我廠2000 t/d熟料生產(chǎn)線 預熱器系統(tǒng)堵塞原因分析(2)
表5 我廠與國內(nèi)部分水泥廠預分解系統(tǒng)總壓降對比
廠名 冀東 寧國 新疆 江西 柳州 耀縣
預熱器級數(shù) 4 4 5 4 4 5
系統(tǒng)壓降/Pa 5640 3480 5400 6270 爐:6230 5100 窯:5250
分析表2~表5不難看出,我廠各級旋風筒阻力系數(shù)值均較高。我廠預熱器系統(tǒng)以追求高分離效率為出發(fā)點來設計各級旋風筒的結構,但該類結構必然產(chǎn)生較高的阻力系數(shù)。為了克服可能導致的系統(tǒng)壓降的提高,采取了低風速的操作方式,由于低風速操作,預熱器管道內(nèi)物料必然容易產(chǎn)生短路現(xiàn)象,因此在各級上升管道中設置撒料器。
根據(jù)上述分析,可以對預熱器頻繁塌料堵塞的幾個有規(guī)律的問題做出合理的解釋。
(1)為什么投料30 min~90 min預熱器出現(xiàn)堵塞?
投料前三次風溫為60℃~70℃,三次風壓為-700 Pa~-800 Pa,最大時達到-1 000 Pa。而系統(tǒng)正常(即維持正常的系統(tǒng)操作參數(shù),并保持一定的三次風閥門開度)時,三次風風壓為-350 Pa~-450Pa。在正常與不正常情況下,三次風壓變化如此之大,說明鼓風機(篦冷機風機)嚴重供風不足。
投料后物料在窯內(nèi)通過的時間可用下式計算:
t=1/ω=60/0.00159×s×d×n=60/0.00159×3.5×3.5×1.9
=27min
式中
t——物料通過回轉(zhuǎn)窯時間,min;
l——回轉(zhuǎn)窯長度,m;
w——物料在窯內(nèi)運行速度,m/s;
s——回轉(zhuǎn)窯斜度,%;
d——回轉(zhuǎn)窯有效內(nèi)徑,m;
n——回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速,r/min。
即:物料30 min即可通過回轉(zhuǎn)窯到達篦冷機內(nèi),在這期間三次風溫逐漸上升,當預熱器堵塞時,三次風溫可達到450℃~550℃。從投料到預熱器堵塞,三次風溫前后變化這兩種狀態(tài)下,預熱器系統(tǒng)風量的相對減小量可用下式計算:
P1V1T1 = P2V2T2
V2V1 = P1T2P2T1
投料前后三次風壓基本不變,即P1=P2
V2V1 = T2T1 = (273+550)/(273+70) =2.3994
只有獲得一定的能量,管道內(nèi)的空氣才能以一定的速度向前運動??諝猥@得能量一靠抽,二靠鼓。只有不斷的鼓風和抽風,才能形成穩(wěn)定的流場。由于篦冷機冷卻風量減少(風機皮帶
丟轉(zhuǎn)速和鎖風閥漏風),這一風量的變化足以使管道內(nèi)的風速由正常時的12 m/s~16 m/s進一步降低,使生料粉達不到懸浮狀態(tài)需要的風速而造成短路,進而造成預熱器塌料堵塞。
(2)為什么預熱器的堵塞常發(fā)生在C4筒?這要從系統(tǒng)的實際工況來分析。我廠預熱器系統(tǒng)為雙列,C1~C5的排列為4-2-2-2-2結構,各級旋風筒的除塵效率分別為C1=950%,C2=92.1%,C3=90.0%,C4=89.0%,C5=86.5。在當時的條件下,C3、C4、C5級下料管膨脹節(jié)處存在裂縫和C4級下料翻板閥燒損,存在著較為嚴重的內(nèi)、外漏風。有資料表明,當漏風為1%時,除塵效率下降10%~15%,當漏風為3%時,除塵效率只有50%,當漏風為8%時,除塵效率幾乎為零。在沒有更換膨脹節(jié)和燒損的翻板閥前,由于存在著較為嚴重的內(nèi)、外漏風,C3~C5級預熱器的內(nèi)循環(huán)必然加大,C3出口的含塵濃度亦隨之增大。因C1、C2級旋風除塵器的下料鎖風效果最好,在一定喂料量下,C2級旋風筒內(nèi)的實際料氣比必然增大,下料管的排灰量隨之加大,C2旋風筒上升管道內(nèi)的風速又最低,生料在上升管道內(nèi)形成短路,直接進入C4級旋風筒,瞬間內(nèi)四級下料管既要通過本身收下的料粉,又要通過來自二級的塌料,兩部分料量之和超過了四級下料口的排灰能力,再加之四級下料管本身漏風又給下料以向上的浮力,造成四級錐體的堵塞是必然結果。
(3)為什么調(diào)整預熱器的兩路閥就可預知A、B兩列哪一列要堵?開始預熱器堵在C4a,兩列的溫差在允許的范圍內(nèi)(10℃~15℃)。A列溫度低于B列,說明A列物料量較B列多,有意識調(diào)整兩路閥后,使B列溫度低于A列時,很明顯出現(xiàn)B列堵塞。由于系統(tǒng)總風量的減少,隨著投料量的增加,上升管道內(nèi)超過料氣比的臨界狀態(tài)時,低風速無法滿足物料的分散性和懸浮性要求時,C2管道內(nèi)物料短路直接沖入C4,C4錐體下料口無法滿足來自本身和C2短路的料量,造成C4堵塞是必然的結果。
2 結語
經(jīng)過以上分析,可以得出以下結論:
(1)由于該預熱器系統(tǒng)具有高除塵效率、高阻力系數(shù)、低壓損和操作的低風速等顯著特點,系統(tǒng)風量的匹配是以滿足生料在預熱器內(nèi)達到分散和懸浮為首要條件。在一個較為密閉的工況環(huán)境中,預熱器內(nèi)通過的風量和上升管道內(nèi)的風速大小與篦冷機的供風量關系很大,僅靠高溫風機的排風無法滿足預熱器系統(tǒng)內(nèi)風速的需求,負壓大而風量小,不能滿足正常的生產(chǎn)。但在滿足系統(tǒng)風量要求和熟料冷卻的前提下,適當控制供給的總的冷卻風量,提高三次風溫和二次風溫,以達到降低能耗之目的,而非風量越大越好。
(2)預熱器系統(tǒng)漏風,尤其是下料管處膨脹節(jié)和翻板閥鎖風不好造成的漏風,是預熱器的大
敵,應當始終高度重視該系統(tǒng)的密閉堵漏。
(3)對于新型干法熟料生產(chǎn)線預熱器頻繁的堵塞,首先應從系統(tǒng)用風上尋找原因,系統(tǒng)的用風量應適合預熱器系統(tǒng)設計的特點,其次,要在大系統(tǒng)上(包括廢氣處理、生料磨用風、
篦冷機系統(tǒng)供風、窯頭排風)查找風量是否匹配。
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