賈華平: 即將燃起的水泥窯富氧第二波高潮

2021/05/20 14:25 來源:中國水泥網(wǎng)信息中心

富氧燃燒作為近代燃燒技術(shù)的一大突破,在鋼鐵、玻璃等行業(yè)的成功,已經(jīng)充分證明了其在強(qiáng)化燃燒、提高燃燒效率,推動節(jié)能減排方面的突出功效。為什么水泥行業(yè)就不行呢?......

一、行業(yè)引入與發(fā)展概況

人類可用于燃燒的資源是有限的,且燃燒過程的排放物是造成環(huán)境污染的主要原因。富氧燃燒作為一種高效燃燒技術(shù),既可減少能耗、又能降低排放,在某種意義上已被稱為“資源的創(chuàng)造性技術(shù)”。

富氧燃燒起源于美國,成熟于德國,推廣于日本,已經(jīng)在燃燒的各個領(lǐng)域開始了廣泛的應(yīng)用。

在中國,我們的起步并不晚,早在1980年,甘肅白銀有色金屬公司就使用了富氧,而且達(dá)到了節(jié)約能源、強(qiáng)化熔煉和根治污染的目的,使冰銅富氧熔煉工藝獲得完全成功。

研究表明:

富氧煅燒能提高煤的活性,進(jìn)而提高煤的燃燒速度、提高其燃盡率;能降低燃點(diǎn),提高燃燒的集中度和火焰強(qiáng)度,進(jìn)而減少燃燒的邊際效應(yīng),增加燃燒熱量的利用率;能提高火焰絕對溫度,進(jìn)而提高燃燒溫度、減少損失;

能提高火焰黑度,進(jìn)而提高輻射強(qiáng)度和強(qiáng)化輻射傳熱;

還能減少燃燒后的排氣量,降低煙氣帶走的熱量。

在中國的水泥行業(yè),富氧煅燒至少在理念上是被多數(shù)人認(rèn)可的。從2004年開始,就有人提出了水泥熟料的富氧煅燒理念,但由于水泥行業(yè)的利潤較低,考慮到富氧還要增加生產(chǎn)成本,未能真正應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)。

隨著富氧成本的不斷降低,對高煤耗、低利潤的水泥行業(yè),其誘惑力是可以想象的。在2011年至2014年期間,據(jù)筆者不完全統(tǒng)計,小至700t/d窯、大到5000t/d窯——先后有十多家水泥公司參與了富氧煅燒試驗。但是,由于各生產(chǎn)線的情況不同、提供富氧煅燒技術(shù)的公司不同、富氧制備工藝不同、富氧助燃方案不同,各公司的試驗結(jié)果可謂千差萬別,一時難有定論、懷疑四起、褒貶不一,高潮一退又偃旗息鼓了。

除了這些企業(yè)自發(fā)的試驗以外,富氧煅燒還作為 “十二五”國家科技支撐計劃、并且已經(jīng)啟動,但后續(xù)、遺憾的沒了后續(xù)。

二、卡殼誤解與釋疑解惑

創(chuàng)新需要容忍失敗、研究需要堅忍不拔,理論來之于實踐,又總是被實踐修正。——創(chuàng)新的歷史反復(fù)證明,在多數(shù)人山窮水盡之后,往往會迎來少數(shù)人的柳暗花明!

富氧燃燒作為近代燃燒技術(shù)的一大突破,在鋼鐵、玻璃等行業(yè)的成功,已經(jīng)充分證明了其在強(qiáng)化燃燒、提高燃燒效率,推動節(jié)能減排方面的突出功效。為什么水泥行業(yè)就不行呢?

—— 首先是理論上能不能節(jié)能?

—— 再就是會不會增加NOX排放?

在環(huán)保力度越來越嚴(yán)的今天,富氧煅燒會不會增加NOX排放?這是個原則問題、也是有關(guān)人員擔(dān)心的主要問題。

如果解決不了這個問題,富氧煅燒在水泥行業(yè)將無從談起!

雖然第一波富氧煅燒的熱潮無功而返,但基本體現(xiàn)出“富氧煅燒可以不增大NOX排放”,為我們解開了一個關(guān)鍵心結(jié) !

