新廣水泥6000t/d生產(chǎn)線調(diào)試總結(jié)

筆者有幸參與了該生產(chǎn)線的調(diào)試工作,現(xiàn)將工廠概況及生產(chǎn)調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)問題作一總結(jié),供同行參考。
 
一、工廠概況
為解決廣州市荔灣區(qū)西村一帶水泥廠粉塵擾民問題,舊廣水決定遷址華都區(qū),并于2003年4月2日,新廣州水泥廠各投資方在新址舉行了遷建工程奠基典禮。新廣州水泥廠位于花都區(qū)馬溪工業(yè)園內(nèi),由德國海德堡水泥集團(tuán)、廣州越秀集團(tuán)、廣州水泥股份有限公司共同投資,中材建設(shè)有限公司總承包。工程范圍包括新建一條日產(chǎn)6000噸熟料、年產(chǎn)230萬噸高標(biāo)號水泥的生產(chǎn)線及附屬設(shè)施(包括礦山破碎及長皮帶輸送)。
 
主機(jī)設(shè)備一覽表:

 

 

設(shè)備名稱
型號
主要參數(shù)/能力
破碎機(jī)
單段雙轉(zhuǎn)子,LPC1020D22
破碎粘土和石灰石的混合料1200t/h(dry)
堆取料機(jī)
堆:STKR27/1400
?。築RIDGE SCRAPE
引進(jìn)德國BEDESCHI
:1400t/h
取:520t/h(dry)
原料立磨
LM60.4
引進(jìn)德國LOESCHE GMBH
520t/h(dry)
主電機(jī)功率:5000Kw
煤立磨
LM 35.3
引進(jìn)德國DLOESCHE GMBH
45t/h(dry)
大布袋
2×6 DPL 28×12/5.9
引進(jìn)REDECAM GROUP
處理風(fēng)量:1400000m3/h
過濾風(fēng)速:0.93m/s
出口氣體含塵濃度:10mg/Nm3
預(yù)熱器
WTPRLNZ7950/5 Pc
引進(jìn)德國KHD
雙系列5級
分解爐:45m Ф5385, 2x15m Ф3735
回轉(zhuǎn)窯
Ф5.2х70m
引進(jìn)德國KHD
能力:6000t/d
斜度:3.5%
轉(zhuǎn)速范圍:0.60~3.55r/min
2檔支撐
冷卻機(jī)
HE9-1445R/1445R
引進(jìn)德國CP
總冷卻面積:133.5m2
冷卻機(jī)效率:74 %
 
原料磨、煤磨均采用立磨系統(tǒng),立式輥磨集破碎、粉磨、烘干、選粉等工序于一體,流程簡單,便于布置。與同規(guī)模的管磨系統(tǒng)比較,其優(yōu)越性在于系統(tǒng)簡單,電耗低,設(shè)備重量輕,占地少,系統(tǒng)投資低,噪音小,烘干能力強(qiáng),整個(gè)系統(tǒng)漏天布置,省去了廠房,降低了投資。
篦冷機(jī)破碎機(jī)采用先進(jìn)的輥式破,出篦冷機(jī)的熟料粒度在5~10mm;出篦冷機(jī)的廢氣經(jīng)過接力風(fēng)機(jī)、熱交換器后,匯入窯尾的大布袋收塵器,降低了設(shè)備投資,減少了排塵點(diǎn),同時(shí)采用高效率的布袋收塵器,粉塵排放濃度僅為17.25mg/Nm3左右,達(dá)到了歐洲先進(jìn)水平。
 
二、各系統(tǒng)調(diào)試與測試
 
將各系統(tǒng)調(diào)試的操作參數(shù)、調(diào)試中出現(xiàn)的問題及解決方法做一簡單介紹,以饗讀者。
1.       原料磨系統(tǒng)的調(diào)試
 
a.原料磨主要操作控制參數(shù)
喂料量
480~560t/h
為使設(shè)備不超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),喂料量控制在540~550 t/h
磨輥壓力
90~115bar
 
主電機(jī)電流
280~320A
 
選粉機(jī)轉(zhuǎn)速
1380~1450rpm
基本控制在1400rpm左右
磨機(jī)進(jìn)口壓力
-7~-9 mbar
可以通過循環(huán)風(fēng)機(jī)入磨風(fēng)管上閥門開度的PID自動調(diào)節(jié)來實(shí)現(xiàn),入磨負(fù)壓在-8mbar左右
磨內(nèi)壓差
95~103mbar
 
