋骨架結(jié)構(gòu)的改進根據(jù)原用骨架缺點,用最度為2mm的無縫鋼管代替骨架的5根支架。這樣每個骨架雖然增加了1.8千克的重量,但剛性提高了許多,安裝時骨架不易變形,不易磨穿收塵袋。
  
5.改換收塵袋材質(zhì)把72個收塵袋的材質(zhì)由天然纖維改為“208”工業(yè)滌綸絨布,完全能滿足使用要求,使用壽命達11個月,比過去延長了兩倍以上;且每根濾袋費用降低65元,更換一次袋子可減少4680元的投入。
一、使用中常出現(xiàn)的問題1.引風(fēng)機振動原因有兩種:①葉輪葉片集灰,是由于進風(fēng)口粉塵濕度較大,易粘附在葉片上,造成葉輪偏心失去平衡,造成風(fēng)機振動。②引風(fēng)機軸承潤滑不良,兩盤3616軸承磨壞。

  

2.電機燒壞減速機電機、減速機配油泵電機、反吹風(fēng)機用電機均頻繁燒壞。經(jīng)分析原因是減速機配用油泵電機由于功率小,加上小齒泵漏油嚴(yán)重,負荷大,因而油泵電機易燒壞。而反吹風(fēng)機電機燒壞原因是由于引風(fēng)機和反吹風(fēng)機同時抽吸清潔室內(nèi)的空氣,當(dāng)濾袋過濾風(fēng)量越來越小時,清潔室內(nèi)的負壓也越來越大,反吹風(fēng)機負荷增加使電機發(fā)燙而燒壞。

  

3.收塵袋骨架易變形收塵器原72個骨架均是用直徑Ф6.5mm鋼筋彎曲壓制而成,總長4m,焊點較多、較小,假焊多,安裝時難以發(fā)現(xiàn)。骨架經(jīng)過濾風(fēng)的輕微震動,部分焊點脫離,久而久之磨穿或刺穿袋子,最終導(dǎo)致收塵器“跑灰”。另外由于骨架較長,易變形壓扁,從而減少過濾面積,影響除塵效果。

  

4.收塵袋材質(zhì)選擇不合理收塵袋原采用棉毛織品,新袋子使用3個月后,收塵效果開始下降,至5個月時袋子已不能使用,必須更換。

  

5.電控設(shè)計不科學(xué)原反吹風(fēng)機電機、搖臂電機并聯(lián),為連續(xù)運轉(zhuǎn)方式,這將出現(xiàn)下列后果:①倉內(nèi)負壓下降,粉塵二次飛揚直接影響收塵效果;②在長期反吹氣流下濾袋壽命大大下降;③搖臂電機反吹風(fēng)電機長期運行,機械磨損大,電機負荷大,易燒壞;④電耗高。

  

二、改造方案1.反吹系統(tǒng)電氣控制改造改連續(xù)運行方式為自動循環(huán)間歇運行方式。間歇時間視實際運行收塵參數(shù)調(diào)試。初始定為開5分鐘,停機45分鐘的方式運行。經(jīng)以上改造,如一年運行300天,可節(jié)約用電10.4328萬kWh,以1kWh電0.32元(改造時價)算,可節(jié)約人民幣3.3384萬元,收塵濾袋的壽命(材質(zhì)更改后)增長1.5倍。而技術(shù)改造投資僅0.3萬元。故一個月即可收回投資。

 

一、使用中常出現(xiàn)的問題1.引風(fēng)機振動原因有兩種:①葉輪葉片集灰,是由于進風(fēng)口粉塵濕度較大,易粘附在葉片上,造成葉輪偏心失去平衡,造成風(fēng)機振動。②引風(fēng)機軸承潤滑不良,兩盤3616軸承磨壞。

  

2.電機燒壞減速機電機、減速機配油泵電機、反吹風(fēng)機用電機均頻繁燒壞。經(jīng)分析原因是減速機配用油泵電機由于功率小,加上小齒泵漏油嚴(yán)重,負荷大,因而油泵電機易燒壞。而反吹風(fēng)機電機燒壞原因是由于引風(fēng)機和反吹風(fēng)機同時抽吸清潔室內(nèi)的空氣,當(dāng)濾袋過濾風(fēng)量越來越小時,清潔室內(nèi)的負壓也越來越大,反吹風(fēng)機負荷增加使電機發(fā)燙而燒壞。

