今冬明春電荒缺口將逾3000萬千瓦
CPI開始下行
物價總體水平是影響電價調(diào)整的重要因素之一,這通常是看CPI。目前CPI已過高點,今后幾個月預(yù)計將呈下降態(tài)勢。
2008年7、8月份電價上調(diào)之前雖然CPI也比較高,6月份達7.1%,但它已經(jīng)過高點,呈向下行的趨勢。當(dāng)年2-4月都在8%以上,最高達到8.7%。但5月份已降至7.7%,7、8月份更是分別降至6.3%和4.9%。因此,那時上調(diào)電價CPI方面的制約大大減輕。
而2009年11月份上調(diào)電價,從上市公司業(yè)績看并不是很差,畢竟還有0.0973元的每股收益(整體法),但當(dāng)年CPI較低,2-10月份都為負值,11月份僅為0.6%。因此,價格總體水平方面沒有大的顧慮。當(dāng)年上調(diào)電價的主要因素,應(yīng)當(dāng)是動力煤價格出現(xiàn)較大幅度的上漲,通過對電價進行調(diào)整以減輕火電企業(yè)成本壓力。不過,也不是整體上調(diào),而是進行了有升有降的調(diào)整。
再看今年4月份電價的上調(diào),今年一季度業(yè)績雖然沒有虧損,但已近乎虧損,每股收益只有0.0093元。而動力煤價仍在高位波動,盡管已是淡季,但煤價并沒有明顯的下降,而6月后又將進入旺季夏季,若不上調(diào)電價,火電企業(yè)可能又將進入虧損。但顧慮的是,當(dāng)時CPI正在向上走,3月份達到5.4%。正是如此,電價上調(diào)時僅上調(diào)了15個省份的電價,而且幅度也有不同,最小的每千瓦時上網(wǎng)電價僅上調(diào)1.24分。
高煤價促“人為”電荒
動力煤價格高企無疑給本就困難的火電企業(yè)雪上加霜,也使得今年冬季的供電形勢更加不容樂觀。10月27日,中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布2011年前三季度全國電力供需分析預(yù)測報告,預(yù)測今冬明春全國最大電力缺口將達3000萬-4000萬千瓦。這一結(jié)論超出了此前電監(jiān)會的預(yù)計。10月20日,電監(jiān)會預(yù)測的今冬明春最大電力缺口約2600萬千瓦。
這就意味著從今年春季開始的電荒將持續(xù)到明年春季,持續(xù)近一年電荒也創(chuàng)下了歷史記錄。梳理近兩年的電荒與全社會用電量的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)今年的電荒不僅持續(xù)時間長,還具有“人為”的特點。
2010年隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇,全社會用電量達41998.82億千瓦時,同比增長了14.76%,其中工業(yè)用電量達30966.77億千瓦時,同比增長15.73%。工業(yè)用電量增加,尤其是高耗能企業(yè)的復(fù)蘇被視為造成去年電荒的重要原因。
但今年經(jīng)濟增速和社會用電增速下降,電荒卻在加劇。今年前三季度工業(yè)增加值增速逐季放緩,一季度增長14.4%,二季度增長14%,三季度增長13.8%;伴隨經(jīng)濟增速放緩,全社會用電量增速也應(yīng)聲下滑,前三季度社會用電量各季度同比分別增長12.7%、11.7%和11.5%。而電荒卻持續(xù)存在,今年迎峰度夏的實際電力缺口達2300萬千瓦,多地錯峰用電。如今,迎峰度冬高峰即將來臨。
能源經(jīng)濟學(xué)者、廈門大學(xué)能源經(jīng)濟研究中心主任林伯強認為,今年的電荒主要受“人為”因素影響。他指出,從裝機與機組利用率來說,理論上,機組利用小時仍有10%以上的提升空間。但因為電煤供應(yīng)緊張、煤炭價格高漲“限制”了火電企業(yè)的發(fā)電積極性。
動力煤價高位企穩(wěn)
三季度末到四季度初,各大電廠為冬季囤煤做準(zhǔn)備,環(huán)渤海地區(qū)動力煤價格從9月7日開始恢復(fù)上漲。海運煤炭網(wǎng)2日發(fā)布的最新一期數(shù)據(jù)顯示,環(huán)渤海地區(qū)港口平倉的發(fā)熱量5500大卡市場動力煤的綜合平均價格報收853元/噸,與前一報告周期持平。該價格為指數(shù)發(fā)布以來的最高價位,發(fā)熱量5500大卡市場動力煤的綜合平均價格自本輪上漲以來累計漲幅達到28元/噸。
據(jù)秦皇島煤炭交易市場總經(jīng)理李學(xué)剛介紹,從對環(huán)渤海六個港口交易價格的采集數(shù)據(jù)結(jié)果看,本報告周期24個港口規(guī)格品中,價格上漲的港口規(guī)格品由前一報告期的11個增加到了13個;價格持平的港口規(guī)格品由前一報告期的12個減少到了10個;價格下降的港口規(guī)格品維持在前一報告期的1個。
