熟料燒成系統(tǒng)中的操作案例

  1.預(yù)熱器堵塞

 ?。?)先兆:溫度異常,下料不暢部位以上的各級(jí)旋風(fēng)筒出口溫度下降,各處負(fù)壓急劇上升,堵塞以下部位溫度異常上升。若有結(jié)皮,堵塞的先兆就會(huì)表現(xiàn)為負(fù)壓轉(zhuǎn)為微負(fù)壓或正壓。

  (2)原因:

 ?、俳Y(jié)皮。當(dāng)窯尾廢氣溫度高到一定值時(shí),熱生粉就粘附到廢氣管道壁上,這種粉塵吸附了堿、氯、硫等,粘附性大。隨著溫度的上升,粉塵粘附的數(shù)量和硬度也不斷增加,最終形成結(jié)皮。

  旋風(fēng)筒頂部粘附的結(jié)皮脫落掉在旋風(fēng)筒內(nèi),容易造成旋風(fēng)筒下部錐體堵塞;預(yù)熱器系統(tǒng)的結(jié)皮最容易在最低級(jí)的兩個(gè)預(yù)熱器內(nèi)產(chǎn)生,特別是最下一級(jí)旋風(fēng)筒最容易發(fā)生結(jié)皮的地方。②硫、堿圈的形成。當(dāng)預(yù)熱器內(nèi)的生料和燃料含硫、堿較高,溫度達(dá)400~600℃SO2就轉(zhuǎn)化為SO3 ,SO3被生粉吸附后就生成CaSO4,CaSO4在860℃下熔融并容易與料粉在預(yù)熱器底部和窯尾內(nèi)部形成堿圈。

  ③操作方面的原因。喂料不均,堵塞處下一級(jí)的旋風(fēng)筒或分解爐由于沒有生料進(jìn)入,懸浮在氣流中的生料粉大大減少,氣流溫度劇增。另外生料成分波動(dòng)、火焰形成不當(dāng)、窯內(nèi)還原氣氛、不完全燃燒等都容易造成預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮堵塞。

  例如:當(dāng) C1 350℃→300℃

               C2 520℃→480℃

               C3 650℃→600℃

               C4 790℃→830℃

               C5 850℃→900℃

  這時(shí)候,中控立即判斷出C3錐體或下料管堵料。

  堵塞級(jí)上部溫度↓,下部溫度↑。

  ④設(shè)備維護(hù)方面的原因。窯尾密封處、人孔、冷風(fēng)閥門等漏風(fēng)、預(yù)熱器內(nèi)襯剝蝕、翻板閥太緊(不靈活)等也容易造成預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮堵料。

 ?。?)處理措施:中控立即將正常一列的預(yù)熱器分料70%,異常一列預(yù)熱器分料30%,在堵料部位打空氣炮或通知現(xiàn)場用壓縮空氣反吹、晃動(dòng)翻板閥處理直到正常下料。捅料完成后窯確保所有人空門和捅料孔等密封嚴(yán)密。

  2、來料不均勻的處理

 ?。?)先兆:窯提升機(jī)電流忽高忽低

  (2)原因:設(shè)備問題,庫底輸送斜槽充氣系統(tǒng)破損,生料在庫壁結(jié)塊。

 ?。?)處理措施:

 ?、賮砹仙贂r(shí)的操作 A. 適當(dāng)把煤管往外退一些;B. 關(guān)小排風(fēng); C. 減少分解爐和窯頭的喂煤量;D. 控制好窯尾溫度和窯頭溫度;E. 采用短焰急燒

  切忌相反操作,易使窯尾溫度急劇上升,分解爐和旋風(fēng)筒的溫度也會(huì)急劇上升,造成旋風(fēng)筒或下料管粘結(jié)甚至堵塞,窯尾煙室和分解爐都容易結(jié)皮,使系統(tǒng)阻力增大。                      

 ?、趤砹隙鄷r(shí)的操作A. 適當(dāng)降低窯速;B. 減少喂料量;C. 開大排風(fēng)D. 伸進(jìn)噴煤管;目的:提高窯尾溫度,加強(qiáng)物料的預(yù)燒效果