我們知道,NOX的形成與燒成溫度有很強(qiáng)的相關(guān)性。

實驗表明,燃燒溫度在1550℃到1900℃之間時,NOX是以指數(shù)方次急劇上升,特別在1750℃后幾乎是直線上升,遺憾的是:水泥窯的火焰溫度峰值就在這個區(qū)間。

因此,要降低NOX的生成,就必須控制好火焰溫度,最好是降低一些火焰溫度,而富氧煅燒恰恰是提高火焰溫度的,難免有人推理富氧煅燒將導(dǎo)致NOX排放的增加,這也是應(yīng)該給予理解的。 雖然推理并不等于事實,但事實也要用數(shù)據(jù)說話!

那么,事實上又是什么結(jié)果呢?

筆者曾在2012年主持了一條5000t/d線上的富氧煅燒試驗,廢氣排放是由當(dāng)?shù)丨h(huán)保局的在線監(jiān)測儀控制的,企業(yè)人為干預(yù)的可能性不大。而且作為試驗 ,我也絕對不允許人為干預(yù)!

使用富氧前后的NOX排放見下表:

由表可見,在采用富氧煅燒以后,在線監(jiān)測儀顯示,廢氣中的氮氧化物不但沒有增加,甚至還有所降低。

無獨(dú)有偶,我對東北某3200t/d線上的試驗作了電話了解,回答是“實際運(yùn)行中,根據(jù)窯頭新增的火焰溫度場在線監(jiān)測、和SNCR在線煙氣檢測裝置數(shù)據(jù),使用富氧后NOX排放沒有增加”。

2014年9月25日,中國建材總院高工房晶瑞在寧波做了一個《水泥行業(yè)碳減排技術(shù)》的主題報告,報告給出了富氧燃燒在國外水泥企業(yè)的應(yīng)用情況,不論是濕法窯、預(yù)熱器窯、預(yù)分解窯,還是燒:燃料油、煤、焦油、垃圾,都沒有增加氮氧化物的排放。

詳見下表:

國內(nèi)外大量的事實表明,富氧煅燒完全能夠做到:不增加NOX的排放。

那么,為什么事實與大眾的推理、擔(dān)憂、疑慮不一樣呢?

筆者在此作一些探討供參考:

事實上,由于富氧煅燒強(qiáng)化了燃燒條件,提高了燃燒強(qiáng)度,從而為拉長火焰,擴(kuò)大火焰的分布空間,減小火力的集中度,降低火焰峰值創(chuàng)造了條件。

通過適當(dāng)?shù)募哟笕紵鞯妮S流風(fēng)、減小旋流風(fēng),就能把短粗火焰拉成細(xì)長。在保持火焰總體強(qiáng)度基本不變的情況下,增大火焰的分布空間,將火焰的核心燃燒區(qū)扁平化拉長。

通過加大1700℃以下的核心區(qū)間,在保持燒成帶煅燒強(qiáng)度的同時,縮小1700℃以上的峰值區(qū)間,通過降低火焰燃燒的峰值溫度,從而減少氮氧化物的生成機(jī)會。

(1)雖然NOX的形成與燒成溫度有很強(qiáng)的相關(guān)性,實驗表明燃燒溫度從1550℃起到1900℃,NOX以指數(shù)方次急劇上升,特別在1750℃以上幾乎是直線上升。

我們要特別注意這個“特別”,燃燒溫度在1750℃以下和1750℃以上是大不一樣的!這正是我們可以作為的空間。

水泥窯的火焰溫度峰值正好在1750℃上下,而我們的熟料煅燒并不需要1750℃,我們能否把這個“以上”削掉呢?

(2)從合肥院對全國部分水泥窯的檢測結(jié)果來看,運(yùn)行穩(wěn)定的水泥窯NOX排放都相對較低;相反的是,運(yùn)行較差的水泥窯NOX排放就相對較高。這主要是因為穩(wěn)定的運(yùn)行可以相應(yīng)的降低煅燒強(qiáng)度,減小火焰的燃燒峰值,抑制NOX的形成。

試驗證明富氧煅燒能促進(jìn)水泥窯的穩(wěn)定運(yùn)行,這一點(diǎn)大家是異口同聲沒有異議的,而穩(wěn)定運(yùn)行有利于抑制NOX的形成。

那么,為什么穩(wěn)定運(yùn)行能夠降低火焰的峰值溫度呢?原料的波動將導(dǎo)致其易燒性波動,不但難燒的原料需要較高的燃燒強(qiáng)度,對易燒的原料也不敢降低燃燒強(qiáng)度,因為這個波動難以預(yù)測。而易燒的原料在富裕的燃料、富裕的燃燒強(qiáng)度下,必然導(dǎo)致火焰溫度、及其峰值溫度的升高。

