安徽三獅生料磨臺產(chǎn)穩(wěn)步提高
安徽三獅自投產(chǎn)以來,生料磨中控操作員和工段員工通過精心操作,自行調(diào)試,小改小革,探索出原料立磨最佳生產(chǎn)參數(shù),使生料磨臺產(chǎn)逐步上升至450噸以上,超出了磨機產(chǎn)量設(shè)計能力,為企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)奠定了堅實基礎(chǔ)。
安徽三獅公司生料磨系統(tǒng)是引進丹麥F..Lsmidth公司生產(chǎn)的ATOX50大型輥式立磨。生產(chǎn)初期,由于操作經(jīng)驗不足,加上三大油站系統(tǒng)的不穩(wěn)定,造成磨機振動跳停頻繁,生料磨無法正常運行。在生產(chǎn)部部長段振洪的帶領(lǐng)下,對發(fā)現(xiàn)的問題,逐一進行分析研究,制定了切實可行的應(yīng)對措施。首先,對磨機外排物料返回系統(tǒng)進行改造。因為停磨或檢修時有大量的外排物料,經(jīng)過改造后,每月就可以有400多噸的外排物料重新入磨,每年可節(jié)約生產(chǎn)成本四萬多元。不但節(jié)約了生產(chǎn)成本,而且徹底改變了因外排而粉塵飛揚的現(xiàn)象,達到了節(jié)能降耗和環(huán)境保護的雙重目的。其次,及時組織鉗工班和外援單位的力量,對磨輥輥皮的換向、磨內(nèi)螺栓的堅固、選粉機大量靜葉片更換、風(fēng)室刮板更新、磨內(nèi)風(fēng)環(huán)處盲板的重新改造等等。在完成檢修任務(wù)的基礎(chǔ)上,生料磨工段長王建良帶領(lǐng)生料磨員工對整個生料磨系統(tǒng)的設(shè)備加大維護力度,對旋風(fēng)筒平衡管內(nèi)積料的清理,通過對設(shè)備進行精心保養(yǎng),使生產(chǎn)設(shè)備運行能力得到大幅度提高。第三,員工們不斷改進操作方法,優(yōu)化工藝運行參數(shù),確保了磨機持續(xù)穩(wěn)定高效運轉(zhuǎn),從7月份開始,臺產(chǎn)穩(wěn)定,現(xiàn)臺產(chǎn)已達到450噸,超過了設(shè)計能力。由于臺產(chǎn)提高,在充分保證窯正常煅燒的情況下,每天可以避峰3小時以上,減少了生料磨運轉(zhuǎn)時間,為企業(yè)降低成本再添濃墨重彩的一筆。
企業(yè)要發(fā)展就必須有效益。安徽三獅在確保質(zhì)量的前提下,千方百計提高主機設(shè)備臺時產(chǎn)量,為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:zhangm
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com