新廣水泥6000t/d生產線調試總結

2007-01-09 00:00
筆者有幸參與了該生產線的調試工作,現將工廠概況及生產調試過程中發(fā)現問題作一總結,供同行參考。
 
一、工廠概況
為解決廣州市荔灣區(qū)西村一帶水泥廠粉塵擾民問題,舊廣水決定遷址華都區(qū),并于2003年4月2日,新廣州水泥廠各投資方在新址舉行了遷建工程奠基典禮。新廣州水泥廠位于花都區(qū)馬溪工業(yè)園內,由德國海德堡水泥集團、廣州越秀集團、廣州水泥股份有限公司共同投資,中材建設有限公司總承包。工程范圍包括新建一條日產6000噸熟料、年產230萬噸高標號水泥的生產線及附屬設施(包括礦山破碎及長皮帶輸送)。
 
主機設備一覽表:

 

 

設備名稱
型號
主要參數/能力
破碎機
單段雙轉子,LPC1020D22
破碎粘土和石灰石的混合料1200t/h(dry)
堆取料機
堆:STKR27/1400
?。築RIDGE SCRAPE
引進德國BEDESCHI
:1400t/h
取:520t/h(dry)
原料立磨
LM60.4
引進德國LOESCHE GMBH
520t/h(dry)
主電機功率:5000Kw
煤立磨
LM 35.3
引進德國DLOESCHE GMBH
45t/h(dry)
大布袋
2×6 DPL 28×12/5.9
引進REDECAM GROUP
處理風量:1400000m3/h
過濾風速:0.93m/s
出口氣體含塵濃度:10mg/Nm3
預熱器
WTPRLNZ7950/5 Pc
引進德國KHD
雙系列5級
分解爐:45m Ф5385, 2x15m Ф3735
回轉窯
Ф5.2х70m
引進德國KHD
能力:6000t/d
斜度:3.5%
轉速范圍:0.60~3.55r/min
2檔支撐
冷卻機
HE9-1445R/1445R
引進德國CP
總冷卻面積:133.5m2
冷卻機效率:74 %
 
原料磨、煤磨均采用立磨系統(tǒng),立式輥磨集破碎、粉磨、烘干、選粉等工序于一體,流程簡單,便于布置。與同規(guī)模的管磨系統(tǒng)比較,其優(yōu)越性在于系統(tǒng)簡單,電耗低,設備重量輕,占地少,系統(tǒng)投資低,噪音小,烘干能力強,整個系統(tǒng)漏天布置,省去了廠房,降低了投資。
篦冷機破碎機采用先進的輥式破,出篦冷機的熟料粒度在5~10mm;出篦冷機的廢氣經過接力風機、熱交換器后,匯入窯尾的大布袋收塵器,降低了設備投資,減少了排塵點,同時采用高效率的布袋收塵器,粉塵排放濃度僅為17.25mg/Nm3左右,達到了歐洲先進水平。
 
二、各系統(tǒng)調試與測試
 
將各系統(tǒng)調試的操作參數、調試中出現的問題及解決方法做一簡單介紹,以饗讀者。
1.       原料磨系統(tǒng)的調試
 
a.原料磨主要操作控制參數
喂料量
480~560t/h
為使設備不超負荷運轉,喂料量控制在540~550 t/h
磨輥壓力
90~115bar
 
主電機電流
280~320A
 
選粉機轉速
1380~1450rpm
基本控制在1400rpm左右
磨機進口壓力
-7~-9 mbar
可以通過循環(huán)風機入磨風管上閥門開度的PID自動調節(jié)來實現,入磨負壓在-8mbar左右
磨內壓差
95~103mbar
 