磨機(jī)進(jìn)口溫度
220℃左右
 
磨機(jī)出口溫度
90~105℃
 
磨機(jī)振動
8~12mm/s
 
 
對立磨的操作,我們本著穩(wěn)定料層厚度、穩(wěn)定磨機(jī)振動、穩(wěn)定磨內(nèi)壓差、穩(wěn)定產(chǎn)品細(xì)度的四穩(wěn)原則,通過調(diào)整喂料量、調(diào)整風(fēng)量、調(diào)整選粉機(jī)轉(zhuǎn)速來實(shí)現(xiàn)高質(zhì)、高產(chǎn)。
 
b.出現(xiàn)的問題及解決措施
臺時(shí)產(chǎn)量這樣高的單臺磨機(jī)在國內(nèi)尚屬第一,在調(diào)試中也遇到了不少問題,列舉如下:
故障點(diǎn)
原因
解決措施
磨輥軸承
由于廠家設(shè)計(jì)選型原因,磨輥軸承在運(yùn)轉(zhuǎn)不到2個(gè)月的時(shí)間里,均存在不同程度的磨損,影響了生產(chǎn)
廠家重新對磨輥軸承進(jìn)行選型,更換初始磨輥軸承
液壓系統(tǒng)
運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間不長,檢查液壓缸內(nèi)出現(xiàn)劃痕
廠家更換液壓缸
取料機(jī)
由于石灰石和粘土的混合料休止角受水分的影響,取料機(jī)取料能力受限,導(dǎo)致混合料倉空,致使磨機(jī)開不起。
在溫度32℃,物料休止角受水分的影響如下(附圖片):
水分1.48%  混合料休止角37.4°
水分2.16%  混合料休止角40.9°
水分3.95%  混合料休止角82.2°
1.在混合料質(zhì)量合格的情況下,降低粘土的摻加量,減少礦山破碎時(shí)的噴水量;
2.對料耙液壓系統(tǒng)進(jìn)行改造:更換電機(jī),提高電機(jī)功率,使料耙運(yùn)行速度由現(xiàn)場實(shí)測的0.07m/s提高到0.146m/s;增加料耙機(jī)構(gòu)液壓系統(tǒng)的冷卻裝置,避免油站長期連續(xù)工作時(shí),油溫溫升過快,造成油站發(fā)熱,影響取料機(jī)正常工作
成品細(xì)度
在選粉機(jī)轉(zhuǎn)速最高的情況下,降低拉風(fēng),細(xì)度還是跑粗
磨內(nèi)風(fēng)速高引起選粉機(jī)導(dǎo)風(fēng)葉片角度變化,致使磨內(nèi)系統(tǒng)紊亂,整個(gè)系統(tǒng)工況不穩(wěn)。適當(dāng)調(diào)節(jié)喂料量、風(fēng)量和選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,使三者能夠相匹配。
測試現(xiàn)場休止角照片如下:
       
1 含水量為2.16%的休止角照片          2含水量為3.95%的休止角照片
 
C.達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)
功夫不負(fù)有心人,經(jīng)過CBMI工程技術(shù)人員的不懈努力及廠家的配合,取料機(jī)和原料磨均已圓滿達(dá)到合同目標(biāo)。
子項(xiàng)
合同目標(biāo)
實(shí)際指標(biāo)
取料機(jī)
取料機(jī)能力:干基520t/h,
取料機(jī)能力:干基559.21t/h
原料磨系統(tǒng)
能力:干基520t/h
電耗:19kwh/t
出磨生料細(xì)度:R80um≤13.34%
出磨生料水分:≤0.5%
能力:干基527.50t/h
電耗:19.57kwh/t, 符合合同要求
出磨生料細(xì)度:R80um≤13.31%
出磨生料水分:≤0.1%
 
