淺談Atox50磨機磨況工藝調(diào)整操作
摘要:
某水泥公司5000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線原料磨系統(tǒng)中,使用的是史密斯Atox50立磨。立磨具有很多重要的生產(chǎn)優(yōu)勢,如粉磨效率高、工藝流程簡單、運轉(zhuǎn)率高、能耗低,可充分利用窯尾低溫廢氣,烘干能力大,允許入磨物料粒度大,易于對生料細度有效調(diào)節(jié)控制。同時,立磨整機占地面積小,操作環(huán)境清潔等,是大型新型干法水泥生產(chǎn)線較為理想有效的粉磨設(shè)備。近期由于Atox50立磨的臺時產(chǎn)量下降,導(dǎo)致生料粉成品不能滿足窯系統(tǒng)的煅燒,制約了整條生產(chǎn)線的產(chǎn)能發(fā)揮,給公司經(jīng)營造成了一定的損失。因此對Atox50立磨的生產(chǎn)工藝和設(shè)備運行情況進行檢查和調(diào)整,勢在必行,經(jīng)過調(diào)整后,磨機臺時產(chǎn)量有了明顯的上升,滿足了目前生產(chǎn)的需求。
正文:
一、原料系統(tǒng)車間工況
某水泥公司5000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,原料粉磨系統(tǒng)采用的是丹麥史密斯公司生產(chǎn)的Atox50立磨,它是配套5000t/d熟料生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備之一,從2005年開始投產(chǎn)使用至今,運行穩(wěn)定良好,臺式產(chǎn)品穩(wěn)定在380t/h左右,該磨機的主要參數(shù)如下表1:
同時,對原料磨系統(tǒng)的主機參數(shù)進行了整理匯總,詳見表2:
二、原材料情況
1、原材料品種
通過對原料儲備車間的物料進行取樣觀測分析,主材方面,發(fā)現(xiàn)使用的石灰石品質(zhì)有所下降,主要表現(xiàn)為石灰石質(zhì)量差,結(jié)晶硅含量高,晶體結(jié)構(gòu)比較致密,易磨性較差,而且粒度偏大,平均粒徑在50-60mm,最大粒徑超過120mm。輔材方面,煤矸石的粒度也是偏大,從物料整體情況分析,物料的易磨性較差,對磨機的的臺時產(chǎn)量有很大的影響。
2、原材料的配比表
通過對中控操作室處了解到,目前原料粉磨的物料配比情況如下表3:
三、原料磨設(shè)備狀況和運行工況
調(diào)整前原料磨運行工況:磨機運行投料量367t/h,振動幅度1.7m/s,循環(huán)風(fēng)機轉(zhuǎn)速870r/min,0.2mm篩余3.4%左右,主機電流160A左右,研磨壓力105Bar。
四、原料磨臺時低的原因分析
通過中控操作反饋,結(jié)合現(xiàn)場觀測,我們分析造成該Atox50立磨臺時偏低的原因有以下幾點:
1、原材料的粒度偏大;
2、物料的易磨性較差;
3、研磨壓力低;
4、擋料圈高度偏高不合理;
五、Atox50立磨工藝調(diào)整
針對目前Atox50立磨的臺時產(chǎn)量偏低情況,結(jié)合已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的問題,需要進行工藝操作上的調(diào)整,在磨機調(diào)整前,我們要對Atox50立磨的工作原理及流程要有所掌握。Atox50立磨它是采用料床粉磨原理粉磨物料,電動機通過減速機帶動磨盤轉(zhuǎn)動,同時,來自窯尾的熱風(fēng)廢氣從進風(fēng)口進入磨內(nèi),原料配料后進過下料器入磨,落在轉(zhuǎn)動的磨盤上,在離心力的作用下,向磨盤邊緣移動并受到磨輥的碾壓而粉碎。粉碎后的物料被噴口環(huán)處高速上升的氣流帶起,大顆粒的物料直接回落到磨盤上重新粉磨,而被氣流吹帶上去的物料,經(jīng)過選粉機的選粉后,將不合格的粗粉分離回落至磨盤重新粉磨,而合格的細粉則被收塵系統(tǒng)收集下來,即為合格生料。
Atox50立磨磨況工藝調(diào)整,主要是對磨機的控制參數(shù)進行優(yōu)化調(diào)整,我們從以下幾點開始調(diào)整:
1、振動值
振動是立磨工作中普遍存在的情況,合理的振動是允許的,但是振動過大,則會造成磨盤和磨輥的機械損傷,以及附屬設(shè)備及儀表的毀壞。產(chǎn)生振動的主要原因是料層厚薄不均勻,以及磨內(nèi)有大塊鐵制品,研磨壓力過大,耐磨件損壞,蓄能器的壓力不足,磨內(nèi)通過不足等等。因此在操作上,應(yīng)該嚴格將振動幅度控制在允許的范圍內(nèi),才能為穩(wěn)定運行創(chuàng)造先決條件。
2、料層厚度
