秦沈客運專線橋上板式無碴軌道CA砂漿的性能試驗研究

1前言
     
      CA砂槳(即:乳化飾青水泥砂槳)彈性調(diào)整層是板式無碴軌道結(jié)構(gòu)的關(guān)健組成部分,其性能的好壞直接形響板式軌道應(yīng)用的耐久性和維修工作。我國盡管在70~80年代針對鐵路瀝青道床,對CA砂漿開展了長期、系統(tǒng)的試驗研究工作,并在車站、隧道、專用線上進行了試鋪,但針對高速、快速鐵路板式軌道使用條件下的CA砂漿研究最近幾年才用剛起步。為了在較短時間內(nèi)完成各項試驗研究工作,由鐵科院與中鐵三局有關(guān)人員組成的課題組根據(jù)科教函[1999]178號文“秦沈客運專線無碴軌道關(guān)鍵技術(shù)的研究——沙河、狗河特大橋上無碴軌道技術(shù)評審意見”的建設(shè)中關(guān)于“繼續(xù)研究優(yōu)化CA砂漿的配方和工藝,進行各項性能試驗”的要求,投入了大量的人力物力,在借鑒日本新干線板式軌道CA砂漿的研究資料與國內(nèi)瀝青道創(chuàng)方面的研究成果的基礎(chǔ)上,針對在秦沈客運專線橋上鋪設(shè)板式軌道的具體使用條件,提出了板式軌道CA砂漿的性能指標(biāo)與試驗方法,研制出相應(yīng)的原材料配方與配制施工工藝,并通過各項性能試驗進行了驗證,為秦沈客運專線板式無碴軌道CA砂漿的應(yīng)用提供了技術(shù)依據(jù)。

2 國內(nèi)外概況

2。1 日本板式軌道CA砂漿的開發(fā)概述

      日本國鐵自1965年開始研究少維修為目標(biāo)的板式無碴軌道,經(jīng)在全國新干線高速鐵道上的幾次試鋪,1970年在山陽新干線初次大量施工取得成功。在研究中作為板式軌道結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵技術(shù)——彈性調(diào)整層材料(CA)砂漿得到了廣泛應(yīng)用。經(jīng)過30多年的試驗研究和試鋪,日本鐵路積累了豐富的實踐經(jīng)驗,近年來又根據(jù)其不同的使用條件,如:溫暖地區(qū)、寒冷地區(qū)、海岸線、減援區(qū)段、現(xiàn)場修補等,開發(fā)出各種不同的CA砂漿配方與天從材料,并提出了相應(yīng)的性能試驗方法、施工工藝等,為板式軌道結(jié)構(gòu)在日本新干線的全面推廣應(yīng)用打下了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。至今日本鐵路CA砂漿的使用量達到約40萬m3以上,鋪設(shè)的軌道達2500km多。