  

3.收塵袋骨架易變形收塵器原72個骨架均是用直徑Ф6.5mm鋼筋彎曲壓制而成,總長4m,焊點較多、較小,假焊多,安裝時難以發(fā)現(xiàn)。骨架經(jīng)過濾風(fēng)的輕微震動,部分焊點脫離,久而久之磨穿或刺穿袋子,最終導(dǎo)致收塵器“跑灰”。另外由于骨架較長,易變形壓扁,從而減少過濾面積,影響除塵效果。

  

4.收塵袋材質(zhì)選擇不合理收塵袋原采用棉毛織品,新袋子使用3個月后,收塵效果開始下降,至5個月時袋子已不能使用,必須更換。

  

5.電控設(shè)計不科學(xué)原反吹風(fēng)機電機、搖臂電機并聯(lián),為連續(xù)運轉(zhuǎn)方式,這將出現(xiàn)下列后果:①倉內(nèi)負壓下降,粉塵二次飛揚直接影響收塵效果;②在長期反吹氣流下濾袋壽命大大下降;③搖臂電機反吹風(fēng)電機長期運行,機械磨損大,電機負荷大,易燒壞;④電耗高。

  

二、改造方案1.反吹系統(tǒng)電氣控制改造改連續(xù)運行方式為自動循環(huán)間歇運行方式。間歇時間視實際運行收塵參數(shù)調(diào)試。初始定為開5分鐘,停機45分鐘的方式運行。經(jīng)以上改造,如一年運行300天,可節(jié)約用電10.4328萬kWh,以1kWh電0.32元(改造時價)算,可節(jié)約人民幣3.3384萬元,收塵濾袋的壽命(材質(zhì)更改后)增長1.5倍。而技術(shù)改造投資僅0.3萬元。故一個月即可收回投資。

  

2.潤滑油改為半流體潤滑劑將減速機配套齒累泵及電機撤掉,采用QC40機油和二硫化鉬按1.5的比例混合成半流體潤滑劑,分別注入減速機和引風(fēng)機軸承箱。

  

3.引風(fēng)機葉輪積灰的處理在引風(fēng)機殼上開一個正方形弧形門,由人工定時清理葉輪上所粘附的水泥。一般一星期清一次,這樣就保證了引風(fēng)機的正常運行。

  

4.濾袋骨架結(jié)構(gòu)的改進根據(jù)原用骨架缺點,用最度為2mm的無縫鋼管代替骨架的5根支架。這樣每個骨架雖然增加了1.8千克的重量,但剛性提高了許多,安裝時骨架不易變形,不易磨穿收塵袋。

  

5.改換收塵袋材質(zhì)把72個收塵袋的材質(zhì)由天然纖維改為“208”工業(yè)滌綸絨布,完全能滿足使用要求,使用壽命達11個月,比過去延長了兩倍以上;且每根濾袋費用降低65元,更換一次袋子可減少4680元的投入。

 

2.潤滑油改為半流體潤滑劑將減速機配套齒累泵及電機撤掉,采用QC40機油和二硫化鉬按1.5的比例混合成半流體潤滑劑,分別注入減速機和引風(fēng)機軸承箱。

  

3.引風(fēng)機葉輪積灰的處理在引風(fēng)機殼上開一個正方形弧形門,由人工定時清理葉輪上所粘附的水泥。一般一星期清一次,這樣就保證了引風(fēng)機的正常運行。

  

4.濾袋骨架結(jié)構(gòu)的改進根據(jù)原用骨架缺點,用最度為2mm的無縫鋼管代替骨架的5根支架。這樣每個骨架雖然增加了1.8千克的重量,但剛性提高了許多,安裝時骨架不易變形,不易磨穿收塵袋。

  

5.改換收塵袋材質(zhì)把72個收塵袋的材質(zhì)由天然纖維改為“208”工業(yè)滌綸絨布,完全能滿足使用要求,使用壽命達11個月,比過去延長了兩倍以上;且每根濾袋費用降低65元,更換一次袋子可減少4680元的投入。

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2024-09-23 15:28:07