同理,燃料的波動、燃燒的波動、其他原因?qū)е碌母G況波動,都需要按燃燒強(qiáng)度的上限控制,富裕的控制必將導(dǎo)致火焰溫度、及其峰值溫度的升高。

(3)上面談的都是關(guān)于廢氣中NOX的含量問題,就環(huán)境保護(hù)來講,還有一個問題必須考慮,那就是生產(chǎn)一噸熟料NOX對危害的貢獻(xiàn)值。在廢氣中NOX含量相同的情況下,廢氣排放量的減少,意味著噸熟料貢獻(xiàn)值的降低。根據(jù)齊硯勇教授的有關(guān)研究,當(dāng)燃燒用空氣中的氧含量由21%提高到30%時,5000t/d熟料線預(yù)熱器出口的廢氣量大約將由81萬m3/h減少到62萬m3/h,排放廢氣量減少了23.47%。

水泥窯富氧煅燒到底有沒有效果?

有關(guān)專家提出的另一個問題是:氧沒有熱值,不可能節(jié)煤。

有時候?qū)<业脑捯膊灰欢ǘ紝?,特別像我這一號的所謂“專家”,說錯話是經(jīng)常的事,還望大家給予諒解。也許專家說完就后悔了,只是礙于面子不好公開收回而已,但不管對與不對,對專家的話必須給予重視!

我們下面就來探討一下這個問題:

(1)說不清的氧化與碳化

除了核物理,一般的熱量都來自于氧化反應(yīng)(包括沒有氧參與的氧化反應(yīng)),是某種勢能與熱能的轉(zhuǎn)換,而不是無中生有,這與能量守恒并不矛盾。

對于煤炭的氧化反應(yīng),在反應(yīng)以后碳和氧的勢能都發(fā)生了變化,都對產(chǎn)生的熱能作出了貢獻(xiàn)。正確的理解應(yīng)該是,熱能是碳和氧反應(yīng)的共同結(jié)果,而不是參與反應(yīng)的某一方的貢獻(xiàn)。這與化學(xué)概念在歷史上的形成過程有關(guān)。

總體上講,能與氧發(fā)生反應(yīng)的物質(zhì)比較多,而能與碳發(fā)生反應(yīng)的物質(zhì)比較少,故在物質(zhì)(比如碳)與氧反應(yīng)后稱為該物質(zhì)被氧化了,反應(yīng)叫作氧化反應(yīng);但就個體來講,碳與氧同樣是參與反應(yīng)的雙方,既可以叫碳被氧化了、當(dāng)然也可以叫氧被炭化了。

碳和氧反應(yīng)能產(chǎn)生熱能我們就說碳具有熱值,氫和氧反應(yīng)能產(chǎn)生熱能我們又說氫具有熱值。 同樣都對熱能的產(chǎn)生作出了貢獻(xiàn),為什么就不能說氧具有熱值呢?主要是因為氧能與多種元素發(fā)生“氧化反應(yīng)”,而其他元素之間能發(fā)生“氧化反應(yīng)”的不多,而且貢獻(xiàn)的熱能也有限。

實際上,這只是由于在語言的形成過程中,遵循從簡和方便的原則而已。

準(zhǔn)確的說,既不存在氧不能產(chǎn)生熱量、也不存在煤炭就能產(chǎn)生熱量,而是在碳和氧反應(yīng)后共同產(chǎn)生了熱量。

(2)說得清的富氧與節(jié)煤

富氧煅燒,不是要憑空增加可燃物的燃燒能量、這也不符合能量守恒定律。而是通過提高可燃物燃燒能量的利用率,通過減少浪費(fèi)實現(xiàn)節(jié)煤。由于燃料在富氧中能夠充分燃燒,熱輻射會迅速增強(qiáng),從而大大提高了燃料的燃燒速度和燃盡率。

① 富氧煅燒將燃料本身具有的能量得以比較集中的釋放出來,用在它該用的地方,減小了燃燒的邊際效應(yīng),減少了由于不完全燃燒導(dǎo)致的它在不該用的地方繼續(xù)燃燒造成的浪費(fèi)。

② 由于燃料在富氧中的燃燒比較集中,而且提高了火焰黑度,熱輻射迅速增強(qiáng),提高了火焰對窯內(nèi)物料的傳熱速度,將燃料本身具有的能量得以更多的傳給物料,用在它該用的地方,減少其釋放出的能量不能全部傳給物料而隨廢氣流失造成的浪費(fèi)。

