用粉煤灰代替黏土生產(chǎn)硅酸鹽水泥熟料

  1 粉煤灰代替黏土生產(chǎn)的可行性

  我廠日產(chǎn)700t濕法回轉窯,硅鋁質原料原用本地黃褐色黏土,因黏土中硅、鐵含量偏低,采用硅砂、鐵粉作校正原料。生產(chǎn)中該黏土塑性大,在其挖取、輸送、生產(chǎn)過程中,粘、堵現(xiàn)象頻繁發(fā)生,甚至發(fā)生過堵磨現(xiàn)象,給生產(chǎn)造成了很大影響;另黏土中還含有一定數(shù)量的石英,對生料的易磨性和易燒性影響極為不利;且堿含量較高,產(chǎn)出的熟料中堿含量也較高。

  距我公司僅約10km的電廠,年排粉煤灰10萬t,經(jīng)跟蹤分析,該粉煤灰化學成分與我廠所使用的黏土化學成分十分相近(見表1),且非常穩(wěn)定,因此進行了用該粉煤灰代黏土的生產(chǎn)探索。

表1 粉煤灰與黏土化學成分

  從表1可知,二者的鋁、鐵質含量很接近,因此配料上沒有多大變化;SO3比黏土稍高,影響很小;MgO含量相當,不影響安全性;R2O比黏土低,可降低熟料中堿含量,減小對生產(chǎn)設備的腐蝕。粉煤灰中,石英含量大幅度減少,所以生料易磨性和易燒性變好,有利于提高生料磨和回轉窯臺時產(chǎn)量;而且,粉煤灰粒度細?。ㄐ∮?0%),塑性小,質量均勻,在同樣流動性時,可降低料漿水分,粉煤灰中還含有一定量末燃燒的碳粒,因此利于降低熟料煤耗。

  2 生產(chǎn)實踐

  首先經(jīng)試驗我們測定了該粉煤灰中的碳粒在400℃時開始燃燒,600℃時開始大量燃燒。因鏈條帶物料的溫度為400℃左右,生料中粉煤灰摻量僅為10%左右,因此不會對窯尾鏈條構成威脅,但要注意的是窯尾溫度控制要適宜且穩(wěn)定,以保證出鏈物料溫度不至過高。其次,對回轉窯預熱鏈條進行工藝技術改造,改變花環(huán)鏈角度,解決了窯尾倒?jié){問題。此外,試用粉煤灰配料生產(chǎn)期間,注意跟蹤觀察各工藝參數(shù)的變化情況,并采取相應措施及時控制,以穩(wěn)定回轉窯操作。

  試生產(chǎn)時,我們采取的是逐步增加粉煤灰代替黏土(替代比例分別為25%,50%,100%)的配料方案,每一方案有一周的過渡期。經(jīng)1個月的試生產(chǎn)就實現(xiàn)了用粉煤灰全部代替黏土生產(chǎn)硅酸鹽水泥熟料,且出窯熟料物理性能優(yōu)于黏土配料的,見表2。

表2 出窯熟料物理性能

  3 效益評價分析

  采用粉煤灰代黏土生產(chǎn)后,生料磨臺時產(chǎn)量由原來的平均50.35t/h提高到現(xiàn)在的60t/h以上,按年生料磨運轉6000h計、增產(chǎn)46000t以上,出磨料漿水分由平均38.2%降至34.9%;回轉窯熟料標準煤耗由218.75kg/t降至179.18kg/t,以我公司年產(chǎn)18萬t熟料計可節(jié)約標煤7123t,僅此一項每年就可節(jié)約100萬元左右;回轉窯熟料臺時產(chǎn)量由原平均23.04t/h提高到現(xiàn)在的30.4t/h,按年生產(chǎn)7000h計,年可增產(chǎn)熟料50000t以上。

  此外,公司年利用粉煤灰約3萬t,既減少粉煤灰堆放用地,又減少了黏土毀地量,社會效益明顯。


(中國混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉載請注明出處)

編輯:

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網(wǎng)友留言僅供其表達個人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場

暫無評論

發(fā)表評論

閱讀榜

2024-12-24 08:29:09