Φ2.2m×6.5m生料磨增產(chǎn)節(jié)能的改進(jìn)措施
1 降低入磨物料的水分和粒度
入磨物料水分的高低和粒度大小直接影響到磨機(jī)產(chǎn)量與電耗。我廠采用三種原料配料,其中鐵粉、黃土都經(jīng)晾曬或烘干后入倉(cāng),其粒度和水分基本能控制在指標(biāo)之內(nèi),在雨季和冬季水分有時(shí)偏高。石灰石從石礦購(gòu)進(jìn),要求粒度≤25mm,水分≤1%,不經(jīng)烘干直接入倉(cāng)。實(shí)際上,石灰石粒度波動(dòng)很大,>50mm的占4%,25~50mm占15%,<25mm的占81%,針對(duì)這一問(wèn)題,我們采取了一些措施。如設(shè)立專職質(zhì)檢員經(jīng)常與石礦聯(lián)系,并幫助石礦調(diào)節(jié)和修理破碎機(jī),盡最大努力控制入磨物料粒度和水分,取得了一定效果。
2 調(diào)整研磨體級(jí)配和裝載量
只有合理地選擇研磨體級(jí)配和裝載量,才能夠?qū)崿F(xiàn)磨機(jī)的高產(chǎn)低耗。
2.1 調(diào)整研磨體級(jí)配
由于入磨石灰石中有少量大塊,經(jīng)常出現(xiàn)飽磨現(xiàn)象。針對(duì)這一情況,我們對(duì)配球方案作了大幅度調(diào)整。一倉(cāng)增大鋼球的沖擊破碎作用,以利加快物料流速,充分發(fā)揮選粉機(jī)的選粉特點(diǎn),減少物料的過(guò)粉碎現(xiàn)象,平均球徑從77.1mm調(diào)整到80.9mm。二倉(cāng)采用三級(jí)鋼段級(jí)配,為了加強(qiáng)二倉(cāng)的研磨作用,對(duì)二倉(cāng)的研磨體也作了調(diào)整,減少了Φ50mm×55m大段用量,增加了Φ30mm×35mm小段用量。同時(shí),將原有磨小了的小段(以前清出不用)重新入磨使用,這樣既節(jié)省了鋼材,又增加了研磨體的表面積,提高了粉磨效率。磨機(jī)研磨體級(jí)配調(diào)整方案見(jiàn)表。
磨機(jī)研磨體級(jí)配調(diào)整方案
一倉(cāng)鋼球 |
二倉(cāng)鋼段 | |||||||||||||||||||||||||
直徑(mm) 改造前重量(t) 改造后重量(t) |
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2.2 調(diào)整裝載量
根據(jù)經(jīng)驗(yàn),每驅(qū)動(dòng)1t研磨體,需要消耗電機(jī)功率為10~11kW。那么,Φ2.2m×6.5m磨機(jī)380kW電機(jī)可驅(qū)動(dòng)34.5~38t研磨體。我們?nèi)?4t(設(shè)計(jì)能力為31t)用B·B托瓦洛夫公式檢驗(yàn)電機(jī)的工作能力。
式中:K——電機(jī)儲(chǔ)備系數(shù),一般取1.05~1.1;
N——電機(jī)功率,kW;
η——機(jī)械傳動(dòng)系數(shù),邊緣傳動(dòng)取0.86~0.90;
n——磨機(jī)的有效轉(zhuǎn)數(shù),r/min;
V——磨機(jī)有效容積,m3;
D——磨機(jī)有效內(nèi)徑,m;
G——磨機(jī)研磨體裝載量,t。
將數(shù)字代入公式得K=1.08,故電機(jī)滿足工作要求。研磨體的裝載量,一倉(cāng)由原來(lái)的14t,調(diào)整為15.5t,二倉(cāng)由原來(lái)的17t,調(diào)整為18.5t,磨機(jī)工作效率明顯提高。
3 改造選粉機(jī)
隨著磨機(jī)產(chǎn)量的提高,選粉機(jī)能力明顯不足。磨機(jī)投產(chǎn)后,成品細(xì)度太細(xì)。4900孔篩余一般≤4%,造成磨機(jī)循環(huán)負(fù)荷率過(guò)高,增大了磨尾提升機(jī)和粗粉螺旋輸送機(jī)的負(fù)荷,經(jīng)常引起堵塞。我們采取了將擋風(fēng)板向外拉到最大位置,減少小風(fēng)葉等措施,效果仍不理想。經(jīng)過(guò)分析,認(rèn)為產(chǎn)量低的主要原因是選粉機(jī)內(nèi)部循環(huán)風(fēng)量偏小,物料分散拋撒效果不好,導(dǎo)致選粉效率下降。據(jù)此,我們將6片中風(fēng)葉(550mm×420mm×4mm)全部換成大風(fēng)葉(650mm×420mm×4mm),并將12片大風(fēng)葉向外移120mm,以增加內(nèi)部循環(huán)風(fēng)量,同時(shí)對(duì)平撒料盤進(jìn)行了改造,將12根長(zhǎng)170mm、規(guī)格50mm×30mm角鋼安裝在撒料盤放射方向上。為了減少撒料罩對(duì)內(nèi)筒上升氣流的影響,我們將撒料罩拆掉,從而改善了物料的拋撒效果,克服了物料拋撒不開(kāi),分散不好及其產(chǎn)生的附壁效應(yīng)。重新調(diào)整小風(fēng)葉數(shù)量,由原來(lái)的24片減少到3片,使出磨生料細(xì)度符合生產(chǎn)控制指標(biāo)8%~10%。
4 改造磨尾提升機(jī)和螺旋輸送機(jī)