③ 富氧煅燒,也可在一定程度上減少燃燒用風(fēng),減少廢氣排放,降低熱能損失。

④ 減少廢氣排放,同時具有減小廢氣處理系統(tǒng)能力降低投資、降低高溫風(fēng)機(jī)和尾排風(fēng)機(jī)電耗的好處。

(3)富氧要用在需要它的地方富氧煅燒不是包治百病的靈丹妙藥,如果不是對癥下藥、如果不是癥位用藥、如果你本身就沒病,那么,再好的藥物對你也是沒有效果的。雖然同是富氧燃燒,但不同的行業(yè)、不同的生產(chǎn)線,其工況就不會一樣,富氧燃燒的效果也就不會一樣,切忌簡單地盲目照搬。

比如,富氧煅燒在水泥行業(yè)的效果就不可能比其他行業(yè)好,因為多數(shù)行業(yè)的燒成系統(tǒng)只有一把火,一旦這把火的燃燒能量利用不好,就白白地給浪費(fèi)了,節(jié)約的潛力比較大;而水泥行業(yè)的燒成系統(tǒng)卻有兩把火,即使窯前的第一把火有些不完全燃燒,還有機(jī)會在窯尾的第二把火繼續(xù)燃燒;即使燃燒能量未能集中利用,還有一個龐大的預(yù)熱器在等著它,甚至還有余熱發(fā)電系統(tǒng)。

浪費(fèi)的多節(jié)約的潛力才大,浪費(fèi)的少節(jié)約的潛力就小。

再如,將富氧用在分解爐不如用在窯頭效果好,這與富氧在燒成系統(tǒng)的節(jié)煤原理有關(guān)。

窯頭以輻射傳熱為主,對火力的分布比較敏感,對燃燒速度、燃盡率、火焰形狀有較高的要求;而分解爐不同,主要是對流傳熱,原理就是無焰燃燒,只要停留時間足夠、料場和溫度場分布合理就沒問題,在這些方面富氧幾乎起不到什么作用,所以就不可能有效果。

3、第一波試用失敗的原因是什么?

成功的經(jīng)驗是財富,失敗的教訓(xùn)更是寶貴的財富。在第一波試用失敗的基礎(chǔ)上啟動第二波試用,就必須找到第一波失敗的教訓(xùn)、接受這些教訓(xùn),才能避免重蹈覆轍。

以下作一些不全面的簡單探討:富氧煅燒= 富氧+煅燒

我們拆開來分析可能會更清晰一些。

實際上,富氧早已廣泛應(yīng)用于醫(yī)療以及其他工業(yè)領(lǐng)域,“富氧”包括其系統(tǒng),無非就是個商品而已。對水泥行業(yè)也沒什么不同,無非就是個投資大小和運(yùn)行成本問題。誰的富氧系統(tǒng)穩(wěn)定可靠、性價比高我們就用誰的,這不應(yīng)該成為水泥行業(yè)關(guān)注的技術(shù)焦點(diǎn);

而“煅燒”才是我們的職責(zé)所在,我們已經(jīng)習(xí)慣了“常氧”煅燒,在高原地區(qū)也適應(yīng)了“貧氧”煅燒,唯獨(dú)沒有用過“富氧”煅燒,尚缺乏這方面的煅燒經(jīng)驗。

“煅燒”是水泥生產(chǎn)方的專業(yè)和職責(zé),缺經(jīng)驗應(yīng)該自己去摸索總結(jié),遺憾的卻總是將責(zé)任推給富氧商。

隔行如隔山嘛,富氧商的擅長是制氧,他們對水泥煅燒能有什么比你更好的辦法呢?所以,職責(zé)錯位,是第一波試用失敗的根本原因!任何事物都是一分為二的,有利就有弊,富氧煅燒也不例外,問題在于如何趨利避害。

那么,富氧煅燒的利弊是什么、如何趨利避害,是否具備趨利避害的條件、能否創(chuàng)造趨利避害的條件?