      日本板式軌道CA砂漿的開發(fā)歷程可概述為一下幾個階段,即:溫暖地區(qū)用的CA砂漿→寒冷地區(qū)用的CA砂漿→現(xiàn)場修補用的CA砂漿。

      初期開發(fā)的CA砂漿,經(jīng)現(xiàn)場試鋪后,在山陽新干線、武佐野線、湖西線等較溫暖地區(qū)大量推廣應(yīng)用,達到了填充軌道板與底座間隙、提供一定的軌道彈性的預(yù)期效果。但隨著板式軌道結(jié)構(gòu)在全國范圍內(nèi)的推廣應(yīng)用,特別是在東北、上越新干級線等寒冷和積雪地區(qū),這種填充材料的抗凍害性問題逐漸暴露出來。為此,日本鐵路技術(shù)研究所針對性地進行了CA砂漿的材質(zhì)改良的試驗研究工作,材質(zhì)改良的試驗研究工作包括:摻入消泡劑和AE劑并進行高速攪拌等技術(shù),使砂漿產(chǎn)生適量微小的獨立氣泡,使其達到提高抗凍性能的目的;采用超快硬性水泥,改善了在寒冷季節(jié)中施工的耐初期凍害性;摻入P乳劑和玻璃纖維,改善其抗裂性,提高其抗凍性。作為研究成果,寒冷地區(qū)用的CA砂漿(No.33配方)在1978年研創(chuàng)成功,并在新干線和其它既有線上上大量應(yīng)用。
      板式軌道在日本推廣應(yīng)用過程中,盡管進行了彈度特性、耐久性等方面的系統(tǒng)研究,但由于施工、荷載和氣候等因素的影響,CA砂漿層不可避免會產(chǎn)生傷損,其中少量發(fā)展到了需要修補的程度。這其中主要發(fā)生在處于長鋼軌伸縮調(diào)節(jié)器兩側(cè)的凸形擋臺與軌道板之間的CA砂漿填充層。據(jù)日本對上越新干線的CA砂漿傷損調(diào)查資料,其傷損率平均達到7。6%,其損務(wù)形式為砂漿層壓漬、縫隙等。分析其產(chǎn)生傷損的原因主要是鋼軌縱向力的影響,表1、表2所列分別為CA砂漿的傷損與長鋼軌鋪設(shè)實踐、扣件扭矩的關(guān)系。


     

      表中可以看出,鋪設(shè)長鋼軌的時間越長、扣件扭矩越大, CA砂漿的傷損率越高。

      為此,日本鐵路開始進行CA砂漿現(xiàn)場修補材料的研究,初期的現(xiàn)場修補主要采用樹脂材料,即將傷扭部分窗鑿除,用強度、彈性較好的樹脂材料填充修補,但由于樹脂材料費用昂貴,推廣應(yīng)用有困雄,因此開發(fā)較樹脂材料價格低廉的補修材科成為了新的研究問題。日野土木試驗所通過在CA砂漿中摻入玻璃纖維、聚合物等材料,進行了大量室內(nèi)性能試驗與現(xiàn)場試鋪,達到了價格較低廉,列車間隔時間內(nèi)施工、修補用CA砂漿與混凝土的粘接性能、抗凍性能優(yōu)良等預(yù)期效果,并大量推廣應(yīng)用。

2.2 .國內(nèi)概況

      我國鐵路早在1957年就針對新型軌下基礎(chǔ)——瀝青道床的研究開展了乳化瀝青水泥砂漿的研究,鐵科院快建所瀝青課題組在研究過程中,對乳化瀝青,水泥砂漿進行了大量的試驗工作,80年代初,相繼在車站、隧道橋梁以及有特殊要求(如軌道基礎(chǔ)等)的專用線上試鋪了瀝青道床,使用效果良好,達到了減少線路維修工作量的目的。課題組還在部科研項目“大瑤山隧道軌下基礎(chǔ)的研究”的研究成果中,提出了乳化瀝青水泥砂漿的性能試驗方法與施工工藝要求。

      與秦沈客運專線板式軌道CA砂漿相比,盡管由于道路運營條件、鋪設(shè)地區(qū)的差異對CA砂漿的性能指標(biāo)要求不同,相應(yīng)的砂漿配方必須作相應(yīng)的調(diào)整。但前期針對瀝青道床進行乳化瀝青水泥砂漿的研究成果,如:砂漿性能的試驗方法、試驗儀器設(shè)備、施工工藝等,對于我國首次開展的板式軌道CA砂漿研究、加快其研究進程具有十分有益的參考價值。