 
在生產(chǎn)中,我們發(fā)現(xiàn):相同的研磨壓力下,磨機(jī)的電耗隨磨機(jī)出口溫度的變化而明顯變化。當(dāng)磨機(jī)出口溫度在96~105℃時(shí),磨機(jī)主電機(jī)功率穩(wěn)定在4400~4800kw之間,不會出現(xiàn)5000kw的高報(bào)值,電耗較低,但是磨機(jī)吐渣明顯加大,吐渣在150~200t/h,循環(huán)斗提機(jī)的電流在45A左右,有時(shí)還會出現(xiàn)循環(huán)斗提機(jī)被堵的現(xiàn)象;當(dāng)磨機(jī)出口溫度在88~95℃時(shí),磨機(jī)主電機(jī)功率穩(wěn)定在4900~5000kw之間,時(shí)時(shí)出現(xiàn)5000kw的高報(bào)值,電耗明顯增加,但是磨機(jī)吐渣很小,基本在8~50t/h,循環(huán)斗提機(jī)的電流在30A以下。
從性能測試的最終結(jié)果我們可以看出:采用立磨系統(tǒng),電耗遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于管磨系統(tǒng),真正實(shí)現(xiàn)水泥生產(chǎn)企業(yè)追求的“優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低消耗”,實(shí)現(xiàn)水泥行業(yè)節(jié)能、節(jié)地,真正實(shí)現(xiàn)了國家對建材行業(yè)的要求,建設(shè)節(jié)約型社會。
 
 
2.      煤磨系統(tǒng)的調(diào)試
a.煤磨主要操作控制參數(shù)
參數(shù)
煙煤
無煙煤
備注
磨機(jī)產(chǎn)量(t/h)
46~50
39~57
堆焊初期,磨無煙煤能夠達(dá)到60t/h
磨輥壓力(bar)
60左右
55~70
 
主電機(jī)功率(kw)
600左右
700~830
 
選粉機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm)
510~520
460~500
 
磨機(jī)入口壓力(mbar)
-5左右
-5~-1
外排比較多,磨機(jī)進(jìn)口負(fù)壓比較小
磨機(jī)入口溫度(℃)
190~210
230~250
磨無煙煤時(shí),萊歇專家要求控制在此范圍
磨內(nèi)壓差(mbar)
63~68
76~90
 
磨機(jī)出口溫度(℃)
80~90
85~93
可以通過磨內(nèi)噴水PID自動調(diào)節(jié)來實(shí)現(xiàn)
磨機(jī)振動(mm/s)
4~7
8~10
 
 
 
b.煤磨目前存在最大的問題:對煙煤適應(yīng),對無煙煤不太適應(yīng)。
初次磨制無煙煤時(shí),磨機(jī)功率明顯下降,磨內(nèi)壓差顯著上升,磨振比較小,開磨沒有多長時(shí)間就要停磨,將磨內(nèi)物料甩空,即使降低選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,加大拉風(fēng),但無煙煤產(chǎn)量依然很低。給人的感覺就是磨輥根本沒有觸到磨盤上的無煙煤,無煙煤便被摔掉,可能無煙煤較煙煤滑,輥煤之間摩擦力小的緣故。
針對這一難題,萊歇專家提出:加高擋料環(huán)。但加高擋料環(huán)之后,磨制煙煤的效果也比較差,加高部分被迫割掉。最后按照萊歇專家要求用高鉻焊條對磨盤進(jìn)行堆焊8mm。
堆焊初期磨制無煙煤或煙煤和無煙煤的混合煤時(shí),磨機(jī)功率明顯上升,磨內(nèi)壓差高達(dá)90mbar,磨機(jī)振動大,基本在8~10mm/s。磨機(jī)產(chǎn)量比磨煙煤時(shí)產(chǎn)量還高,基本55~60t/h,細(xì)度R80um≤2%。但好景不長,持續(xù)一個(gè)星期左右,磨況還是會惡化,表現(xiàn)出明顯的不適應(yīng)。
目前,煤磨磨煙煤無任何異議,產(chǎn)量、質(zhì)量均合格。對于無煙煤,CBMI、GCPN、LOESCHE三方也已達(dá)成共識:對磨盤進(jìn)行徹底改造。現(xiàn)在GCPN磨煙煤,保證大窯7000t/d的產(chǎn)量,以應(yīng)對10月到次年5月的黃金銷售時(shí)節(jié)。
 