立磨穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的另一個重要因素是料層穩(wěn)定,物料布料均勻,這樣才能使得磨內(nèi)風(fēng)量、風(fēng)壓和投料量穩(wěn)定,否則就要通過調(diào)節(jié)風(fēng)量、投料量、擋料圈高度來維持料層厚度的均勻。常規(guī)磨機操作中,可通過調(diào)整噴水量、研磨壓力、循環(huán)風(fēng)量和選粉機轉(zhuǎn)速等參數(shù)來穩(wěn)定料層。噴水是形成堅實料層的前提,適當?shù)难心毫κ潜3至蠈臃€(wěn)定的條件。根據(jù)產(chǎn)量以及磨機吐渣量情況,適當增減擋料圈的高度。
3、磨機出口溫度
磨機出口氣體溫度的高低,也是衡量磨機運行狀況的重要因素,過熱會導(dǎo)致選粉機立軸內(nèi)部軸承溫度過高,影響選粉機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動穩(wěn)定性,溫度過低則達不到烘干物料的目的。因此控制好溫度,保證生料水分不超標,才能達到穩(wěn)定工況。
4、選粉機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)
生料產(chǎn)品的細度,主要是靠選粉機轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié),轉(zhuǎn)速大,產(chǎn)品細,轉(zhuǎn)速小,產(chǎn)品粗。
5、研磨壓力
Atox50立磨有三個磨輥,各配有一套蓄能器,并與泵站相連,液壓泵是提供研磨壓力的動力源。在操作時,要保持研磨壓力的在設(shè)定范圍內(nèi),研磨壓力的最小值就是根據(jù)氮氣囊的壓力來調(diào)節(jié)的。
6、自動控制系統(tǒng)
在中控DCS操作畫面上,需要原料系統(tǒng)操作員對各組指令熟悉在心,對于反饋的異常問題,要及時調(diào)節(jié),一旦磨況參數(shù)穩(wěn)定后,可以實現(xiàn)自動控制。
六、調(diào)整后磨況參數(shù)變化
1、調(diào)整研磨壓力,將研磨壓力從10.5MPa逐步提高至11.5Mpa-12Mpa;
2、適當降低噴水量,噴水量從11m3/h逐步降低至6.9m3/h;
3、適當降低擋料圈高度,此次高度下降4mm;
4、適當增加系統(tǒng)用風(fēng),將循環(huán)風(fēng)機轉(zhuǎn)速設(shè)定從910r/min提高到920r/min;
通過調(diào)整,磨機臺時產(chǎn)量有了明顯的提升,喂料量從370t/h提高至390t/h,調(diào)整前后的參數(shù)對比見下表4:
七、關(guān)于調(diào)整后的其它方面的建議
1、因物料的易磨性較差,建議將石灰石粒度下降至40-50mm,煤矸石粒度下降至20-30mm,外購石灰石質(zhì)量控制要有計劃性,提高石灰石的均化效果。
2、建議盡快更換磨盤襯板,因在運行過程中,襯板磨損嚴重將會使研磨區(qū)域變窄和偏向輥皮外側(cè),情況嚴重時,研磨區(qū)域會集中在輥皮外側(cè)邊緣,會加劇輥皮外側(cè)的磨損,縮短輥皮的使用壽命并對立磨臺時產(chǎn)量有較大影響,因此,建議盡早進行更換,有助于保持陶瓷輥皮磨損曲線一致,使磨機較長時間保持平穩(wěn)運行。
3、建議對噴水系統(tǒng)進行改善,提高噴水穩(wěn)定料層的作用。改善方案如下:
在噴水管軸向直線兩側(cè)開直徑3-4mm圓孔,圓孔間距5mm,兩側(cè)圓孔噴水方向成15-30°,噴水點選擇在磨輥內(nèi)側(cè)向外700mm左右。噴水管距磨盤表面300-500mm。噴水管經(jīng)過噴口環(huán)上方部分要做防磨保護,每個管道上也可裝壓力表和流量計監(jiān)督噴水情況。
4、凹凸密封磨損嚴重,需要更換。
5、磨輥處的導(dǎo)風(fēng)錐的噴口環(huán)封蓋位置需調(diào)整,減少夾塊的沖刷磨損。
6、因目前生料細度仍然偏粗,建議增加選粉機轉(zhuǎn)子葉片上層增加葉片。
7、建議對磨輥中心校核。
7、擋料圈高度在振動允許下要及時調(diào)整。
八、結(jié)論
通過優(yōu)化各工藝參數(shù),目前該產(chǎn)線的原料磨臺時產(chǎn)量基本穩(wěn)定,生料粉產(chǎn)品合格率較高,滿足回轉(zhuǎn)窯的煅燒,同時均化庫每班有所增長,可有效避過用電高峰的峰值電,節(jié)約了生產(chǎn)成本。Atox50立磨只有達到風(fēng)、料、研磨壓力平衡時才能保證磨機處于均衡穩(wěn)定的最佳粉磨狀態(tài),在生產(chǎn)中要培養(yǎng)用好風(fēng)是關(guān)鍵,壓力是保證的意識。同時根據(jù)物料的物理性能,能調(diào)節(jié)好恰當?shù)膿趿檄h(huán)高度,控制適宜的噴水量,穩(wěn)定料層,才能發(fā)揮磨機的粉磨能力。
編輯:孫蕾
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