我們先來看兩個極端情況的危害:

貧氧煅燒:易導(dǎo)致長焰后燒、不完全燃燒,容易導(dǎo)致后窯口堆料、長厚窯皮、窯內(nèi)結(jié)球、黃心料、夾心料等;富氧煅燒:能促進(jìn)煤粉燃燒、能提高燃燒溫度,容易造成短焰急燒,這是富氧煅燒的主要弊端!短焰急燒是熟料燒成的大忌!如果不能把火焰拉長,就會嚴(yán)重影響熟料質(zhì)量,NOX也會大幅度增高,對窯皮和耐火磚也非常有害。

那么,你現(xiàn)有的工況能不能適應(yīng)這個弊端,包括熟料的液相量、有害成分,包括你的耐材磚、燃燒器、篦冷機(jī),甚至包括分解爐大小、回轉(zhuǎn)窯的長短與轉(zhuǎn)速、二次風(fēng)與三次風(fēng)的比例調(diào)節(jié)。如果不能適應(yīng),富氧煅燒就很難發(fā)揮出它應(yīng)有的效果,而且還可能顯示出危害。

實際上,最好的辦法不是被動的去適應(yīng)這個弊端,而是主動的去抑制甚至消除這個這個弊端。

富氧能提高煤粉的可燃性,能提高燃燒溫度,為“長焰而不后燒”提供了可能。解決短焰急燒最簡單的方法就是加大燃燒器的推力、將火焰高溫區(qū)拉長,這對提高產(chǎn)質(zhì)量、保護(hù)窯皮和耐火磚、降低NOX生成都是求之不得的,如果處理的好,這個弊端反而能轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢!

但如果你的燃燒器不具備這個能力,要知道,多數(shù)國產(chǎn)燃燒器不具備這個能力,(我們隨后討論這個問題)而是勉強(qiáng)的,對一次風(fēng)簡單的增加風(fēng)量、增大風(fēng)速,不僅效果有限、 而且會加速燃燒器的磨損,磨穿也是在所必然。

比如,某公司使用的洪堡燃燒器,確實對煤質(zhì)的適應(yīng)性比較強(qiáng),就一直認(rèn)為他是一個很好的燃燒器,在富氧煅燒期間也不肯更換。富氧煅燒后為了拉長火焰,被迫加大一次風(fēng),結(jié)果導(dǎo)致燃燒器套管磨穿,最終還是更換為富氧煅燒專用的長焰型燃燒器。

評價一臺設(shè)備的好壞絕對不能脫離使用環(huán)境,適合自己的才是最好的。洪堡燃燒器之所以適應(yīng)劣質(zhì)煤,就在于它能縮短火焰、提高火點(diǎn)溫度。這對于劣質(zhì)煤是個優(yōu)點(diǎn),但對于富氧煅燒卻又成了缺點(diǎn)。

說白了,熟料燒成的實質(zhì)就是玩兒火,玩兒火的關(guān)鍵設(shè)備是燃燒器,太重要了!

目前,國外有名的燃燒器已有十幾家,國內(nèi)的燃燒器更有幾十家,大家都說自己的最好,這些燃燒器又有什么區(qū)別呢?

實際上大致可以劃歸兩類:

① 旋流風(fēng)放在煤風(fēng)以內(nèi),② 旋流風(fēng)放在煤風(fēng)以外。旋流風(fēng)放在煤風(fēng)以內(nèi):好處是有利于火焰形狀的調(diào)節(jié),對煤質(zhì)的波動、和或使用劣質(zhì)煤適應(yīng)性較強(qiáng),這是這類燃燒器在國內(nèi)受歡迎的主要原因。

但是,這種燃燒器存在以下被多數(shù)人忽略的弊端:

1、火焰容易分叉,對窯皮和耐火磚不利;2、需要更高的軸流風(fēng)速來穩(wěn)定火焰,加大了燃燒器的磨損和電耗;3、燃燒器出口溫度較高,容易在頭部形成結(jié)焦;4、火焰峰值溫度較高,導(dǎo)致更多的NOX生成;火焰粗短且不穩(wěn)定,容易造成煤粉沉降和短焰急燒,對熟料質(zhì)量不利。旋流風(fēng)放在煤風(fēng)以外:缺點(diǎn)是不利于火焰形狀的調(diào)節(jié),對煤質(zhì)的波動、和或使用劣質(zhì)煤適應(yīng)性不強(qiáng),這是這類燃燒器在國內(nèi)使用不多的主要原因。但是,這種燃燒器具有還沒有被多數(shù)人認(rèn)識的優(yōu)勢:

1、可保持煤粉在火焰中心的富集,形成較高的還原氣氛,減少NOX的生成;2、可避免火焰受旋流風(fēng)的干擾,火焰形狀穩(wěn)定,有平穩(wěn)的峰值溫度,降低NOX的生成;3、可形成穩(wěn)定的細(xì)長火焰,延長燒成帶長度,有利于穩(wěn)定窯況和熟料質(zhì)量。

國外最著名的皮拉德燃燒器,從來就是將旋流風(fēng)放在煤風(fēng)以外;國內(nèi)已有大量使用的史密斯燃燒器,近年也將旋流風(fēng)改在煤風(fēng)以外。

而國內(nèi)唯一的一家,將旋流風(fēng)放在煤風(fēng)以外的燃燒器,近年卻又改到里邊去了,還號稱低氮燃燒器,不知其低氮在哪里?