 
3.      燒成系統(tǒng)的調(diào)試
a.燒成系統(tǒng)主要操作控制參數(shù)
l         窯尾煙室溫度:基本在950~1050℃,尾溫過高,容易引起窯尾煙室及上升管結(jié)皮。
l         分解爐溫度:此溫度表征爐內(nèi)燃燒及分解情況,一般控制在855~865℃。通過窯尾喂煤量的PID自動調(diào)節(jié)來實(shí)現(xiàn)。出爐氣溫過高,引起爐后系統(tǒng)物料過熱結(jié)皮的幾率大。
l         C1旋風(fēng)筒出口氣體溫度:一般在320~350℃,減料煅燒時(shí)溫度會超過350℃。
l         窯尾煙室及預(yù)熱器出口氣體成分:煙室O2含量控制在2~4%,C1旋風(fēng)筒出口O2含量在1.5~2.5%。
l         預(yù)熱器系統(tǒng)的負(fù)壓:預(yù)熱器各部位的負(fù)壓,表明了各部位的阻力。一般情況下,當(dāng)錐體負(fù)壓增大時(shí),表明旋風(fēng)筒錐體堵料,要通知現(xiàn)場及時(shí)檢查。
l         窯頭及窯尾負(fù)壓:窯尾及窯頭負(fù)壓反映二次風(fēng)入窯及窯內(nèi)流體阻力的大小。正常生產(chǎn)時(shí),窯頭負(fù)壓在-0.8~-0.6,通過接力風(fēng)機(jī)進(jìn)口閥門開度的PID調(diào)節(jié)來實(shí)現(xiàn)。
l         窯速、生料喂料量及喂煤量:
單列喂料量(t/h)
窯速(rpm)
頭煤(t/h)
尾煤(t/h)
200
3.0~3.2
12~13
15~18
 
高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速基本上控制在80%。
l         三次風(fēng)溫、二次風(fēng)溫:二次風(fēng)溫控制在1000~1200℃,三次風(fēng)溫控制在800~1000℃。三次風(fēng)溫高,物料粘性大,易造成沉降室堵料。當(dāng)然沉降室堵料跟配料也有一定關(guān)系。
l         篦冷機(jī)的篦床壓力及篦速:一段篦床壓力在40mbar,篦速8.5~9.0s/min; 二段篦床壓力在40~50mbar,篦速17.5~18 s/min。
l         入窯分解率基本在90~96%。
以上均為滿負(fù)荷時(shí)燒成系統(tǒng)操作參數(shù)。目前窯系統(tǒng)單列的喂料量已經(jīng)達(dá)到了225t/h,熟料產(chǎn)量超過7000t/d。
 
b.達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)
子項(xiàng)
合同目標(biāo)
實(shí)際指標(biāo)
燒成系統(tǒng)
能力:≥6000t/d
電耗:24.01kWh/t
熱耗:≤ 737 Kcal/kg 
f-CaO:≤1.0%   占85%
       ≤1.5%   占15%
出冷卻機(jī)熟料溫度:≤ 60℃
 
能力:6683.36t/d
電耗:26.19kWh/t
熱耗:687.51 Kcal/kg
f-CaO:≤1.0% 占  98.6%
       ≤1.5% 占  1.4%
出冷卻機(jī)熟料溫度:42.15℃
(測量時(shí)的環(huán)境溫度在23~28℃)
熟料的三天強(qiáng)度為32.07MPa,28天強(qiáng)度為62.1 MPa,均以達(dá)到GCPN的內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)。
 
C.環(huán)保方面
在最近一次的廣州市環(huán)保質(zhì)檢部門檢測中,該燒成系統(tǒng)的NOx、Sox排放均達(dá)到水泥行業(yè)國家特級排放標(biāo)準(zhǔn),粉塵排放濃度僅有17.25mg/Nm3,年排放量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于控制指標(biāo)。粉塵、噪聲等各項(xiàng)檢測指標(biāo)均已達(dá)到國家要求。
窯尾煙氣監(jiān)測結(jié)果
監(jiān)測
項(xiàng)目
監(jiān)測
頻次
廢氣量
(m3/h)
實(shí)測
濃度
(mg/m3)
排放速率
(kg/h)
噸產(chǎn)品
排放量
(kg/t)
達(dá)標(biāo)
情況
標(biāo)準(zhǔn)限值
1
1861589
171
318
0.05
達(dá)標(biāo)
400 mg/m3
1.2 kg/t
第2次
1860471
168
313
0.05
達(dá)標(biāo)
第3次
1630502
204
333
0.06
達(dá)標(biāo)
平均值
1784187
181
323
0.05
達(dá)標(biāo)
1
1861589
262
488
0.08
達(dá)標(biāo)
800 mg/m3
2.4 kg/t
第2次
1860471
269
500
0.08
達(dá)標(biāo)
第3次
1630502
263
429
0.07
達(dá)標(biāo)
平均值
1784187
265
472
0.08
達(dá)標(biāo)
1
1861589
0.18
0.335
0.00
達(dá)標(biāo)
10 mg/m3
0.03 g/t
第2次
1860471
0.18
0.335
0.00
達(dá)標(biāo)
第3次
1630502
0.27
0.440
0.00
達(dá)標(biāo)
平均值
1784187
0.21
0.375
0.00
達(dá)標(biāo)
1
1562397
178
278
0.05
達(dá)標(biāo)
400 mg/m3
1.2 kg/t
 
