電除塵器高壓緣與密封結(jié)構(gòu)的改造
我公司φ2.1/1.7x50m濕法回轉(zhuǎn)窯的15m2立式電除塵器,原高壓絕緣、密封結(jié)構(gòu)見附圖(a)。利用材質(zhì)為聚四氟乙烯的絕緣板、外螺母和內(nèi)螺母實(shí)現(xiàn)負(fù)高壓對(duì)地絕緣。絕緣板通過壓片固定在套筒的法蘭上,中間通過外、內(nèi)螺母與拉桿連接,絕緣板與套筒、內(nèi)螺母與外螺母、拉桿之間分別墊有石棉繩進(jìn)行密封。
附圖
改造前后電除塵器絕緣密封結(jié)構(gòu)示意
電除塵器運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)以下缺陷:
(1)密封性能差,經(jīng)常造成絕緣失效。由于電暈線框架拉桿長3400mm,中間的振打桿工作時(shí)拉桿產(chǎn)生擺動(dòng),致使絕緣板與套筒間因振動(dòng)而產(chǎn)生縫隙。再加上開、停窯的溫度變化使絕緣板產(chǎn)生變形,加劇了縫隙的擴(kuò)大。電除塵器內(nèi)正壓煙氣中的粉塵漏入套筒內(nèi)部并沉積在絕緣板上使絕緣性能下降,在該處產(chǎn)生高壓放電,二次電壓、二次電流出現(xiàn)閃落,嚴(yán)重時(shí)擊穿絕緣板。為此崗位工每周需用毛巾球清掃絕緣板1次~2次,后隨著縫隙的不斷增大,每天都要清掃一次,勞動(dòng)強(qiáng)度較大。
(2)電場(chǎng)預(yù)熱時(shí)間長,運(yùn)轉(zhuǎn)率低。絕緣板在電場(chǎng)內(nèi)部,潮濕煙氣易在板上冷凝(加熱器產(chǎn)生的熱量很難傳到),冷窯需48h以上才能通過煙氣將導(dǎo)熱性能差的絕緣板加熱至露點(diǎn)以上,臨時(shí)停窯也要預(yù)熱1/3停窯時(shí)間(如停窯6h,需預(yù)熱2h)才能正常運(yùn)行,致使電除塵器運(yùn)轉(zhuǎn)率不足80%(相對(duì)于窯運(yùn)轉(zhuǎn)率,下同)。
(3)檢修費(fèi)用高,難度大。絕緣板平均使用壽命僅60d左右,而聚四氟乙烯價(jià)格較昂貴,每片為11kg×165元/kg=1815元,每年僅材料費(fèi)就高達(dá)1萬元以上。其次更換絕緣板時(shí)需先將拉桿割斷,安裝好絕緣板后再焊上,因電場(chǎng)內(nèi)空間窄小,工作環(huán)境惡劣,工人的檢修難度和工作量均較大。
為了提高電除塵器的除塵效率和運(yùn)轉(zhuǎn)率,降低粉塵排放量,我們于1997年4月對(duì)高壓絕緣和窯封結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造,具體措施為:割去套筒及絕緣板等,利用磁瓶進(jìn)行高壓絕緣,通過磁瓶下部和壓蓋凹槽中的羊毛氈進(jìn)行密封,在壓蓋的上槽壓入石棉繩以防止煙氣噴出。為了防止磁瓶?jī)?nèi)結(jié)露、積塵產(chǎn)生高壓放電影響電場(chǎng)正常工作,保證良好的絕緣性能,我們將原1000W電加熱器改為兩根各500W的加熱器,并增設(shè)加熱罩,使加熱器先均勻預(yù)熱磁瓶,再傳熱至高壓室,從而達(dá)到溫度平穩(wěn),磁瓶保持恒定溫度,避免因局部受熱而破裂。改造后的電除塵器見附圖b。
經(jīng)過上述改造后,電除塵器運(yùn)行正常,具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)減少了維修工作量和費(fèi)用,磁瓶的使用壽命在3年以上,崗位工只需計(jì)劃檢修時(shí)清掃高壓室衛(wèi)生即可。取消絕緣板后,可節(jié)約材料費(fèi)萬元以上。
(2)電場(chǎng)預(yù)熱時(shí)間短,運(yùn)轉(zhuǎn)率高。改造后,在開窯前即可啟動(dòng)加熱器預(yù)熱磁瓶,冷窯預(yù)熱時(shí)間縮短至2h(預(yù)熱電場(chǎng)即可);臨時(shí)停窯煤粉完全燃燒后即可開電除塵器,且電場(chǎng)運(yùn)行正常,電除塵器運(yùn)轉(zhuǎn)率提高到95%以上,取得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
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