Φ2.2m×6.5m球磨機的技術改造

2005-06-20 00:00

  江蘇張家港金呈建材有限公司原有兩臺Φ2.2×6.5開路水泥磨,粉磨旋窯水泥產量在11-12t/h,能耗高,出磨水泥比表面積較低,為了改善生產狀況,我們采取柱磨機預粉磨加閉路生產工藝,并對系統(tǒng)進行調整,取得了非常好的效果。

一、確定合理的工藝流程
    綜合各種經驗,我們在兩臺Φ2.2×6.5閉路水泥磨前將柱磨機做預粉磨生產工藝,既可提高短磨的研磨能力,又能降低小磨的破碎負擔,在增加產量的同時不降低質量。具體工藝流程如下:

粉磨工藝各環(huán)節(jié)參數控制如下:

回轉篩能力

50噸/時以上

篩孔

5mm或5mm以下

柱磨機(ZMJ900,功率110KW,產量50t/h)出料粒級分布

-5mm

-2mm

-0.08mm

80%

55%

25%

磨頭倉存儲

60噸以上

出磨細度

0.08mm   篩余20%以下

成品細度

0.08mm篩余 2.5%以下

0.045mm篩余13%以下

綜合水分

0.5%-1%

磨頭進料溫度

90度以下

其中,進磨頭倉的粒度分布如下:

5mm以上 5-2mm 2mm-0.9mm 0.9-0.08mm 0.08mm以下
5% 22% 25% 20% 28%

這種粒度分布已和輥壓機預粉磨系統(tǒng)接近,對磨機的優(yōu)化調整提供了可靠的保證。

二、合理調整磨機參數

1、調整倉位長度,一倉降為2.25m,二倉增為4m;
2、采用高通過率隔倉板和出料篦板,同時降低篦縫寬度到6mm以下;
3、在二倉增加高效活化環(huán),解決球的回流和降低二倉流速,使物料得到充分研磨;
4、調整鋼球級配,一倉平均球徑降低到Φ45mm,二倉平均球徑降到Φ20mm以下;
5、調整磨機填充率,一倉達33%,二倉達35%。

三、磨機閉路參數調整
1、加大系統(tǒng)通風量,可通過改造磨頭強制進料裝置和磨尾鎖風來共同完成;
2、選粉機采用大風量、高轉速控制合理的循環(huán)負荷;
3、合理控制出磨細度,一般控制0.08mm篩余在20%以下;
4、合理控制混合材品質,采取多種混和材同時加入。一般采用帶助磨功能的粉煤灰,外加增加早強的石灰石,另外加入部分增加后期強度的高爐礦渣,配合高硫石膏,這樣在混合材摻量上可大幅提高,同時運用它們之間協(xié)同粉磨效應可保證水泥強度。

四、取得的效果介紹

通過以上各個環(huán)節(jié)的優(yōu)化調整,目前取得了較佳的效果,具體見下表:

臺時產量 綜合電耗 混合材摻量 45μm篩余 比表面積 水泥28天抗壓強度
22噸 24Kwh 45% 13%以下 350m2/kg 37Mpa


五、結語   

1、系統(tǒng)改造中預粉磨設備的選擇是改造能否取得成功的先決條件,選擇預粉磨設備時要充分考慮設備破碎比、細粉含量、設備的耐磨性等因素,長沙深湘通用機器有限公司生產的柱磨機是現(xiàn)階段比較適合國情的預粉磨設備;

2、合理調整球磨機及系統(tǒng)配套參數是達到最佳效果的重要保證,各廠應根據自身條件的不同選擇合適的調整方案。

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