煤磨系統(tǒng)及回轉(zhuǎn)窯燃燒器的改造
我廠Φ4.5m×lOOm日產(chǎn)960t的濕法短窯一直使用單風(fēng)道燃燒器和煤磨廢氣直接入窯的燃燒系統(tǒng),熟料熱耗高、產(chǎn)量低。2002年6月份,對(duì)煤磨系統(tǒng)及燃燒器進(jìn)行了改造,節(jié)能和經(jīng)濟(jì)效益顯著。 改造前煤磨及窯頭系統(tǒng)工藝流程見圖-1。 生產(chǎn)中存在的問題: (1)煤磨廢氣和窯一次風(fēng)共用1臺(tái)風(fēng)機(jī),造成2個(gè)系統(tǒng)互相干擾。如一次風(fēng)增大時(shí),磨內(nèi)風(fēng)速快,煤粉細(xì)度粗,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量高;反之,磨內(nèi)風(fēng)速慢,產(chǎn)品細(xì)度細(xì),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低。若打開冷風(fēng)門增加風(fēng)量,對(duì)煤磨的烘干能力和臺(tái)時(shí)產(chǎn)量影響更大,互相干擾使煤磨和窯系統(tǒng)操作不穩(wěn),難以達(dá)到最佳工藝狀態(tài),限制了煤磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的提高,煤粉細(xì)度也在10%~15%(80μm篩余)范圍內(nèi)波動(dòng)。 (1) 煤磨安裝袋式除塵器。窯與煤磨系統(tǒng)分開,必須解決廢氣達(dá)標(biāo)排放問題。為此投資60萬元,在煤磨細(xì)粉分離器后安裝1臺(tái)CGN—14型煤磨袋式除塵器,并重新配置了排風(fēng)機(jī)。廢氣由細(xì)粉分離器出來進(jìn)入袋式除塵器凈化處理后排入大氣,粉塵排放濃度50mg/m3。同時(shí)拆除細(xì)粉分離器到窯頭鼓風(fēng)機(jī)的管路、設(shè)備。為了滿足煤磨提高產(chǎn)量后對(duì)細(xì)度的要求,降低了煤磨平均球徑 。 改造后工藝流程見圖2,系統(tǒng)主要設(shè)備見表-1。 表1 煤磨系統(tǒng)主要設(shè)備
(2) 使用新型雙風(fēng)道燃燒器。選用KBN380新型雙風(fēng)道煤粉燃燒器。該燃燒器除具有多風(fēng)道燃燒器的優(yōu)點(diǎn)外,更主要的是消除了燃燒帶局部高溫現(xiàn)象,使火焰溫度分布更合理,有利于窯的長周期運(yùn)轉(zhuǎn)。 KBN系列新型雙風(fēng)道燃燒器有效地克服了多風(fēng)道燃燒器的不足。具有以下優(yōu)點(diǎn): ① 取消了內(nèi)風(fēng)風(fēng)道,采用可調(diào)式旋流器,使外風(fēng)道旋流強(qiáng)度可以根據(jù)窯煅燒工況隨意調(diào)整。 (3) 在煤粉螺旋喂料器下安裝1臺(tái)KP200-1型螺旋泵,羅茨風(fēng)機(jī)通過螺旋泵將煤粉送至雙風(fēng)道燃燒器做內(nèi)風(fēng),外風(fēng)由高壓離心風(fēng)機(jī)供風(fēng),見圖2。系統(tǒng)主要設(shè)備見表2。 表-2 改造后系統(tǒng)主要設(shè)備及參數(shù)
3 效果 (1) 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高,節(jié)煤效果明顯 入磨熱風(fēng)溫度由380~400℃提高到450~500℃。煤磨可根據(jù)原煤水分、易磨性,自由調(diào)節(jié)風(fēng)量而不受窯前的影響,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量大幅度提高,粉磨電耗下降。 表-3 改造前后工藝技術(shù)指標(biāo)
(2) 節(jié)能和經(jīng)濟(jì)效益顯著 整個(gè)技改投資約100萬元。技改后年節(jié)煤146萬元;煤磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高后,年節(jié)約電費(fèi)20萬元,窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高產(chǎn)生效益67萬元,合計(jì)年產(chǎn)生效益233萬元?!?/P>
(來源:《水泥》2003年 第四期) |
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