磨機進口溫度
220℃左右
 
磨機出口溫度
90~105℃
 
磨機振動
8~12mm/s
 
 
對立磨的操作,我們本著穩(wěn)定料層厚度、穩(wěn)定磨機振動、穩(wěn)定磨內壓差、穩(wěn)定產品細度的四穩(wěn)原則,通過調整喂料量、調整風量、調整選粉機轉速來實現高質、高產。
 
b.出現的問題及解決措施
臺時產量這樣高的單臺磨機在國內尚屬第一,在調試中也遇到了不少問題,列舉如下:
故障點
原因
解決措施
磨輥軸承
由于廠家設計選型原因,磨輥軸承在運轉不到2個月的時間里,均存在不同程度的磨損,影響了生產
廠家重新對磨輥軸承進行選型,更換初始磨輥軸承
液壓系統(tǒng)
運轉時間不長,檢查液壓缸內出現劃痕
廠家更換液壓缸
取料機
由于石灰石和粘土的混合料休止角受水分的影響,取料機取料能力受限,導致混合料倉空,致使磨機開不起。
在溫度32℃,物料休止角受水分的影響如下(附圖片):
水分1.48%  混合料休止角37.4°
水分2.16%  混合料休止角40.9°
水分3.95%  混合料休止角82.2°
1.在混合料質量合格的情況下,降低粘土的摻加量,減少礦山破碎時的噴水量;
2.對料耙液壓系統(tǒng)進行改造:更換電機,提高電機功率,使料耙運行速度由現場實測的0.07m/s提高到0.146m/s;增加料耙機構液壓系統(tǒng)的冷卻裝置,避免油站長期連續(xù)工作時,油溫溫升過快,造成油站發(fā)熱,影響取料機正常工作
成品細度
在選粉機轉速最高的情況下,降低拉風,細度還是跑粗
磨內風速高引起選粉機導風葉片角度變化,致使磨內系統(tǒng)紊亂,整個系統(tǒng)工況不穩(wěn)。適當調節(jié)喂料量、風量和選粉機轉速,使三者能夠相匹配。
測試現場休止角照片如下:
       
1 含水量為2.16%的休止角照片          2含水量為3.95%的休止角照片
 
C.達標達產
功夫不負有心人,經過CBMI工程技術人員的不懈努力及廠家的配合,取料機和原料磨均已圓滿達到合同目標。
子項
合同目標
實際指標
取料機
取料機能力:干基520t/h,
取料機能力:干基559.21t/h
原料磨系統(tǒng)
能力:干基520t/h
電耗:19kwh/t
出磨生料細度:R80um≤13.34%
出磨生料水分:≤0.5%
能力:干基527.50t/h
電耗:19.57kwh/t, 符合合同要求
出磨生料細度:R80um≤13.31%
出磨生料水分:≤0.1%
 
 
在生產中,我們發(fā)現:相同的研磨壓力下,磨機的電耗隨磨機出口溫度的變化而明顯變化。當磨機出口溫度在96~105℃時,磨機主電機功率穩(wěn)定在4400~4800kw之間,不會出現5000kw的高報值,電耗較低,但是磨機吐渣明顯加大,吐渣在150~200t/h,循環(huán)斗提機的電流在45A左右,有時還會出現循環(huán)斗提機被堵的現象;當磨機出口溫度在88~95℃時,磨機主電機功率穩(wěn)定在4900~5000kw之間,時時出現5000kw的高報值,電耗明顯增加,但是磨機吐渣很小,基本在8~50t/h,循環(huán)斗提機的電流在30A以下。
從性能測試的最終結果我們可以看出:采用立磨系統(tǒng),電耗遠遠低于管磨系統(tǒng),真正實現水泥生產企業(yè)追求的“優(yōu)質、高產、低消耗”,實現水泥行業(yè)節(jié)能、節(jié)地,真正實現了國家對建材行業(yè)的要求,建設節(jié)約型社會。
 
 
2.      煤磨系統(tǒng)的調試
a.煤磨主要操作控制參數
參數
煙煤
無煙煤
備注
磨機產量(t/h)
46~50
39~57
堆焊初期,磨無煙煤能夠達到60t/h
磨輥壓力(bar)
60左右
55~70
 
主電機功率(kw)
600左右
700~830
 
選粉機轉速(rpm)
510~520
460~500
 
磨機入口壓力(mbar)
-5左右
-5~-1
外排比較多,磨機進口負壓比較小
磨機入口溫度(℃)
190~210
230~250
磨無煙煤時,萊歇專家要求控制在此范圍
磨內壓差(mbar)
63~68
76~90
 