第2次
1610710
172
277
0.05
達(dá)標(biāo)
第3次
1652714
202
334
0.06
達(dá)標(biāo)
平均值
1608607
184
296
0.05
達(dá)標(biāo)
1
1562397
320
500
0.08
達(dá)標(biāo)
800 mg/m3
2.4 kg/t
 
第2次
1610710
338
544
0.09
達(dá)標(biāo)
第3次
1652714
330
545
0.09
達(dá)標(biāo)
平均值
1608607
329
530
0.09
達(dá)標(biāo)
1
1562397
0.27
0.422
0.00
達(dá)標(biāo)
10 mg/m3
0.03 g/t
 
第2次
1610710
0.12
0.193
0.00
達(dá)標(biāo)
第3次
1652714
0.17
0.281
0.00
達(dá)標(biāo)
平均值
1608607
0.19
0.300
0.00
達(dá)標(biāo)
①驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)中水泥廠大氣污染物最高允許排放限值(二類控制區(qū)第二時(shí)段限值)。
 
4.      水泥磨系統(tǒng)的調(diào)試
a.GCPN水泥磨各品種水泥物料配比及比表、細(xì)度情況見下表
水泥品種
熟料(%)
石膏(%)
石灰石(%)
粉煤灰(%)
比表(m2/kg)
細(xì)度(R80um)
PC32.5R
86
4
0
10
330±10
≤4.0%
86
4
10
0
PO32.5R
88
4
3
5
330±10
 
PO42.5R
90
4
6
0
開:380±10
閉:370±10
2.0±1%
相對其它水泥企業(yè)來說,GCPN的水泥質(zhì)量很高。
目前,磨制PC32.5R水泥時(shí),閉路磨的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到125t/h;磨制PⅡ52.5 水泥時(shí),閉路磨的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到100t/h,開路磨的產(chǎn)量也已達(dá)到88Tt/h.
GCPN也曾試驗(yàn)過摻加3%的窯灰來磨制PO42.5R水泥,但其試驗(yàn)效果不甚理想:磨機(jī)臺時(shí)產(chǎn)量比較低。
 
b.出現(xiàn)的問題及解決措施
在生產(chǎn)中主要是磨機(jī)臺時(shí)產(chǎn)量提不上去,磨機(jī)電耗高。為此,CBMI、GCPN、合肥院三方協(xié)商做篩余曲線,調(diào)整研磨體的級配。11月21日下午5時(shí)開路磨開始生產(chǎn)PⅡ52.5水泥,配比:熟料90.0%,石膏4.0%,石灰石6.0%。運(yùn)轉(zhuǎn)15小時(shí)之后急停磨機(jī)取樣做篩余曲線。一倉沿物料前進(jìn)方向平均取了5個(gè)點(diǎn),二倉沿物料前進(jìn)方向從揚(yáng)料板開始到磨尾取9個(gè)樣,具體數(shù)據(jù)如下:
取樣點(diǎn)
一倉
二倉
1
2
3
4
5
揚(yáng)料板
1
2
3
4
5
6
7
8
0.9mm篩余(%)
32.0
20.7
11.8
4.3
2.0
1.9
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2mm篩余(%)
57.6
50.2
40.5
26.9
17.5
13.7
11.0
1.9
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.08mm篩余(%)
80.0
73.8
67.5
56.2
45.7
40.9
37.1
18.2
7.8
5.4
3.1
2.1
2.1
2.4
 
