高效節(jié)能風(fēng)機在5000t/d生產(chǎn)線上的成功應(yīng)用
前言
發(fā)展低碳經(jīng)濟是我國社會發(fā)展的一項重大戰(zhàn)略?!笆奈濉睍r期,大力發(fā)展低碳經(jīng)濟,推進綠色環(huán)保經(jīng)濟是建立在高耗能企業(yè)裝備升級的基礎(chǔ)之上。
水泥生產(chǎn)企業(yè)是能源消耗大戶,水泥行業(yè)已被列為國家節(jié)約資源的重點領(lǐng)域之一。在當(dāng)前國內(nèi)外能源供需矛盾突出的情況下,水泥生產(chǎn)企業(yè)必須通過各種途徑降低能耗,以獲得最佳的經(jīng)濟效益和最高的勞動生產(chǎn)率。在水泥的生產(chǎn)中,若以5000t/d窯線總裝機功率為例,其中風(fēng)機裝機功率占比高達45%,風(fēng)機運行狀況直接影響了整個窯線的噸熟料電耗指標(biāo)。
一.風(fēng)機運行現(xiàn)狀
在生產(chǎn)過程中,由于多種復(fù)雜因素的影響,風(fēng)機普遍運行效率較低,很多水泥生產(chǎn)企業(yè)大風(fēng)機的運行效率低于70%,是導(dǎo)致能耗居高不下的主要原因。分析原因如下:
1、風(fēng)機設(shè)計:傳統(tǒng)風(fēng)機較多采用國標(biāo)系列的4-39/40/73/74老舊的氣體動力模型,風(fēng)機運行效率較低;
2、風(fēng)機選型:在風(fēng)機設(shè)計選型時風(fēng)量偏大,功率偏高,出現(xiàn)“大馬拉小車”現(xiàn)象,浪費較多,使得熟料綜合電耗居高不下;
3、風(fēng)機使用:風(fēng)機的設(shè)計工況和實際運行工況之間存在較大的性能偏差致使風(fēng)機運行區(qū)域偏離高效率區(qū)域,運行效率低;
風(fēng)機節(jié)能,對降低熟料綜合電耗水泥生產(chǎn)成本,提高企業(yè)競爭力有著重要意義。為此我公司對水泥廠全線風(fēng)機進行了節(jié)能改造,并已取得了顯著的經(jīng)濟效益。
二.原風(fēng)機效能評估
為了掌握真實準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),保證高效節(jié)能風(fēng)機改造順利實施,并取得預(yù)期的效果,我公司水泥熟料生產(chǎn)線連續(xù)穩(wěn)定運行的情況下,對循環(huán)風(fēng)機和尾排風(fēng)機進行標(biāo)定和現(xiàn)場性能測驗。
1.1. 試驗方法及相關(guān)要求
依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 10178— 2006《工業(yè)通風(fēng)機現(xiàn)場性能試驗》,結(jié)合現(xiàn)場情況進行風(fēng)機性能試驗。
(1)要求在生產(chǎn)穩(wěn)定時測量數(shù)據(jù),并且在遠離彎管的風(fēng)機進、出口直管段上(此段流場較為均勻、平穩(wěn))選取測量點,以得到較為準(zhǔn)確的測量值。
(2)流量測量采用在圓形管道中皮托管橫動的測量方法。即皮托靜壓管的頭部中心定位在沿著風(fēng)道的3 個對稱分布的直徑上依次間隔且不少于24 個測點。用微壓計測量截面上各點的動壓Pdi。電動機的輸入功率是采用試驗時間內(nèi)用戶電控柜顯示的電動機電壓、電流、功率因數(shù)計算電動機有功功率。
三. 業(yè)內(nèi)知名企業(yè)旗下的子公司風(fēng)機節(jié)能改造案例分析
通過對標(biāo)同等規(guī)模兄弟企業(yè)的風(fēng)機能耗情況,擁有一條2000t/d產(chǎn)能窯線與一條5000t/d產(chǎn)能窯線,公司主要產(chǎn)品有PO 52.(R)、PO 42.5(R)、PO 32.5(R)、緩凝水泥等。日常運行過程中,一、二線高溫風(fēng)機基本處于滿負(fù)荷運行狀態(tài),因轉(zhuǎn)速高、風(fēng)機運行過程中葉輪磨損、變頻模塊溫度高,電機頻繁出現(xiàn)過流跳停情況,嚴(yán)重影響公司的正常生產(chǎn)運行。
在我們接手前,已經(jīng)進行了三次節(jié)能經(jīng)歷,前兩次均以失敗告終第三次技改工作于2019年3月完成,但在之后的運行中,風(fēng)機在880rpm時因電機電流制約、繞組發(fā)熱嚴(yán)重,無法通過提高轉(zhuǎn)速滿足提產(chǎn)需求。
所以,最初接到這個有多次改造失敗經(jīng)歷的項目時,項目組的成員都有很大的壓力。我們先是趕到現(xiàn)場進行專業(yè)的性能試驗,根據(jù)測試數(shù)據(jù)組織多次技術(shù)交流,分析該項目的情況與問題,結(jié)合二線后期降低預(yù)熱器阻力、提升熟料產(chǎn)量、降低能耗的需求,為其量身定制了解決方案。
技改前風(fēng)機
技改后風(fēng)機
經(jīng)瑞晨環(huán)保改造后,風(fēng)機產(chǎn)量有所提升,并且C1出口靜壓降低858Pa的情況下,達到了小時節(jié)電量755kW的節(jié)電效果,運行電流由175A降至138A,功率下降較為明顯。改造成果還是要用數(shù)據(jù)說話,我準(zhǔn)備了幾張改造前后的數(shù)據(jù)對比表格和圖片,如下所示:
備注:
改后風(fēng)機修正功率=技改前氣功率/技改后風(fēng)機效率/電機效率/變頻器效率;
改前氣功率=改前風(fēng)量*改前全壓*空氣壓縮系數(shù)/3600/1000;(風(fēng)量709733m3/h、運行全壓7467Pa)。
技改前后能耗對比(電流下降)
四. 結(jié)束語
在水泥企業(yè)推廣高效離心風(fēng)機,是推動水泥行業(yè)實現(xiàn)碳達峰、碳中和的重要手段之一。
水泥企業(yè)中的風(fēng)機,尤其是大功率的風(fēng)機,如窯頭排風(fēng)機、窯尾排風(fēng)機、高溫風(fēng)機、循環(huán)風(fēng)機、煤粉通風(fēng)機等,都是企業(yè)的能耗大戶,應(yīng)深入挖掘設(shè)備節(jié)能潛力,加強節(jié)能技術(shù)研究,通過采用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝,對原有生產(chǎn)設(shè)施及相關(guān)配套設(shè)施進行改造或更新,完善生產(chǎn)設(shè)備,優(yōu)化生產(chǎn)工藝,降低能源和原材料消耗,從而降低生產(chǎn)成本,這不僅可以大幅提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,而且有很大的社會效益高效節(jié)能風(fēng)機技術(shù)成熟,節(jié)能效果明顯,在我公司得以成功應(yīng)用,可在行業(yè)內(nèi)進行廣泛推廣使用。
需要了解上海瑞晨公司高效節(jié)能風(fēng)機可電話聯(lián)系:
陳萬東 男 董事長 18602174925
張恒 男 銷售部長 13545008858
編輯:戴冬虞
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