磨機出口溫度(℃)
80~90
85~93
可以通過磨內噴水PID自動調節(jié)來實現
磨機振動(mm/s)
4~7
8~10
 
 
 
b.煤磨目前存在最大的問題:對煙煤適應,對無煙煤不太適應。
初次磨制無煙煤時,磨機功率明顯下降,磨內壓差顯著上升,磨振比較小,開磨沒有多長時間就要停磨,將磨內物料甩空,即使降低選粉機轉速,加大拉風,但無煙煤產量依然很低。給人的感覺就是磨輥根本沒有觸到磨盤上的無煙煤,無煙煤便被摔掉,可能無煙煤較煙煤滑,輥煤之間摩擦力小的緣故。
針對這一難題,萊歇專家提出:加高擋料環(huán)。但加高擋料環(huán)之后,磨制煙煤的效果也比較差,加高部分被迫割掉。最后按照萊歇專家要求用高鉻焊條對磨盤進行堆焊8mm。
堆焊初期磨制無煙煤或煙煤和無煙煤的混合煤時,磨機功率明顯上升,磨內壓差高達90mbar,磨機振動大,基本在8~10mm/s。磨機產量比磨煙煤時產量還高,基本55~60t/h,細度R80um≤2%。但好景不長,持續(xù)一個星期左右,磨況還是會惡化,表現出明顯的不適應。
目前,煤磨磨煙煤無任何異議,產量、質量均合格。對于無煙煤,CBMI、GCPN、LOESCHE三方也已達成共識:對磨盤進行徹底改造。現在GCPN磨煙煤,保證大窯7000t/d的產量,以應對10月到次年5月的黃金銷售時節(jié)。
 
 
3.      燒成系統(tǒng)的調試
a.燒成系統(tǒng)主要操作控制參數
l         窯尾煙室溫度:基本在950~1050℃,尾溫過高,容易引起窯尾煙室及上升管結皮。
l         分解爐溫度:此溫度表征爐內燃燒及分解情況,一般控制在855~865℃。通過窯尾喂煤量的PID自動調節(jié)來實現。出爐氣溫過高,引起爐后系統(tǒng)物料過熱結皮的幾率大。
l         C1旋風筒出口氣體溫度:一般在320~350℃,減料煅燒時溫度會超過350℃。
l         窯尾煙室及預熱器出口氣體成分:煙室O2含量控制在2~4%,C1旋風筒出口O2含量在1.5~2.5%。
l         預熱器系統(tǒng)的負壓:預熱器各部位的負壓,表明了各部位的阻力。一般情況下,當錐體負壓增大時,表明旋風筒錐體堵料,要通知現場及時檢查。
l         窯頭及窯尾負壓:窯尾及窯頭負壓反映二次風入窯及窯內流體阻力的大小。正常生產時,窯頭負壓在-0.8~-0.6,通過接力風機進口閥門開度的PID調節(jié)來實現。
l         窯速、生料喂料量及喂煤量:
單列喂料量(t/h)
窯速(rpm)
頭煤(t/h)
尾煤(t/h)
200
3.0~3.2
12~13
15~18
 
高溫風機轉速基本上控制在80%。
l         三次風溫、二次風溫:二次風溫控制在1000~1200℃,三次風溫控制在800~1000℃。三次風溫高,物料粘性大,易造成沉降室堵料。當然沉降室堵料跟配料也有一定關系。
l         篦冷機的篦床壓力及篦速:一段篦床壓力在40mbar,篦速8.5~9.0s/min; 二段篦床壓力在40~50mbar,篦速17.5~18 s/min。
l         入窯分解率基本在90~96%。
以上均為滿負荷時燒成系統(tǒng)操作參數。目前窯系統(tǒng)單列的喂料量已經達到了225t/h,熟料產量超過7000t/d。
 
b.達標達產
子項
合同目標
實際指標
燒成系統(tǒng)
能力:≥6000t/d
電耗:24.01kWh/t
熱耗:≤ 737 Kcal/kg 
f-CaO:≤1.0%   占85%
       ≤1.5%   占15%
出冷卻機熟料溫度:≤ 60℃
 