近期我國非煉焦煤進口超常增加也顯示國內(nèi)動力煤需求旺盛。據(jù)李學(xué)剛介紹,9月份我國進口煤炭1912萬噸,同比增加了25.1%,創(chuàng)造了有史以來的新高;其中非煉焦煤進口1523萬噸,同比增加407萬噸,提高了36.5%,同樣刷新了歷史單月進口量的最高記錄。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,近期國內(nèi)水電出力比例較低使得動力煤需求比較旺盛,動力煤價將繼續(xù)維持在高位運行。受西南及廣西旱情影響,今年水電利用小時數(shù)同比下滑明顯,而四季度為枯水季,預(yù)計水電仍將乏力,火電供電負荷將有增無減。從電廠庫存來看,近期全國重點發(fā)電企業(yè)的電煤庫存回升較快,由9月末的6455萬噸增加到了10月20日的近7120萬噸。
臨近冬季取暖季,動力煤價再度出現(xiàn)上漲,最新一期環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)顯示動力煤價前期的持續(xù)上漲動力有所減弱,但價格仍保持高位運行。今年以來,國內(nèi)電荒持續(xù)時間超過往年,中國電力企業(yè)聯(lián)合會預(yù)測今冬明春全國最大電力缺口將達3000萬-4000萬千瓦。今冬明春的電荒似乎已成定局,業(yè)內(nèi)期待的電價上調(diào)或能降低“人為”電荒的因素,但終端需求減弱帶來煤炭價格回落的預(yù)期可能會使得短期內(nèi)上調(diào)電價難以成行。
調(diào)電價還是降煤價?
今年以來,電力行業(yè)持續(xù)承受著煤價高位上漲、利率上升給生產(chǎn)經(jīng)營和電力保供造成的巨大壓力。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,1-8月份,火電生產(chǎn)企業(yè)利息支出479億元,同比增長25.6%,是火電虧損的一個主因之一;火電生產(chǎn)企業(yè)雖然實現(xiàn)利潤總額122億元,但同比下降39.1%,并且今年以來各月持續(xù)負增長。
剛收官的三季報也顯示,電力企業(yè)正經(jīng)歷寒冬。據(jù)同花順統(tǒng)計,29個火電企業(yè)中,13家公司的凈利潤下降,10家公司前三季度虧損。營收排名第一的華能國際前三季度累計實現(xiàn)營業(yè)總收入998億元,去年同期為768億元,而前三季度實現(xiàn)凈利潤14.1億元,比去年同期的31.46億元縮水逾半。
正因為電力企業(yè)發(fā)電動力不足,因而業(yè)界對再上調(diào)電價的預(yù)期增加。有發(fā)電企業(yè)的相關(guān)人士透露,如果CPI增速持續(xù)下降,相關(guān)主管部門或考慮上調(diào)電價。另據(jù)了解,6月1日發(fā)改委上調(diào)部分地區(qū)的上網(wǎng)電價后,二季度火電行業(yè)毛利率環(huán)比提高2.23個百分點。平安證券分析師王凡認為,后續(xù)煤價上漲吞噬了發(fā)電企業(yè)的利潤,因而業(yè)界普遍期待再調(diào)電價。
不過,本輪動力煤價格的上漲趨勢已經(jīng)減弱,有分析師表示,鋼鐵減產(chǎn)等終端影響可能在明年春節(jié)后體現(xiàn)。一旦動力煤價格合理回落,電價調(diào)整的可能性將會大大降低。
從秦皇島海運煤炭市場監(jiān)測情況來看,國內(nèi)主要航線的海上煤炭運價繼續(xù)走低,而港口煤炭海運費的下降更預(yù)示著未來一段時間內(nèi)需求的放緩。10月2日大秦線檢修工作結(jié)束之后,秦皇島、曹妃甸等主要煤炭發(fā)運港口的煤炭庫存逐漸回升,主要發(fā)運港口煤炭資源偏緊局面得到改善,對市場動力煤價格上漲或者高位運行的支持作用也有所減弱。
受終端需求減弱的影響,近期電廠煤耗水平也持續(xù)下降。據(jù)中能電力工業(yè)燃料公司統(tǒng)計,10月1日至20日的平均日煤耗降至不足346萬噸,比9月份平均日耗水平減少了28萬噸。按照該煤耗水平計算,目前電煤庫存可用天數(shù)超過了20天,處于偏高水平。李學(xué)剛表示,這種狀況將會降低電力企業(yè)后續(xù)電煤冬儲需求,降低電煤采購的積極性。他同時認為,大量的非煉焦煤進口以及進口增長的慣性,將沖淡后期沿海消費地區(qū)對內(nèi)貿(mào)煤炭的需求,削弱內(nèi)貿(mào)煤炭價格上漲動力。
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