3 CA砂漿的性能指標(biāo)及試驗方法

      課題組在秦沈客運專線橋梁上板式軌道CA砂漿的研究與試驗過程中,為少走彎路,加快研究進程,主要借鑒日本鐵路通過30多年的研究與應(yīng)用實踐基礎(chǔ)上提出的板式軌道CA砂漿的各項行呢指標(biāo)與試驗方法,同時結(jié)合我國既有CA砂漿研究的技術(shù)基礎(chǔ),針對性地提出了板式軌道的性能指標(biāo)及相應(yīng)的試驗方法。其主要性能指標(biāo)及試驗內(nèi)容包括:抗壓強度、彈性模量、流動度、科工作時間、膨脹率、材料分離度、空氣含量、耐久性(凍融循環(huán)試驗)等。在此基礎(chǔ)上,進行了CA砂漿各種配方的試制,達到了預(yù)期目標(biāo)。

3.1 抗壓強度

3.1.1 性能指標(biāo)

3.1.1.1 由輪重決定的抗壓強度

      由于板式軌道CA砂漿設(shè)計填充與軌道板板底及凸形擋臺四周,因此其抗壓強度的確定取決于設(shè)計輪重以及作用于凸形擋臺上縱向力的大小。

      在秦沈客運專線板式軌道結(jié)構(gòu)的設(shè)計中,其設(shè)計輪重為300KN,一般軌 道板的外形尺寸為4930×2400×1900mm??紤]一塊軌道板上最多作用一個轉(zhuǎn)向架,以及軌道板本身的重量(52KN),板底CA砂漿調(diào)整層最大工作應(yīng)力σmax:

      因此,輪重作用下軌道板下CA砂漿所需要的抗壓強度為0.1Mpa。

3.1.1.2 由作用于凸形擋臺上縱向力決定的抗壓強度

   如圖1所示,凸型擋臺與軌道板間的CA砂漿填充層所承受的最大合力F為

      式中:Fr---長軌道的溫度力
      Fp---軌道板本身的伸縮力
      ---軌道板與CA砂漿層之間的摩擦系數(shù)(按0.35計)
      W---軌道板的自重(按50KN計)

      (a)    長鋼軌溫度力Fr

      根據(jù)秦沈客運專線板式軌道技術(shù)條件中的規(guī)定,鐵路設(shè)計縱向阻力為7KN/m軌,對于一段線路,其長鋼軌縱向力為14KN/m。軌道板長度L按5m設(shè)計,由此可得:


      綜上所述,板式軌道CA砂漿的抗壓強度只要由凸型擋臺周圍的CA砂漿層的受力條件所決定。由于秦沈客運專線板式軌道CA砂漿的使用環(huán)境處在寒冷地區(qū),在設(shè)計中必須考慮其抗凍性能,相應(yīng)地強度指標(biāo)要提高。但另一方面,強度指標(biāo)太高,彈性模量相應(yīng)增大,勢必影響其提供軌道適度彈性的設(shè)計初衷,借鑒日本板式軌道CA砂漿的強度指標(biāo),設(shè)計要求CA砂漿28天的抗壓強度指標(biāo)應(yīng)在1.8~2.5MPa范圍內(nèi)。

   為提高CA砂漿抗初期凍害性,提高施工工效,設(shè)計中,相應(yīng)地對不同齡期的強度提出了要求:
   1d齡期:應(yīng)達到0.1MPa以上,以滿足拆模、取出軌道板支撐螺栓的要求;
   7d齡期:應(yīng)達到0.7MPa以上,以滿足軌道鋪設(shè)時擱置重物的要求;
   28d齡期:應(yīng)達到1.8~2.5MPa范圍內(nèi),以滿足鐵路通車的基本要求。

3.1.2 試驗方法

   CA砂漿抗壓強度試驗采用“單軸壓縮法”進行。試樣為70.7×70.7×70.7mm的立方體,在試樣達到上述各齡期后,利用壓力試驗機以每分鐘試件變形0.5mm加載,速率,均勻加載當(dāng)壓力不再上升時候停止加載,其壓力最大值即為試件在各齡期時的抗壓強度。

      每次試驗取三個試樣,三個試件強度的算術(shù)平均值作為該組試件的強度。

3.2 彈性模量

3.2.1 性能指標(biāo)