能力:6683.36t/d
電耗:26.19kWh/t
熱耗:687.51 Kcal/kg
f-CaO:≤1.0% 占  98.6%
       ≤1.5% 占  1.4%
出冷卻機熟料溫度:42.15℃
(測量時的環(huán)境溫度在23~28℃)
熟料的三天強度為32.07MPa,28天強度為62.1 MPa,均以達到GCPN的內控質量指標。
 
C.環(huán)保方面
在最近一次的廣州市環(huán)保質檢部門檢測中,該燒成系統(tǒng)的NOx、Sox排放均達到水泥行業(yè)國家特級排放標準,粉塵排放濃度僅有17.25mg/Nm3,年排放量遠遠低于控制指標。粉塵、噪聲等各項檢測指標均已達到國家要求。
窯尾煙氣監(jiān)測結果
監(jiān)測
項目
監(jiān)測
頻次
廢氣量
(m3/h)
實測
濃度
(mg/m3)
排放速率
(kg/h)
噸產品
排放量
(kg/t)
達標
情況
標準限值
1
1861589
171
318
0.05
達標
400 mg/m3
1.2 kg/t
第2次
1860471
168
313
0.05
達標
第3次
1630502
204
333
0.06
達標
平均值
1784187
181
323
0.05
達標
1
1861589
262
488
0.08
達標
800 mg/m3
2.4 kg/t
第2次
1860471
269
500
0.08
達標
第3次
1630502
263
429
0.07
達標
平均值
1784187
265
472
0.08
達標
1
1861589
0.18
0.335
0.00
達標
10 mg/m3
0.03 g/t
第2次
1860471
0.18
0.335
0.00
達標
第3次
1630502
0.27
0.440
0.00
達標
平均值
1784187
0.21
0.375
0.00
達標
1
1562397
178
278
0.05
達標
400 mg/m3
1.2 kg/t
 
第2次
1610710
172
277
0.05
達標
第3次
1652714
202
334
0.06
達標
平均值
1608607
184
296
0.05
達標
1
1562397
320
500
0.08
達標
800 mg/m3
2.4 kg/t
 
第2次
1610710
338
544
0.09
達標
第3次
1652714
330
545
0.09
達標
平均值
1608607
329
530
0.09
達標
1
1562397
0.27
0.422
0.00
達標
10 mg/m3
0.03 g/t
 
第2次
1610710
0.12
0.193
0.00
達標
第3次
1652714
0.17
0.281
0.00
達標
平均值
1608607
0.19
0.300
0.00
達標
①驗收標準:廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)中水泥廠大氣污染物最高允許排放限值(二類控制區(qū)第二時段限值)。
 
4.      水泥磨系統(tǒng)的調試
a.GCPN水泥磨各品種水泥物料配比及比表、細度情況見下表
水泥品種
熟料(%)
石膏(%)
石灰石(%)
粉煤灰(%)
比表(m2/kg)
細度(R80um)
PC32.5R
86
4
0
10
330±10
≤4.0%
86
4
10
0
PO32.5R
88
4
3
5
330±10
 
PO42.5R
90
4
6
0
開:380±10
閉:370±10
2.0±1%
相對其它水泥企業(yè)來說,GCPN的水泥質量很高。
目前,磨制PC32.5R水泥時,閉路磨的產量已經達到125t/h;磨制PⅡ52.5 水泥時,閉路磨的產量已經達到100t/h,開路磨的產量也已達到88Tt/h.
GCPN也曾試驗過摻加3%的窯灰來磨制PO42.5R水泥,但其試驗效果不甚理想:磨機臺時產量比較低。
 
b.出現的問題及解決措施
在生產中主要是磨機臺時產量提不上去,磨機電耗高。為此,CBMI、GCPN、合肥院三方協(xié)商做篩余曲線,調整研磨體的級配。11月21日下午5時開路磨開始生產PⅡ52.5水泥,配比:熟料90.0%,石膏4.0%,石灰石6.0%。運轉15小時之后急停磨機取樣做篩余曲線。一倉沿物料前進方向平均取了5個點,二倉沿物料前進方向從揚料板開始到磨尾取9個樣,具體數據如下:
取樣點
一倉
二倉
1
2
3
4
5
揚料板
1
2
3
4
5
6
7
8
0.9mm篩余(%)
32.0
20.7
11.8
4.3
2.0
1.9
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2mm篩余(%)
57.6
50.2
40.5
26.9
17.5
13.7
11.0
1.9
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.08mm篩余(%)
80.0
73.8
67.5
56.2
45.7
40.9
37.1
18.2
7.8
5.4
3.1
2.1
2.1
2.4
 
