Φ3×60米余熱發(fā)電回轉(zhuǎn)窯綜合改造

2005/03/15 00:00 來(lái)源:

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  “六五”末期,我廠新建的φ3×60米余熱發(fā)電回轉(zhuǎn)窯投入運(yùn)行,使年總生產(chǎn)能力由原來(lái)的7萬(wàn)噸提高到15萬(wàn)噸。

一、完善生料供給系統(tǒng)

(一)提高生料均化效果

  新建三座生料庫(kù)裝有全套的氣動(dòng)攪拌系統(tǒng),但一直到1986年氣動(dòng)攪拌系統(tǒng)未能利用,僅僅依靠簡(jiǎn)單的機(jī)械拌合,使入窯生料成分波動(dòng)很大,是造成余熱發(fā)電回轉(zhuǎn)窯后結(jié)圈相當(dāng)頻繁的主要原因之一,每年用于清除結(jié)圈的時(shí)間為1000多小時(shí);且為了最大限度地減少每次清除結(jié)圈停機(jī)時(shí)間,工人在高溫下操作,工作條件極為艱苦,直接影響著余熱發(fā)電回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)質(zhì)量、消耗和長(zhǎng)期安全運(yùn)轉(zhuǎn)。

  氣動(dòng)攪拌系統(tǒng)存在的主要問(wèn)題,是利用0.294兆帕的壓縮空氣作動(dòng)力,因充氣壓力不足,起不到攪拌作用。雖然在管理制度及庫(kù)底卸料裝置上采取補(bǔ)救措施,但未能取得實(shí)際效果。按一般設(shè)計(jì)參考資料規(guī)定,直徑6米,裝料高度7.5~8米的庫(kù),風(fēng)壓可為0.294兆帕,可是新建生料庫(kù)實(shí)際直徑卻為6.2米,裝料高度11米以上,庫(kù)容增大104米3;同時(shí),因?yàn)闆](méi)有烘干設(shè)施,庫(kù)中生料含水率高,單位容重增大。經(jīng)計(jì)算,改為用于單倉(cāng)泵0.785兆帕的壓縮空氣作為氣源吹送,結(jié)果生料粉呈懸浮狀態(tài),提高了生料的均化效果,其碳酸鈣合格率由45%提高到65%。

(二)改進(jìn)生料供給工藝路線

  按原來(lái)設(shè)計(jì)是用兩臺(tái)生料閉路烘干磨,磨制一種成分的生料,同時(shí)供給余熱發(fā)電回轉(zhuǎn)窯和機(jī)械化立窯。因窯型不同,煅燒方法、操作程序、生料成分要求也不盡相同,給熟料煅燒帶來(lái)一系列的問(wèn)題。但因氣動(dòng)攪拌系統(tǒng)作用的發(fā)揮,可適當(dāng)減少機(jī)械拌合,改為用兩臺(tái)生料磨分別磨制兩種窯型所需不同成分的生料和設(shè)置兩條獨(dú)立的供給路線提供了先決條件,并實(shí)施成功,大大改善了兩種窯型的煅燒條件。

(三)庫(kù)底卸料裝置的改進(jìn)

  生料庫(kù)庫(kù)底卸料原為氣動(dòng),在實(shí)際操作中難以控制流量,有時(shí)甚至因下料量過(guò)大,使生料輸送絞刀超負(fù)荷運(yùn)行。后來(lái)自行設(shè)計(jì)了單管差動(dòng)螺旋,即用氣動(dòng)下料,絞刀控制流量,取得了較好的效果。

二、改進(jìn)工藝操作條件

(一)窯頭的改進(jìn)

  1.改進(jìn)活動(dòng)窯頭耐火磚的砌筑方法。為了改善工人的操作條件,原設(shè)計(jì)在窯頭看火觀察臺(tái)上設(shè)置了降溫隔離水箱,可是溫度還高。經(jīng)把活動(dòng)窯頭內(nèi)襯耐火磚砌筑改為弧形拱頂和加厚保溫層,這樣就減少了二次風(fēng)渦流和散熱損失,大大降低了操作臺(tái)的環(huán)境溫度,使之可以拆除降溫隔離水箱,節(jié)約了用水。

  2.縮短活動(dòng)窯頭。原來(lái)噴煤管處向外大量的噴射煙火,每班排灰量100多千克,使操作室、控制室煙塵彌漫,工人的工作條件很差。其主要原因是二次風(fēng)口在窯的軸線方向尺寸過(guò)小,且活動(dòng)窯頭偏移二次風(fēng)口一端,顯得活動(dòng)窯頭過(guò)長(zhǎng),造成二次風(fēng)倒流,形成正壓操作。經(jīng)把活動(dòng)窯頭縮短45厘米,使噴排煙火的問(wèn)題得到了較完善的解決。