      板式軌道CA砂漿由乳化瀝青、水、水泥、細骨料、各種外加劑等組成,是具有混凝土的剛性和瀝青的彈性的一種半剛性砂漿,其主要功能是作為調(diào)整層,填充軌道板與混凝土基礎(chǔ)之間的空隙,滿足預(yù)制軌道板現(xiàn)場施工鋪設(shè)的需要,另一方面,該調(diào)整層應(yīng)能起到提供板式軌道一定的彈性緩沖作用。

      與普通混凝土一樣,CA砂漿的彈性模量與強度存在一定的對應(yīng)關(guān)系。一般地,抗壓強度高,相應(yīng)地彈性模量大,在上述CA砂漿的強度范圍內(nèi),課題組在配置各種砂漿配方的試驗中,進行了大量試驗,確定砂漿28天的彈性模量范圍為200-600MPa。

3.2.2 試驗方法

      CA砂漿彈性模量試驗方法與抗壓強度基本相同,試件為70.7×70.7×70.7mm的棱柱體,利用壓力試驗機以每分鐘試件變形0.5mm加載速率,勻速加載,加載最大值為抗壓強度的三分之一,然后立即卸載,卸載速度與加載速度相同。繼續(xù)按上述過程重復(fù)三次試驗,以第四次加載曲線的數(shù)據(jù)計算彈性模量。

      由于CA砂漿具有一定的塑性,彈性模量試驗曲線實際上為一螺旋線。試驗中取第四次加載曲線起始點的割線斜率為該試件的彈性模量。

      每次試驗取三個試樣,三個試件強度的算術(shù)平均值作為該組試件的彈性模量值。

3.3 流動性與可工作試件

3.3.1 性能指標(biāo)

   CA砂漿流動度與可工作時間是保證板式軌道CA砂漿現(xiàn)場灌注施工質(zhì)量的重要指標(biāo)。從乳化瀝青與水泥砂漿摻合到一起后,CA砂漿的固化作用就開始了,砂漿的粘性逐漸增加,流動性逐漸喪失而最終固化。

    為確定CA砂漿流動度指標(biāo),試驗采用容積為650ml的特制漏斗進行測定,將拌和好的砂漿注入漏斗,打開出口開始,至砂漿全部流出所經(jīng)歷的時間,即為流動度。適當(dāng)?shù)牧鲃佣葘τ谏皾{的性能與灌注質(zhì)量非常重要,流動度過小,砂漿材料會出現(xiàn)離析,影響其強度和耐久性;流動度過大,砂漿粘稠,就難以將軌道板與基礎(chǔ)間的填充密實,直接影響灌注質(zhì)量。借鑒日本板式軌道CA砂漿的流動度指標(biāo),結(jié)合我國前期進行的大量試驗,包括試驗室內(nèi)的市尺模灌注試驗結(jié)果,確定流動度指標(biāo)在16~26s之間,可滿足性能與灌注要求。

      影響CA 砂漿流動度的因素很多,在拌和方式、投料順序一定的條件下,流動度隨溫度、外加劑、主要原材料的配合比、水灰比的變化而不同。

      CA 砂漿的可工作時間是指CA砂漿處于規(guī)定的流動度范圍內(nèi)所經(jīng)歷的時間。這個時間應(yīng)該較長而不至影響現(xiàn)場砂槳的灌注施工??紤]到現(xiàn)場從砂漿拌和站配制好的運輸過程、灌注作業(yè)所需要的時間,規(guī)定CA砂漿的可工作時間不少于30min。

3。32 試驗方法

      CA砂漿流動度的試臉采用“漏斗法”進行,漏斗容積為640ml,上口徑為襯ф70mm,下口徑為中ф10mm,高度為450mm,將配制好的砂槳注人漏斗內(nèi),打開出口閥門,同時開始計時,砂漿從漏全部流出所經(jīng)歷的時間,即為砂漿的流動度——t(以s計)。