篩析曲線如下:
從磨內篩析數據來看,磨內的主要問題是糊磨,即二倉后半段鋼段和襯板表面都包上了一層料,從而降低了研磨效率。
從篩析曲線上我們可發(fā)現,二倉后幾個取樣點的0.08mm篩余值不再下降,即篩析曲線趨于水平。比表面積也不再增長。解決這個問題的最好辦法是加助磨劑或加入適當比例的粉煤灰,但性能測試期間,GCPN不允許加粉煤灰,更不允許加入助磨劑。
此外,根據磨內篩析數據和對磨內情況的觀察,結合考慮平時的磨音大小,三方一致認為一倉破碎能力過剩,故減少一倉Φ90mm球4t,減少Φ80mm球6t,補充 Φ50mm球10t。根據磨機總產量和磨內測量的結果,初算二倉研磨體的消耗在3~4t,故用Φ10×10的段補足4t。
 
c. 達標達產
子項
合同目標
實際指標
水泥磨系統(tǒng)
能力:≥83t/h
電耗:43.7kwh
出磨水泥比表:360±5m2/kg
入庫水泥溫度:≤ 70℃
能力:≥88.41t/h
電耗:45.52kwh
出磨水泥比表:371m2/kg
入庫水泥溫度:63.23℃
 
d. 環(huán)保方面
一提水泥磨,映入腦海最大的莫過于它的粉塵了,但CBMI在各輸送揚塵點均設立了高效率的布袋收塵器,現場實測煙塵濃度遠遠低于驗收標準要求?,F將水泥生產過程中磨機系統(tǒng)的大布袋收塵器出口處的粉塵檢測結果列于下表:
固定污染源粉塵或煙塵監(jiān)測結果
序號
系統(tǒng)
名稱
項目
監(jiān)測結果

達標
情況
第一天
第二天
第一次
第二次
第三次
第一次
第二次
第三次
1
水泥磨
收塵器
出口

---
11.9
8.4
26.9
19.2
24.6
18.2
50
達標



---
153550
154473
150309
151988
152011
152466
---
---


---
1.827
1.298
4.043
2.918
3.739
2.765
---
---
2
水泥磨
收塵器
出口
濃度
8.3
12.1
6.8
21.1
5.2
7.9
10.2
50
達標
煙氣流量
19120
26037
36100
36874
29211
29333
29446
---
---
排放量
0.159
0.315
0.245
0.778
0.152
0.232
0.313
---
---
5. 包裝及發(fā)運
包裝與發(fā)運系統(tǒng)運轉正常,每臺包裝機的能力達到110t/h,水泥汽車散裝機的能力已經達到481t/h/臺,碼頭水泥裝船機的能力達到305t/h,滿足了GCPN 每天6000多噸的發(fā)貨量。
 
三、結束語
CBMI總承包的新廣州水泥廠遷建項目6000t/d熟料生產線在技術裝備、工藝水平及環(huán)保方面都走在了世界前列,符合21世紀水泥行業(yè)發(fā)展的方向,為水泥行業(yè)在節(jié)能、節(jié)地、節(jié)約資源、發(fā)展循環(huán)經濟等方面樹立了典范,更為CBMI進一步拓展國際市場奠定了堅實的基礎。
相對于總承包項目生產調試工作,該項目順利完成留給我們的啟示是:掌握工藝和設備技術性能,不斷積累操作經驗,提高預先發(fā)現問題的能力,做好項目建設。
 
                                                 
 
 
 

編輯:

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2024-11-11 07:58:06