篩析曲線如下:
從磨內(nèi)篩析數(shù)據(jù)來看,磨內(nèi)的主要問題是糊磨,即二倉后半段鋼段和襯板表面都包上了一層料,從而降低了研磨效率。
從篩析曲線上我們可發(fā)現(xiàn),二倉后幾個(gè)取樣點(diǎn)的0.08mm篩余值不再下降,即篩析曲線趨于水平。比表面積也不再增長。解決這個(gè)問題的最好辦法是加助磨劑或加入適當(dāng)比例的粉煤灰,但性能測試期間,GCPN不允許加粉煤灰,更不允許加入助磨劑。
此外,根據(jù)磨內(nèi)篩析數(shù)據(jù)和對磨內(nèi)情況的觀察,結(jié)合考慮平時(shí)的磨音大小,三方一致認(rèn)為一倉破碎能力過剩,故減少一倉Φ90mm球4t,減少Φ80mm球6t,補(bǔ)充 Φ50mm球10t。根據(jù)磨機(jī)總產(chǎn)量和磨內(nèi)測量的結(jié)果,初算二倉研磨體的消耗在3~4t,故用Φ10×10的段補(bǔ)足4t。
 
c. 達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)
子項(xiàng)
合同目標(biāo)
實(shí)際指標(biāo)
水泥磨系統(tǒng)
能力:≥83t/h
電耗:43.7kwh
出磨水泥比表:360±5m2/kg
入庫水泥溫度:≤ 70℃
能力:≥88.41t/h
電耗:45.52kwh
出磨水泥比表:371m2/kg
入庫水泥溫度:63.23℃
 
d. 環(huán)保方面
一提水泥磨,映入腦海最大的莫過于它的粉塵了,但CBMI在各輸送揚(yáng)塵點(diǎn)均設(shè)立了高效率的布袋收塵器,現(xiàn)場實(shí)測煙塵濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求?,F(xiàn)將水泥生產(chǎn)過程中磨機(jī)系統(tǒng)的大布袋收塵器出口處的粉塵檢測結(jié)果列于下表:
固定污染源粉塵或煙塵監(jiān)測結(jié)果
序號
系統(tǒng)
名稱
項(xiàng)目
監(jiān)測結(jié)果
驗(yàn)

標(biāo)
準(zhǔn)
達(dá)標(biāo)
情況
第一天
第二天
第一次
第二次
第三次
第一次
第二次
第三次
1
水泥磨
收塵器
出口

---
11.9
8.4
26.9
19.2
24.6
18.2
50
達(dá)標(biāo)



---
153550
154473
150309
151988
152011
152466
---
---


---
1.827
1.298
4.043
2.918
3.739
2.765
---
---
2
水泥磨
收塵器
出口
濃度
8.3
12.1
6.8
21.1
5.2
7.9
10.2
50
達(dá)標(biāo)
煙氣流量
19120
26037
36100
36874
29211
29333
29446
---
---
排放量
0.159
0.315
0.245
0.778
0.152
0.232
0.313
---
---
5. 包裝及發(fā)運(yùn)
包裝與發(fā)運(yùn)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,每臺包裝機(jī)的能力達(dá)到110t/h,水泥汽車散裝機(jī)的能力已經(jīng)達(dá)到481t/h/臺,碼頭水泥裝船機(jī)的能力達(dá)到305t/h,滿足了GCPN 每天6000多噸的發(fā)貨量。
 
三、結(jié)束語
CBMI總承包的新廣州水泥廠遷建項(xiàng)目6000t/d熟料生產(chǎn)線在技術(shù)裝備、工藝水平及環(huán)保方面都走在了世界前列,符合21世紀(jì)水泥行業(yè)發(fā)展的方向,為水泥行業(yè)在節(jié)能、節(jié)地、節(jié)約資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面樹立了典范,更為CBMI進(jìn)一步拓展國際市場奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
相對于總承包項(xiàng)目生產(chǎn)調(diào)試工作,該項(xiàng)目順利完成留給我們的啟示是:掌握工藝和設(shè)備技術(shù)性能,不斷積累操作經(jīng)驗(yàn),提高預(yù)先發(fā)現(xiàn)問題的能力,做好項(xiàng)目建設(shè)。
 
                                                 
 
 
 

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