  來料多時(shí)窯頭會(huì)有正壓出現(xiàn),旋風(fēng)筒出口和分解爐溫度會(huì)急劇下降。

  3、分解爐縮口結(jié)皮

 ?。?)先兆:窯內(nèi)還原氣氛嚴(yán)重,高溫風(fēng)機(jī)負(fù)荷高,熟料結(jié)粒偏大,黃心料、欠燒料較多。

 ?。?)原因:

  ①煤質(zhì)方面的原因。煤的硫含量偏高,過剩的硫會(huì)在分解爐縮口處形成致密的結(jié)皮。煤粉細(xì)度偏粗。(我公司控制在≤2.5%)

 ?、诟G爐風(fēng)量不平衡。三次風(fēng)閘板開度過小(正常情況下控制在30%~35%),窯頭窯尾負(fù)壓比較大,窯內(nèi)火焰較長,窯尾煙室溫度較高(一般在1130℃)分解爐用煤量增加時(shí)爐溫有所下降,窯皮偏長。說明三次風(fēng)閘板開度過小,窯內(nèi)通風(fēng)量偏大。

  三次風(fēng)閘板燒壞,三次風(fēng)閘板上的澆注料被磨損后閘板上的耐熱鋼板經(jīng)不住900℃熱風(fēng)烘燒而損壞,由于三次風(fēng)閘板燒壞,窯內(nèi)通風(fēng)與三次風(fēng)分配平衡被破壞,窯內(nèi)通風(fēng)量減少,窯頭加煤溫度上不去,形成還原氣氛,產(chǎn)生黃心料;同時(shí),三次風(fēng)量明顯增加,使預(yù)熱爐風(fēng)速加快。由于無煙煤燃盡世間較長,風(fēng)速增加造成煤粉在預(yù)熱爐滯留世間變短,煤粉被帶至預(yù)熱爐出口處燃燒,形成爐中溫度較低,而出爐溫度較高的“溫度倒掛”現(xiàn)象,分解爐下縮口結(jié)皮嚴(yán)重。

 ?、鄹G爐用煤比例不當(dāng)。分解爐縮口結(jié)皮嚴(yán)重,當(dāng)清煙室用的高壓水槍出現(xiàn)故障時(shí),有的操作員為使f-CaO合格,采取加的頭煤用量強(qiáng)燒,窯內(nèi)還原氣氛加劇,煤粉不完全燃燒情況嚴(yán)重,使分解爐縮口結(jié)皮進(jìn)一步增加。

  (3)處理措施:

 ?、俜€(wěn)定煤質(zhì)。加強(qiáng)原煤進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn),避免和減少高硫煤,降低煤粉細(xì)度,提高煤粉的燃盡率。

  ②合理用風(fēng)。三次風(fēng)閥門正常生產(chǎn)開度55%~65%。在喂料量不變的情況下,三次風(fēng)閥門加大,能增加分解爐用煤量,降低系統(tǒng)阻力,同時(shí)增加分解爐用煤量,有利于尾煤的充分燃燒,提高入窯生料CaCO3的分解率。

 ?、郾3趾线m的頭尾煤比例。

  窯頭用煤量的大小主要依據(jù)  A.入窯生料的喂料量和CaCO3的分解率;B.生料的易燒性窯頭用煤量的大小主要依據(jù);C.熟料和立升重;D.窯速及窯皮

  窯尾用煤量的大小主要依據(jù)A.入窯生料CaCO3的分解率;B.生料的易燒性;C.窯速及燃燒的特征。

  一般情況下,控制在(40%~45%):(60%~55%)即0.67~0.82時(shí)比較合適,杜絕出現(xiàn)窯爐用煤比例倒置的現(xiàn)象。

  ④擴(kuò)大主爐下縮口。防止窯內(nèi)出現(xiàn)還原氣氛,塌料。

  ⑤其他措施。降低分解爐出口氣體溫度,由895℃降低到880℃~885℃%。避免窯尾溫度過高,液相量提前出現(xiàn)形成結(jié)皮;清理結(jié)皮要少時(shí)多次,要減少清理結(jié)皮時(shí)降溫對(duì)煅燒的影響,又要防止結(jié)皮因清理不及時(shí)越結(jié)越厚;采用新型耐火材料,在分解爐縮口處使用抗結(jié)皮澆注料。

編輯:姜立東

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