三、成功案例與發(fā)展前景

科學(xué)必須實事求是,實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。

水泥窯富氧煅燒到底能不能成功,不是由專家裁決的,而是看事實結(jié)果。

在經(jīng)過第一波熱潮之后,水泥窯富氧煅燒之火并沒有熄滅,部分不甘心失敗的企業(yè)在總結(jié)了經(jīng)驗、汲取了教訓(xùn)之后,整體方案已逐漸的邁向成熟,并取得了很好的效果。

鑒于時間有限,這里僅簡單列舉幾個5000t/d線的案例供大家參考。

1、遼寧某公司不設(shè)制氧系統(tǒng)案例:

該公司5000t/d生產(chǎn)線由于煤磨產(chǎn)能不足,煤粉細(xì)度過粗,嚴(yán)重制約著系統(tǒng)能力的發(fā)揮。為了打破制約瓶頸,希望通過富氧助燃改善煤粉燃燒狀況,改善系統(tǒng)對粗煤粉的適應(yīng)性。

鑒于自己缺乏制氧經(jīng)驗,沒有建設(shè)富氧系統(tǒng),而是決定“簡單的”購買富氧,使用附近鋼廠制氧車間的富裕能力。

2016年7月2日完成了富氧配套改造,并投入富氧煅燒。

富氧資源,通過管道取自鋼廠的富氧管網(wǎng)。富氧進(jìn)廠后設(shè)計了多個使用點(diǎn),便于燒成系統(tǒng)富氧引入點(diǎn)的優(yōu)化確立:

① 經(jīng)窯頭一次風(fēng)機(jī)入口進(jìn)窯頭燃燒器,作為一次風(fēng)使用;

② 經(jīng)篦冷機(jī)一室冷卻風(fēng)機(jī)入口進(jìn)篦冷機(jī)高溫區(qū),作為入窯二次風(fēng)使用;

③ 經(jīng)送煤粉羅茨風(fēng)機(jī)入口進(jìn)入煤風(fēng)管道(窯頭、窯尾均可引入),作為一次風(fēng)使用。

富氧配套管網(wǎng)及初選引入點(diǎn)如下圖所示:

在配套改造完成后,分階段分別對三個富氧引入點(diǎn)進(jìn)行了效果試驗:

第一階段:在一次風(fēng)中加入富氧,進(jìn)行了不同富氧濃度對燒成系統(tǒng)的影響試驗。在不同富氧濃度下,通過調(diào)整系統(tǒng)工況使其達(dá)到最大產(chǎn)能。

試驗結(jié)果表明:最佳的富氧濃度在27%-30%之間,臺時產(chǎn)量提高了9%,煤耗降低9.41%,電耗降低14.01%。

試驗結(jié)果如下圖所示:

第二階段:在二次風(fēng)中逐步摻入富氧。

試驗發(fā)現(xiàn),由于二次風(fēng)風(fēng)量太大,富氧閥門在全開的情況下,二次風(fēng)的氧含量依舊很低,燒成工況沒有明顯變化,停用富氧后燒成工況也沒見影響,因效果不明顯而停用。

第三階段:在分解爐供煤煤風(fēng)中逐步摻入一定比例的富氧。試驗發(fā)現(xiàn),也沒有取得明顯效果,只好停止使用。

該公司自2016年開始使用一次風(fēng)富氧煅燒至今多年,是國內(nèi)連續(xù)使用富氧煅燒時間最長的公司。

他們的總結(jié)認(rèn)為:由于富氧煅燒技術(shù)在經(jīng)濟(jì)效益、節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)等方面均具有顯著的優(yōu)越性,可以預(yù)見富氧燃燒技術(shù)在水泥回轉(zhuǎn)窯中的應(yīng)用有廣闊的前景。

2、河南某公司膜法制氧系統(tǒng)案例:

該公司5000t/d生產(chǎn)線,采用MZYR-12000型膜法制氧系統(tǒng)富氧煅燒,氣體的富氧濃度為29%±2%,富氧氣體流量為12000±200Nm3/h。燒成系統(tǒng)設(shè)有兩個富氧引入點(diǎn):

