江西萬年青3號窯技改降能耗

2002/10/22 00:00 來源:

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    江西萬年青水泥股份有限公司近日對3號窯采用節(jié)能新技術,解決了制約生產熱耗、電耗居高不下的瓶頸問題。

    該公司3號窯是我國首條自行設計、制造、安裝的日產2000噸窯外分解干法水泥工藝技術,從引進和單項開發(fā)進入到自主成套開發(fā)的新階段,被譽為中國水泥技術發(fā)展史上的里程碑。由于設計的先天不足,該生產線雖然多次對熟料冷卻機系統(tǒng)和PSP分解爐系統(tǒng)等進行了技術改造,熟料產量最高達日產2090噸,但生產中電耗高達86千瓦時,每千克熟料熱耗高達1000千卡,勞動生產率低,成本居高不下。為了降低生產成本,充分挖掘整個系統(tǒng)的潛能,該公司概算投資3000余萬元,用70天的時間對制約正常生產的瓶頸點進行節(jié)能技術改造。該節(jié)能技術改造工程由天津水泥工業(yè)設計研究院設計,主要對熟料輸送系統(tǒng)、冷卻機系統(tǒng)、分解爐及其預熱器系統(tǒng)和生料入窯輸送系統(tǒng)等進行節(jié)能改造,采用了第三代改進型充氣梁式冷卻機系統(tǒng)、TDF分解爐和斗式提升機輸送生料入窯等。

    該生產線通過節(jié)能改造后,熟料生產能力可達到日產2500噸,每千克熟料熱耗下降200千卡,噸熟料電耗下降20千瓦時。該技改工程具有產量高、節(jié)能、環(huán)保和對煤質要求低等特點。

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