  3.擴(kuò)大二次風(fēng)入口。回轉(zhuǎn)窯投入運(yùn)行以來(lái),窯內(nèi)渾濁不清,難以準(zhǔn)確地判斷窯情和實(shí)施有效的操作,主要原因是二次風(fēng)速過(guò)大。但要擴(kuò)大二次風(fēng)道截面積,卻存在著很多問(wèn)題,譬如,原混凝土構(gòu)件要清除重新澆灌,單筒冷卻機(jī)進(jìn)料端要縮短等,難度較大,施工周期長(zhǎng)。所以,僅對(duì)二次風(fēng)入口進(jìn)行了擴(kuò)大,也取得了較好的效果。

(二)改用新的高溫耐火材料

  1.回轉(zhuǎn)窯原來(lái)用的是普通磷酸鹽耐火磚,只運(yùn)行1400~2200小時(shí)便燒損更換,后改為鎂鉻耐火磚,一般可用5000多小時(shí),周期最長(zhǎng)的為6288小時(shí)。

  2.后窯口原為普通粘土耐火磚,燒損嚴(yán)重,更換頻繁,且生料易向冷煙室、余熱鍋爐飄逸。這樣,一方面加大了窯尾設(shè)備運(yùn)行負(fù)荷;另一方面使生料喂入量也難以控制。后用水泥、廢耐火磚、金屬鐵屑、細(xì)鋼筋等材料壓制成耐熱混凝土耐火磚可使用8800小時(shí)以上。

  3.窯尾生料下料管材質(zhì)原為生鐵,使用壽命短,易彎曲斷裂,后改為耐熱鋼板卷制,可使用8900小時(shí)以上。

(三)噴煤管的改進(jìn)

  原裝噴煤管口徑185毫米,導(dǎo)管長(zhǎng)度200毫米,拔梢長(zhǎng)度600毫米,斜角3度多。在使用中發(fā)現(xiàn),一次風(fēng)口出口風(fēng)速過(guò)高,火焰細(xì)小,黑火頭太長(zhǎng),噴煤量小加不上去。后來(lái)用調(diào)試風(fēng)壓的方法,也沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的效果。經(jīng)幾次改進(jìn),現(xiàn)噴煤管口徑為220毫米,導(dǎo)管長(zhǎng)度150毫米,拔梢長(zhǎng)度200毫米,斜角4度多,一次風(fēng)壓穩(wěn)定在200~240毫米水柱,保持了較合理的火焰形狀和黑火頭長(zhǎng)度。

三、完善監(jiān)測(cè)控制設(shè)施

(一)主要運(yùn)行參數(shù)的同步監(jiān)測(cè)控制

  過(guò)去窯體回轉(zhuǎn)速度、生料喂入量、煤粉噴入量主要運(yùn)行參數(shù)完全是憑經(jīng)驗(yàn)單機(jī)進(jìn)行操作的,難以做到準(zhǔn)確的、協(xié)調(diào)的配合,后來(lái)安裝了同步監(jiān)測(cè)控制顯示裝置。

(二)一次風(fēng)的監(jiān)測(cè)控制

  為了減少窯內(nèi)熱損失,加快煤粉燃燒速度,增加火焰溫度,一是把用于煤磨機(jī)熱風(fēng)爐的熱風(fēng)直接作為一次風(fēng)使用;同時(shí)用調(diào)整風(fēng)機(jī)旁路冷風(fēng)量的大小來(lái)控制一次風(fēng)溫為100~120℃,保證煤粉不致爆燃;二是在一次熱風(fēng)管上安裝了電動(dòng)執(zhí)行器和風(fēng)閥開(kāi)度顯示裝置。

(三)二次風(fēng)的監(jiān)測(cè)控制

  在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi),引風(fēng)機(jī)開(kāi)度僅為30%左右,窯內(nèi)出現(xiàn)正壓操作。致使煤粒還沒(méi)有完全燃燒就沉降到物料上,在缺氧的條件下,繼續(xù)燃燒,形成了較多的還原料,過(guò)早的不均勻出現(xiàn)液相而導(dǎo)致窯皮過(guò)長(zhǎng);加之窯內(nèi)渾濁不清,使窯情出現(xiàn)惡性循環(huán),后來(lái)逐步認(rèn)識(shí)到,煤粒需要有一定的懸浮時(shí)間才能較完全的燃燒,經(jīng)一段時(shí)間的摸索,把引風(fēng)機(jī)開(kāi)度穩(wěn)定在60%左右,控制窯皮長(zhǎng)度10~12米為佳。