① 頭煤一次風(fēng)機(jī)入口;② 尾煤送煤風(fēng)機(jī)入口。

該公司配套建設(shè)的膜法富氧系統(tǒng)如下圖所示:

從2012年11月14日至11月18日進(jìn)行了120小時連續(xù)無富氧運(yùn)行測試,從11月19日至11月24日進(jìn)行了144小時連續(xù)加富氧運(yùn)行測試,分解爐富氧由于效果不明顯停用,經(jīng)對比測試,節(jié)煤效果達(dá)到8.18 %。

使用富氧煅燒前后,紫外線測溫儀測試的火焰溫度由1380℃~1450℃提高到1580℃~1600℃,提高了150℃左右;二次風(fēng)溫度由1050℃~1100℃提高到1144℃~1194℃,提高了100℃左右。

2012年11月25日水泥窯富氧煅燒投入正式運(yùn)行。從11月25日到12月2日,又進(jìn)行了192小時的正式有富氧運(yùn)行觀察,節(jié)煤率達(dá)到了10.19%。從2012年11月25日正式投入運(yùn)行,至2013年1月9日停窯檢修,連續(xù)45天的富氧運(yùn)行,平均日產(chǎn)熟料提高約200t/d左右,平均節(jié)煤率為10.73%。

使用富氧煅燒后的操作員評價:

爐窯操作運(yùn)行穩(wěn)定,窯內(nèi)熱負(fù)荷穩(wěn)定,窯皮平整穩(wěn)定;

熟料質(zhì)量穩(wěn)定并有提高,熟料的外觀顏色明顯改善;

由于受到篦冷機(jī)能力的限制,在使用富氧期間窯還有提產(chǎn)空間,沒能充分發(fā)揮出來;

不影響低溫余熱發(fā)電工作;

向大氣排放的主要指標(biāo)均呈下降趨勢。

3、山東某公司深冷法制氧系統(tǒng)案例:

該公司5000t/d線海拔較低、接近于海平面,以2017年2月18日~2月28日 對燒成系統(tǒng)的熱工標(biāo)定為基礎(chǔ),配套設(shè)計了深冷法富氧系統(tǒng)。

熱工標(biāo)定的幾個主要技術(shù)指標(biāo)為:

窯生產(chǎn)能力6096t/d,煤的熱值6700kcal/kg,煤耗111.46kg/t熟料,標(biāo)煤耗106.68 kg/t熟料。

該公司的富氧系統(tǒng)如下圖所示:

在富氧系統(tǒng)建成之后,2017年4月20日~4月26日又做了一次富氧煅燒前的空白標(biāo)定,標(biāo)定的幾個主要技術(shù)指標(biāo)為:窯生產(chǎn)能力6120t/d,煤的熱值6680kcal/kg,煤耗109.74kg/t熟料,標(biāo)煤耗104.72 kg/t熟料。

富氧煅燒投運(yùn)后即刻顯示出滿意的效果,遺憾的是還沒有調(diào)到最佳工況,窯頭燃燒器就出現(xiàn)了內(nèi)管磨穿問題,燒成工況開始明顯的惡化,只好于20171201~1205進(jìn)行了富氧煅燒的效果標(biāo)定。標(biāo)定的幾個主要技術(shù)指標(biāo)為:窯生產(chǎn)能力6552t/d,煤的熱值6400kcal/kg,煤耗96.38kg/t熟料,標(biāo)煤耗88.12kg/t熟料。

由此可見,在生產(chǎn)系統(tǒng)不盡理想的情況下,富氧煅燒已取得了不錯的效果:

生產(chǎn)能力提高了7%,由6120t/d提高到6552t/d,提產(chǎn)432t/d;

實物煤耗降低了12.17%,由109.74kg/t熟料降低到96.38kg/t熟料,降低13.36kg/t熟料;

標(biāo)準(zhǔn)煤耗降低了15.85%,由104.72kg/t熟料降低到88.12kg/t熟料,降低16.6 kg/t熟料。

隨后,該公司利用年底整修的機(jī)會,采用了有關(guān)公司開發(fā)的富氧專用燃燒器,并對燒成系統(tǒng)進(jìn)行了部分優(yōu)化改造,富氧煅燒的效果得到了進(jìn)一步發(fā)揮。