      可工作時間的試驗方法與流動度相同,但同一試樣每隔5min做一次,并繪出流動度曲線,即流動度與累計時間的對應(yīng)關(guān)系(如圖2示意)。砂漿在流動度設(shè)計范圍內(nèi)所經(jīng)歷的時間。即為砂漿的可工作時間——T(以min計)。

3。4 膨脹率

3。4。1 性能指標(biāo)

      CA 砂漿灌注后固化,一般會產(chǎn)生2--3%的收縮,直接影晌板底砂漿的填充效果,為此設(shè)汁中必須考慮在原材料中添加適量的膨脹荊(如,鋁粉等)使砂漿產(chǎn)生膨脹。膨脹率的大小應(yīng)嚴(yán)格控制,膨脹率過小,軌道板與砂漿層之何會產(chǎn)生空隙;膨脹率過大,會將狀態(tài)調(diào)整好的軌道板抬起,直接影響軌道的高低、軌向等線路幾何狀態(tài)??紤]砂漿灌注后伸縮,設(shè)計中要求CA砂漿膨脹率應(yīng)控制在1一3%之內(nèi)。

3。4。2 試驗方法

      CA砂漿膨脹率采用量筒、游標(biāo)卡尺進行測定。將配制好的CA砂漿注入容積為250ml帶刻度的量筒內(nèi),其上加上一塊玻璃板,用游標(biāo)卡尺測量玻璃板至砂漿表面的高度。膨脹率的計算如下式:


3。5 材料分離度

3。5。1 性能指標(biāo)

      在流動度較小、或砂的粒徑偏大的情況下,CA砂漿原材料之間會出現(xiàn)分離、泛漿或沉淀現(xiàn)象,砂漿的強度和耐久性會相應(yīng)降低,為保證CA砂漿固化體的勻質(zhì)性,采用材料分離度作為勻質(zhì)性評價的指標(biāo),借鑒日本板式軌道CA砂漿與我國前期試驗的結(jié)果,確定CA砂漿的材料分離度在3%以下。

3。5。2 試驗方法

      材料分離度試驗采用“等分法”進行測定。制作ф50X50mm的圓柱體砂漿試件,在砂漿齡期達28天后,將共分成上、下兩等分,分別稱重,計算山其單位容積的質(zhì)量。材料分離度的計算如下式:

3。6 空氣含量

3。6。1 性能指標(biāo)

      在CA砂漿的配制過程中導(dǎo)入適量的微小氣泡,可提高在寒冷、積雪地區(qū)CA砂漿的抗凍性,這種氣泡可緩和CA砂漿層內(nèi)的自由水等受凍害膨脹時產(chǎn)生的凍晶壓力,根據(jù)日本鐵路的研究結(jié)果,空氣量達8%以上時,抗凍害性有顯奢的提高,但若超過16%,砂漿層的密實度降低,影晌其杭壓強度。為此,設(shè)計中將空氣量控制在8—12%范圍內(nèi),空氣量指標(biāo)的定義如下式:


      在CA 砂漿內(nèi)導(dǎo)人空氣后,相應(yīng)地要采取添加適量的消泡劑以及特殊的拌和方法等措施,以提高CA砂漿的質(zhì)量。

      3。6。2 試臉方法

      如上述空氣量的計算式可看出,空氣量的試臉主要是實測砂漿試件的單位容積的重量。而要得出空氣量的大小,在砂漿配制前,必須稱量砂漿所用原材料的重量,了解原材料的比重,從而計算出砂漿理論單位容積重量。

      3。7 耐久性(抗凍性能)

      3。7。1 性能指標(biāo)