隨著磨機(jī)產(chǎn)量的提高,磨尾HL400斗式提升機(jī)和GX300生料螺旋輸送機(jī)能力不足,出現(xiàn)提升機(jī)反料,噴灰嚴(yán)重,負(fù)荷增大,引起堵塞;螺旋輸送機(jī)也經(jīng)常跑料,影響磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率和產(chǎn)量。針對(duì)上述情況,在現(xiàn)有條件下,我們通過(guò)局部改造來(lái)提高輸送量:縮短斗距,由原來(lái)的11環(huán)鏈改為9環(huán),增加了斗子數(shù)量,提高了輸送量,同時(shí)將出選粉機(jī)的生料螺旋輸送機(jī)由GX300改為GX400,為提高磨機(jī)產(chǎn)量創(chuàng)造了條件。
5 加強(qiáng)磨機(jī)通風(fēng)
磨機(jī)通風(fēng)的好壞是影響磨機(jī)產(chǎn)量的重要因素。我廠Φ2.2m×6.5m磨機(jī)的引風(fēng)機(jī)風(fēng)量,原設(shè)計(jì)為10800m3/h,由于訂貨和安裝問(wèn)題,錯(cuò)將風(fēng)量為5800m3/h的風(fēng)機(jī)安裝在磨機(jī)引風(fēng)機(jī)的位置上,使磨機(jī)通風(fēng)不好,磨頭冒煙,吐料嚴(yán)重,影響了磨機(jī)的工作效率。如果入磨物料水分偏高,磨機(jī)作業(yè)時(shí),隨著磨溫的增加,水分逐漸蒸發(fā)出來(lái),一倉(cāng)糊磨,隔倉(cāng)板篦子縫隙堵塞,阻礙料流流通,影響磨機(jī)通風(fēng),磨內(nèi)緩沖現(xiàn)象嚴(yán)重,易形成飽磨。尤其是在雨季和冬季,磨尾管道常有水滴流下來(lái),使抽出的粉塵成糊狀,堵塞管道,影響正常生產(chǎn)。我們決定拆除舊風(fēng)機(jī),選用Y4-73-№8D風(fēng)機(jī),風(fēng)量為22000m3/h。改造后,磨內(nèi)風(fēng)速大幅度提高,增加了物料流速,物料中的大量水汽被帶走,減少了粘附現(xiàn)象,又降低了磨機(jī)溫度,消除了細(xì)粉的緩沖作用,產(chǎn)量明顯提高。由于通風(fēng)量的增大,收塵器和管道需要保溫和增溫,對(duì)收塵器要強(qiáng)化日常管理,以防止結(jié)露、堵塞影響生產(chǎn)。
6 加強(qiáng)磨機(jī)的操作與管理
磨機(jī)操作的好壞,也是直接影響到磨機(jī)產(chǎn)量和電耗的重要一環(huán)。為了使磨機(jī)保持高效工作狀態(tài),必須做到均勻連續(xù)地喂料,嚴(yán)格控制入磨物料的粒度和水分,及時(shí)補(bǔ)充消耗的鋼球鋼段,認(rèn)真調(diào)節(jié)研磨體的裝載量和級(jí)配,采用優(yōu)質(zhì)耐磨鋼球,加強(qiáng)磨機(jī)通風(fēng),只有這樣,才能使磨機(jī)保持高效狀態(tài),取得增產(chǎn)節(jié)能的明顯效果。操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行磨機(jī)安全操作規(guī)程和交接班制度,做到勤聽(tīng)磨音,勤觀察物料變化,勤摸細(xì)度,勤檢查磨機(jī)通風(fēng),勤檢查機(jī)械設(shè)備和勤看電流表,以防止不正常情況出現(xiàn)。
保持研磨體級(jí)配的相對(duì)穩(wěn)定,對(duì)提高磨機(jī)產(chǎn)量,降低粉磨電耗具有重要意義。在研磨體的補(bǔ)充上,我們是通過(guò)聽(tīng)磨音,計(jì)算磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,看磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量、產(chǎn)品細(xì)度和磨機(jī)電流的變化,根據(jù)操作經(jīng)驗(yàn),采用綜合補(bǔ)球,取得了較好的效果。生料磨已經(jīng)一年多沒(méi)有倒磨,產(chǎn)質(zhì)量較為穩(wěn)定。另外,還要千方百計(jì)地提高磨機(jī)工的技術(shù)水平,增強(qiáng)磨機(jī)工的責(zé)任心,要把出磨生料的產(chǎn)量、質(zhì)量等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與工人的收入掛鉤,以調(diào)動(dòng)職工的積極性,促進(jìn)每個(gè)職工都關(guān)心產(chǎn)質(zhì)量和電耗。
通過(guò)對(duì)生料磨系統(tǒng)的技術(shù)改造,使磨機(jī)產(chǎn)量由13.5t/h提高到21t/h,增產(chǎn)55.56%,電耗由原來(lái)的34.7kWh/t生料,下降到29kWh/t生料,節(jié)電16.43%,每年可節(jié)電40萬(wàn)kWh。 摘自《數(shù)字水泥》
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