篦冷機(jī)的能力,依然制約著富氧煅燒的提產(chǎn)空間。該公司對富氧煅燒提產(chǎn)、提質(zhì)、節(jié)煤等各方面都很滿意,一直使用至今。

4、安徽某公司深冷法制氧系統(tǒng)案例:

最新的消息:國內(nèi)水泥行業(yè)著名的大型集團(tuán)也開始了嘗試富氧煅燒,于2020年9月25日,在其分公司的一條5000t/d生產(chǎn)線上,以一次風(fēng)形式將富氧空氣引入頭煤燃燒器,投運(yùn)了深冷法富氧系統(tǒng)。

該公司的富氧系統(tǒng)如下圖所示:

據(jù)有關(guān)現(xiàn)場人員的初步試驗消息:

燒成系統(tǒng)的產(chǎn)量平均提高了12.28%,由5600~5800t/d提高到6300~6500t/d,平均提高700t/d;標(biāo)煤耗降低了8~9kg標(biāo)煤/t熟料。

需要說明的是,本課件采納的所有信息都是我認(rèn)為靠得住的非官方信息,這些信息時效性強(qiáng)、針對性更強(qiáng)、能更好的揭示問題,有時候可能比官方信息更有參考價值。

根據(jù)該集團(tuán)的公開報道:

“富氧技術(shù)實施后,窯況更加穩(wěn)定,窯皮穩(wěn)定均勻,窯電流顯著降低,富氧燃燒降低空氣過剩系數(shù),降低煙氣生成量,C1出口廢氣量減少?!?/p>

取得了較好的節(jié)能效果:“燒成系統(tǒng)熱效率提高,用風(fēng)量減少,系統(tǒng)阻力降低;燒成系統(tǒng)煤耗降低約5kg.ce/t.cl;計入制氧系統(tǒng)電耗,熟料綜合電耗升高約1.5~2kWh/t.cl?!?/p>

報道給出的主要參數(shù)變化見下表:

5、水泥窯富氧煅燒的前景展望

富氧取之于空氣,空氣資源豐富而價廉,正所謂不用白不用;空氣主要由氧氣和氮?dú)饨M成,我們不僅要看到富氧的價值,富氧系統(tǒng)排出的“廢氣”—— 氮?dú)庖彩菍氋F的財富。

進(jìn)一步將氮?dú)馍唐坊?,又可為水泥窯富氧煅燒增加一塊兒效益,必將再次撬動投資決策的平衡點(diǎn)。

氮?dú)饪勺鳛樵?、保護(hù)、冷凍、滅火、動力、蓄能等材料和措施,在各行各業(yè)中具有廣泛用途,而且隨著新技術(shù)、新材料的發(fā)展其需求量會越來越大,其2019年價格走勢見下圖。

反過來也有佐證:

青海鹽湖海納公司的化工“富氮”系統(tǒng),配套有5000Nm3/h氮?dú)饪辗盅b置,每小時產(chǎn)生約19000m3的富氧“廢氣”,含氧濃度在35%左右。

這個“廢氣”對水泥窯來講,卻是寶貴的資源,氧含量也合適、而且是零成本。

鹽湖海納的深冷法富氮系統(tǒng)如下圖所示:

該公司先后將其用于自己的5000t/d、2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線,作為頭煤一次風(fēng)使用,分別吃掉富氧氣體5400Nm3/h、3600Nm3/h;富余的富氧氣體引入三次風(fēng)進(jìn)入窯尾分解爐。不管有沒有作用,主要目的是確保頭煤用風(fēng)的穩(wěn)定。

該公司富氧氣體的集輸系統(tǒng)如下圖所示:

根據(jù)有關(guān)報道,該公司2018年富氧改造完成前后的對比測算顯示,熟料產(chǎn)量提高約9.89%,熟料強(qiáng)度提高約0.5MPa,熟料綜合能耗降低約8.62%。兩條線每年可產(chǎn)生直接效益2000多萬元,噸熟料成本可降低8.76元。

水泥窯富氧煅燒的星星之火已經(jīng)再次燃起,希望水泥行業(yè)的專家們要主動介入、擔(dān)起責(zé)任,自己的事還是要自己去干,不能再依靠外行了。

當(dāng)然,戰(zhàn)術(shù)上要更加細(xì)致縝密,但是,戰(zhàn)略上則要大膽開拓。只要方向正確,辦法總比困難多,讓富氧煅燒為水泥行業(yè)的碳達(dá)峰、碳中和再次燎原吧!

編輯:敖思

監(jiān)督:0571-85871667

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