      由于秦沈客運專線板式軌道位于寒冷地區(qū),對CA砂漿層的抗凍性能應(yīng)引起足夠的重視。日本鐵路初期在北海道、秋田和長野等寒冷地區(qū)試輔時,發(fā)現(xiàn)CA砂漿在與空氣接觸的表層數(shù)mm處有起泡、剝離和龜裂等受凍害而劣化的現(xiàn)象,為此,研究部門按混凝土的耐久性能試驗方法對不同配方的CA砂槳進行快速凍融循環(huán)試驗,以檢驗其耐久性。

      根據(jù)其研究結(jié)果,提高CA砂漿抗凍性的對策,主要有以下三種:

      3.7.1.1 改進瀝青乳化荊和減少砂的用量來減少攪拌水;

      3.7.1.2 使用消泡劑或聚合物使結(jié)構(gòu)致密化,提高防水性;

      3.7.1.3 采用AE劑用微小氣泡來緩沖冰晶壓力是有效的,試臉結(jié)果得t8導(dǎo)人適t的空氣t(8-129)對訪止冰害是最有效的措施。

      借鑒日本鐵路利用混凝土的耐久性能試臉方法來檢tCA砂漿耐久性的長期實踐檢驗,秦沈客運專線板式軌道CA砂漿耐久性試驗參照我國GBJ82-85《普通混凝土長期性能和耐久性試臉方法》中抗凍性能試驗(快凍法)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。其試驗方法與標(biāo)準(zhǔn)如下節(jié)所述。

      3.7.2 試驗方法與試臉

      參照混凝土抗凍性。試臉方法,CA砂漿抗凍性試驗采用100X100X400mm的棱柱體試件,每組3塊,試件應(yīng)在28天齡期時開始凍融試驗,試驗前在溫度15—20℃的水中浸泡,浸泡4天后進行試驗。試驗主要設(shè)備和儀器為:混凝土凍融循環(huán)試驗機、動彈橫量測定儀、案稱(感量5g)等。凍融循環(huán)試驗有如下主要規(guī)定:

      3.7.2 1 每次凍融循環(huán)在2--4 h內(nèi)完成,其中用于融化的時間不得小于整個凍融時間的1/4;

      3.7.2.2 在凍結(jié)和融化終了時,試件中心溫度分別控制在一17士2℃和8土2℃;

      3.7.2.3 每塊試件從6℃陣至-15℃所用的時間不得少于凍結(jié)時間的1/2。每塊試件從-15℃升至6℃所用的時間也不得少于整個融化時間的1/2,試件內(nèi)外的溫差不超過28℃;

      3.7.2.4 凍和融之間的轉(zhuǎn)換時間不超過10min。

      參照混凝土凍融試驗標(biāo)準(zhǔn),CA砂漿的凍融循環(huán)試驗評定標(biāo)準(zhǔn)如下:

      凍融循環(huán)300次后,相對動彈模量P下隆到凍融前的百分比不超過60%。

      相對動彈模量用動彈模量測定,以三個試件平均位值的計算結(jié)果作為該組試件的相對動彈模量。

4 CA砂槳的性能試驗結(jié)果

      為達到上述CA砂將性能指標(biāo)的設(shè)計要求,作為課的主要承提單位——中鐵三局集團有限公司在過去的幾年投人了大量的人力財力,進行了近百種砂漿配方的試制工作,并在砂漿基本力學(xué)性能指標(biāo)滿足設(shè)計要求的荃礎(chǔ)上,從中選定了8種配方于2000年9月~11日進行了CA砂槳的抗凍性試驗,其中的6種配方滿足了耐久性的試驗標(biāo)準(zhǔn)(詳見《CA砂漿抗凍性試驗研究報告》)。為進一步完善板式軌道CA砂漿的配方研側(cè)與拌和工藝,在第一階段砂漿抗凍性試驗滿足要求的6種配方基礎(chǔ)上,第二階段選定了2種各項性能優(yōu)良的砂漿配方,在砂漿配方中添加聚合物乳液、聚丙烯纖維等外加劑,于2001年2月~4日再次進行了凍融循環(huán)試驗。詳見表3。

 


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