白馬山水泥廠:狠抓技改技措 助力生產(chǎn)經(jīng)營降本增效

2011/10/18 00:00 來源:白馬山水泥廠

今年前三季度,白馬山水泥工廠四臺Ф3×9m水泥磨機(jī)綜合工序電耗與去年同期相比降低了0.45kWh/t,包裝發(fā)運(yùn)工序電耗與去年同期相比降低了0.17 kWh/t,有效降低了生產(chǎn)成本,經(jīng)濟(jì)效益明顯提升。......

  白馬山水泥廠始終堅持優(yōu)質(zhì)、低耗的生產(chǎn)經(jīng)營管理思路,結(jié)合工廠生產(chǎn)經(jīng)營實際情況,大力開展技改技措工作,充分調(diào)動廣大員工的積極性和創(chuàng)造性,不斷優(yōu)化工藝操作參數(shù),強(qiáng)化電耗指標(biāo)管理,提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益。今年前三季度,工廠四臺Ф3×9m水泥磨機(jī)綜合工序電耗與去年同期相比降低了0.45kWh/t,包裝發(fā)運(yùn)工序電耗與去年同期相比降低了0.17 kWh/t,有效降低了生產(chǎn)成本,經(jīng)濟(jì)效益明顯提升。

  白馬廠φ3×9m水泥磨原水泥輸送系統(tǒng)采用單倉泵加氣力管道輸送。該工藝系統(tǒng)能耗高且整套設(shè)備維護(hù)勞動強(qiáng)度較大,經(jīng)組織專業(yè)人員研討論證決定,將此系統(tǒng)技改為空氣斜槽加斗式提升機(jī)輸送。在技改線投用后,該廠裝運(yùn)分廠又成功實施完成配套空壓機(jī)的自動卸荷改造。水泥輸送系統(tǒng)自2010年二季度開始投入運(yùn)行后,節(jié)能效益顯著,設(shè)備運(yùn)行效率明顯提升,磨機(jī)臺產(chǎn)得到充分發(fā)揮,為降低水泥生產(chǎn)工序電耗提供了強(qiáng)有力的保證。

  2011年一季度,白馬廠在φ3×9m水泥磨系統(tǒng)檢修期間,充分利用1#、2#磨機(jī)筒體更換契機(jī),大膽嘗試將磨內(nèi)襯板的形狀及安裝方式等進(jìn)行全面技改。一倉襯板改型后,磨機(jī)一倉功能由原粉碎功能改為粉碎加研磨雙重功能,在雙層隔倉板增設(shè)篩分板,有效阻止大顆粒進(jìn)入二倉,從而避免大顆粒進(jìn)入二倉造成二倉研磨能力降低和出口篦板篦縫堵塞,磨內(nèi)工況得到明顯改善。

  工廠還特別制定了開停磨操作管理辦法,并巧妙利用磨機(jī)開停機(jī)的機(jī)會,及時對磨機(jī)隔倉板篦縫進(jìn)行清堵,更換主收塵布袋降低收塵器阻力,優(yōu)化磨機(jī)級配。工藝專業(yè)及時抓好磨機(jī)工況調(diào)整的試驗比對,不斷優(yōu)化磨機(jī)操作參數(shù)。同時將磨機(jī)運(yùn)行質(zhì)量與操作員工資掛鉤,建立了有效的考核激勵機(jī)制。

  工廠利用1#-10#水泥庫清庫的機(jī)會,及時組織全廠維修力量,用近三個月的時間成功完成對水泥庫下料系統(tǒng)技改。技改后,克服了原采用壓縮空氣輔助下料存在的不足,水泥出庫效率明顯提升,庫容得到充分發(fā)揮。技改設(shè)備投入使用后,該廠裝運(yùn)分廠又將庫底內(nèi)側(cè)兩個下料口水泥輸送斜槽的供風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)一步優(yōu)化,將斜槽用風(fēng)直接從就近的主供風(fēng)管道獲取,通過巧妙增設(shè)閥門,成功實現(xiàn)主系統(tǒng)供風(fēng)與斜槽用風(fēng)的同步運(yùn)行,技改后停開了10臺2.2kW離心風(fēng)機(jī)。同時對新、老線空壓機(jī)供氣管道管網(wǎng)進(jìn)行優(yōu)化,實現(xiàn)包裝機(jī)與產(chǎn)品發(fā)運(yùn)氣源獨(dú)立控制,包裝發(fā)運(yùn)工序電耗穩(wěn)步下降。


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