(四)窯尾負(fù)壓的監(jiān)測(cè)控制

  在生產(chǎn)中當(dāng)引風(fēng)機(jī)抽力未變時(shí),是根據(jù)窯尾負(fù)壓的大小和變化來(lái)判斷窯內(nèi)情況的,也就是說(shuō)窯尾一定要實(shí)現(xiàn)負(fù)壓操作,然而在實(shí)際運(yùn)行中卻出現(xiàn)正壓。究其主要原因是冷煙室出口截面積較大,廢氣流速過(guò)小。于是,適當(dāng)減少了冷煙室出口截面積,加快煙氣流速,形成了比較合理的10~15毫米水柱的負(fù)壓;并設(shè)計(jì)安裝了真空傳感裝置,把窯尾的負(fù)壓數(shù)值直接顯示在窯頭控制盤上。

(五)窯體表面溫度的監(jiān)測(cè)

  為了及時(shí)而準(zhǔn)確地掌握燒成、放熱反應(yīng)帶的窯體表面溫度,保護(hù)筒體避免紅窯變形,安裝了紅外線掃描測(cè)溫裝置,使窯體溫度控制在350℃左右,超過(guò)這一溫度可自動(dòng)報(bào)警,便于有效地調(diào)整控制窯溫。

四、余熱鍋爐的改進(jìn)

  為了有效的利用回轉(zhuǎn)窯水泥熟料煅燒所產(chǎn)生的廢氣熱量,選配了一臺(tái)蒸發(fā)量20噸/時(shí),蒸汽壓力2.45兆帕,過(guò)熱蒸汽溫度400℃的余熱鍋爐,供汽輪發(fā)電機(jī)生產(chǎn)電力,但在以后的運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)了三個(gè)主要問(wèn)題,并針對(duì)性地進(jìn)行了改進(jìn)。

  1.爐墻砌筑方法的改進(jìn)。爐墻內(nèi)襯耐火磚曾幾次倒塌,最大受損面積為大于30米2,造成熱損失較大和不正常的操作條件。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析,主要原因是外層紅磚與內(nèi)襯耐火磚之間填充5.2厘米厚的石棉粉,隔熱縫過(guò)大;且又每砌10層每隔10塊磚僅壓一塊28厘米長(zhǎng)的耐火磚,使得兩層磚之間拉力不夠;另一方面,余熱鍋爐雖為負(fù)壓操作,但因負(fù)壓大小的變化,使?fàn)t墻經(jīng)常處在擴(kuò)張與收縮的交變過(guò)程中,這就更加劇了爐墻的倒塌。后來(lái)改用37厘米長(zhǎng)的耐火磚作壓塊,同時(shí)每砌10層壓一層,這就大大增加了爐墻的強(qiáng)度。

  2.減溫器的改進(jìn)。因減溫器的聯(lián)箱長(zhǎng)期處在高溫狀態(tài)下運(yùn)行和在4噸多過(guò)熱管的重力作用下,彎曲變形嚴(yán)重,產(chǎn)生疲勞裂紋,導(dǎo)致漏水,若購(gòu)買新減溫器,不僅增加費(fèi)用開(kāi)支,更主要的是往返訂貨時(shí)間也不允許。我們對(duì)減溫器聯(lián)箱采取了大面積(230×1100厘米)挖補(bǔ)修理和增設(shè)了隔熱層,以使聯(lián)箱工作溫度不致超標(biāo),并加強(qiáng)支護(hù),減少聯(lián)箱變形。

  3.更新改進(jìn)過(guò)熱管。因過(guò)熱管彎曲變形,交叉錯(cuò)綜,使三臺(tái)吹灰器不能正常操作,過(guò)熱管掛灰嚴(yán)重;同時(shí)因卸灰口少,排放不及時(shí),又造成積灰,引起煙氣流暢不通,直接影響到回轉(zhuǎn)窯煅燒制度的穩(wěn)定。后來(lái)對(duì)過(guò)熱管進(jìn)行了改進(jìn),使其受熱后有伸長(zhǎng)之余地,并增設(shè)了卸灰口,減少了積灰,提高了余熱鍋爐的熱效率。

  綜上所述,近年來(lái)經(jīng)過(guò)對(duì)φ3×60米余熱發(fā)電回轉(zhuǎn)窯的綜合改造,取得了顯著的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果,解決了結(jié)圈問(wèn)題,窯運(yùn)轉(zhuǎn)率由73%提高到87%;臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由8.23噸提高到11噸以上;熟料標(biāo)號(hào)由532號(hào)提高到587號(hào),水泥優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品率達(dá)100%;年利用余熱發(fā)電由500萬(wàn)千瓦小時(shí)提高到630萬(wàn)千瓦小時(shí),噸熟料燒成標(biāo)準(zhǔn)煤耗由213千克下降到195千克。

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