Φ2.2m×6.5m球磨機的技術改造
江蘇張家港金呈建材有限公司原有兩臺Φ2.2×6.5開路水泥磨,粉磨旋窯水泥產量在11-12t/h,能耗高,出磨水泥比表面積較低,為了改善生產狀況,我們采取柱磨機預粉磨加閉路生產工藝,并對系統(tǒng)進行調整,取得了非常好的效果。
一、確定合理的工藝流程
綜合各種經驗,我們在兩臺Φ2.2×6.5閉路水泥磨前將柱磨機做預粉磨生產工藝,既可提高短磨的研磨能力,又能降低小磨的破碎負擔,在增加產量的同時不降低質量。具體工藝流程如下:
粉磨工藝各環(huán)節(jié)參數控制如下:
回轉篩能力 |
50噸/時以上 |
|||
篩孔 |
5mm或5mm以下 |
|||
柱磨機(ZMJ900,功率110KW,產量50t/h)出料粒級分布 |
-5mm |
-2mm |
-0.08mm |
|
80% |
55% |
25% |
||
磨頭倉存儲 |
60噸以上 |
|||
出磨細度 |
0.08mm 篩余20%以下 |
|||
成品細度 |
0.08mm篩余 2.5%以下 |
0.045mm篩余13%以下 |
||
綜合水分 |
0.5%-1% |
|||
磨頭進料溫度 |
90度以下 |
其中,進磨頭倉的粒度分布如下:
5mm以上 | 5-2mm | 2mm-0.9mm | 0.9-0.08mm | 0.08mm以下 |
5% | 22% | 25% | 20% | 28% |
這種粒度分布已和輥壓機預粉磨系統(tǒng)接近,對磨機的優(yōu)化調整提供了可靠的保證。
二、合理調整磨機參數
1、調整倉位長度,一倉降為2.25m,二倉增為4m;
2、采用高通過率隔倉板和出料篦板,同時降低篦縫寬度到6mm以下;
3、在二倉增加高效活化環(huán),解決球的回流和降低二倉流速,使物料得到充分研磨;
4、調整鋼球級配,一倉平均球徑降低到Φ45mm,二倉平均球徑降到Φ20mm以下;
5、調整磨機填充率,一倉達33%,二倉達35%。
三、磨機閉路參數調整
1、加大系統(tǒng)通風量,可通過改造磨頭強制進料裝置和磨尾鎖風來共同完成;
2、選粉機采用大風量、高轉速控制合理的循環(huán)負荷;
3、合理控制出磨細度,一般控制0.08mm篩余在20%以下;
4、合理控制混合材品質,采取多種混和材同時加入。一般采用帶助磨功能的粉煤灰,外加增加早強的石灰石,另外加入部分增加后期強度的高爐礦渣,配合高硫石膏,這樣在混合材摻量上可大幅提高,同時運用它們之間協(xié)同粉磨效應可保證水泥強度。
四、取得的效果介紹
通過以上各個環(huán)節(jié)的優(yōu)化調整,目前取得了較佳的效果,具體見下表:
臺時產量 | 綜合電耗 | 混合材摻量 | 45μm篩余 | 比表面積 | 水泥28天抗壓強度 |
22噸 | 24Kwh | 45% | 13%以下 | 350m2/kg | 37Mpa |
五、結語
1、系統(tǒng)改造中預粉磨設備的選擇是改造能否取得成功的先決條件,選擇預粉磨設備時要充分考慮設備破碎比、細粉含量、設備的耐磨性等因素,長沙深湘通用機器有限公司生產的柱磨機是現(xiàn)階段比較適合國情的預粉磨設備;
2、合理調整球磨機及系統(tǒng)配套參數是達到最佳效果的重要保證,各廠應根據自身條件的不同選擇合適的調整方案。
聯(lián)系人:廖愛軍 13873176272 余山東 13875851313
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com