天瑞南召水泥:堅持創(chuàng)新挖潛 推動降本增效
2022年以來,水泥行業(yè)面臨復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢,能耗雙控、雙碳政策、疫情沖擊、產(chǎn)能過剩......天瑞集團、水泥集團以提升管理水平和生產(chǎn)運行管控能力為突破口,分組到各分子公司現(xiàn)場調(diào)研了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際情況,聽取企業(yè)基層意見,集思廣益,群策群力,指導做好企業(yè)提質、降本、增效工作,幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決實際問題和困難。
為聚焦企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)活動,深化科技研發(fā)項目的實施,天瑞南召水泥領導班子商討研究,要以正向研發(fā)為依托實施正向成本管理,從產(chǎn)品研制的全流程出發(fā),推進降本提質增效工作落到實處。隨后,公司下發(fā)了《關于下達2022年度研發(fā)項目立項的通知》,明確了2022年度科技研發(fā)項目立項清單。自此,南召公司按下了研發(fā)創(chuàng)新的“快進鍵”。
重視科技研發(fā) 達到績效評級
新型干法水泥窯內(nèi)煅燒溫度高、廢氣量大、SO?排放濃度高,目前水泥窯爐控制SO?排放技術大都采用脫硫水劑加粉劑復合脫硫技術,該技術運行成本高。
公司總經(jīng)理李濤提出:窯系統(tǒng)優(yōu)化,科學精準用風是關鍵;窯內(nèi)用風量的把控上要摸清、找出差距現(xiàn)狀,再針對問題采取措施科學大膽創(chuàng)新,方能事半功倍;要把窯系統(tǒng)運行搞到極致,能耗才能降到最低。為進一步降低成本,經(jīng)過不斷考察、論證,結合自身實際情況,南召公司摒棄了升級末端處理工藝的技術路徑,而是對現(xiàn)有脫硫系統(tǒng)進行進一步優(yōu)化研發(fā),通過構建輸送管道,分別將分解爐至預熱器一級筒出口與余熱鍋爐進口之間、二級旋風筒出口與一級旋風筒進口之間進行連接,從分解爐中抽取少量、高活性、高溫CaO粉,利用回轉窯自身可生產(chǎn)大量CaO的有利條件,通過CaO粉吸附生料中的SO?,以達到脫硫固硫的效果。
同時,為提高分解爐內(nèi)煤粉分散度,使煤粉充分燃燒,探索最適合的氮氧化物減排方式。南召公司通過窯工藝精細化管理,優(yōu)化SNCR和強化分級燃燒,成功實現(xiàn)了氮氧化物的深度治理。
通過優(yōu)化研發(fā),目前公司回轉窯SO?穩(wěn)定排放量≤35mg/m3,顆粒物穩(wěn)定排放量≤10mg/m3,氮氧化物穩(wěn)定排放量≤50mg/m3,達到國家及地方政府要求的行業(yè)先進水平。2022年5月18日,南召公司被河南生態(tài)環(huán)境廳評定為重污染天氣重點行業(yè)績效評級A級企業(yè)。
專注技術改造 實現(xiàn)提質創(chuàng)優(yōu)
長期以來,天瑞南召水泥為距離40多公里的南召鴨河分公司調(diào)撥轉運熟料所困擾,只有等回轉窯系統(tǒng)開機7天,熟料庫位上升至17米以上,才能外放調(diào)撥運輸,直接影響了鴨河分公司的生產(chǎn)和銷售。
公司熟料庫熟料出庫放散使用兩臺江蘇綠葉機械有限公司SZQ-200型散裝機,采用庫側放料系統(tǒng)。庫側放料存在以下弊端:一是由于散裝機安裝在庫側距離地面10米左右,庫內(nèi)料位達到15米以上時才能正常出料,影響下道工序使用。二是庫側放料單點單口出料,熟料從中間入庫后迅速從庫側排出,先入先出達不到均化效果。三是庫側出料對庫壁磨損較大,長期沖刷庫壁造成安全隱患。
經(jīng)過多次現(xiàn)場勘查、研究,制定詳細方案開展技改,終于將原來的庫側放料改為庫底放料,在熟料庫底皮帶尾部外加電機、提升機、罐等設備,只要窯系統(tǒng)一開機正常生產(chǎn),就能隨時從庫底外加系統(tǒng)放出熟料,徹底改變以往調(diào)撥熟料困難的境況。
熟料放散技改投入使用后,鴨河分公司進廠熟料質量穩(wěn)定,熟料消耗穩(wěn)定在72%左右,比去年同期下降了9.12%。此舉,為鴨河分公司提前生產(chǎn)銷售水泥創(chuàng)造了條件,同時,隨著熟料離析現(xiàn)象消失,南召公司水泥磨的質量和臺產(chǎn)也大大提高。
做實“緊”上添花 推進降本增效
南召公司聚焦提質、創(chuàng)優(yōu)、降本、增效,牢固樹立“過緊日子”思想,多措并舉打好“組合拳”。在生產(chǎn)管理、技術創(chuàng)新、質量提升上巧施策、取實效,先后完成鋼渣分相煅燒技術投入使用,在確保熟料質量的前提下?lián)郊邮褂棉D爐渣2000余噸,有效提高了熟料產(chǎn)量,降低煤電消耗;研發(fā)生產(chǎn)高品質PO52.5水泥投放市場,填補了南陽市場PO52.5水泥缺口,有效提高市場占有率;完成篦冷機15臺風機的葉片加長改造,風機電流相比以前提高10-30A,熟料溫度降低了30度;抓住“質量月”活動契機,發(fā)動全員參與質量管控、監(jiān)督質量,使用復合礦化劑有效提升熟料質量,PO42.5及水泥熟料消耗下降4%左右。
正是這一系列的創(chuàng)新、技改成效,驅使南召公司向著高質量、高效益,高速度、低成本的發(fā)展方向邁進。
賦予降本“新動能”,深挖技術創(chuàng)新“金點子”,在設計、工藝、制造等環(huán)節(jié)開展專項研發(fā)攻關。截至目前,南召公司共計取得實用新型專利和軟件著作權30多項,歸集研發(fā)費用2293萬元,殘疾人工資加計扣除28萬元,為南召公司節(jié)支企業(yè)所得稅345.46萬元。真正實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化,有效推動了提質、降本、增效工作結出“實果”。
編輯:李曉東
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