石灰石破碎機的技改
江西玉山萬年青水泥有限公司有兩套日產(chǎn)2500噸的熟料生產(chǎn)線,可石灰石破碎系統(tǒng)只有1條,石灰石也只破碎1次,采用的是北京重型機械廠的MB56/75錘式破碎機,因各方面的原因,破碎機臺時產(chǎn)量一直在600噸左右,板喂速度一直提不上去,如果系統(tǒng)出現(xiàn)故障,生產(chǎn)非常被動。公司針對這臺破碎機進行分析,對其進行了下面改進,使臺時產(chǎn)量提高了10%以上。
影響破碎機臺產(chǎn)的因素很多,如石灰石的品位、粒度等。公司解剖MB56/75錘式破碎機,對它進行改進。石灰石是通過錘頭高速旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心力和沖擊力對物料進行破碎,物料在錘頭多次打擊下,從大到小,才從篦篩的間隙排卸出去。這一過程是連續(xù)反復(fù)進行的。許多物料粒度達到了要求,而沒有及時排卸出去,也就是“過破碎”現(xiàn)象??梢娙绾巫畲蟪潭鹊靥岣吲判睹娣e,才能使更多的已經(jīng)破碎的物料及時排卸出去,提高破碎機的產(chǎn)量。
礦山破碎機的篦篩是由篦條改進而成的,裝有4件,原篦篩排料孔寬為65mm,正好是產(chǎn)品的粒度大小,是不能改變的,而中間筋板寬為70mm,只有把寬而短的筋板改為薄而長的筋板,才能提高有效排料面積,又保證篦篩的強度。
現(xiàn)排料面積為4塊×0.065m×0.345m×16排=1.45m2。如果把筋板厚由0.070m改為0.050m,則每塊篦篩就會多出二排料孔。這樣排料面積為4塊×0.065m×0.345m×18排=1.61m2。
此外篦篩支架也影響料的排出,兩頭的無縫鋼管(外徑為180mm)嚴重影響料的排出,尤其是正中部位,寬達0.4m。
影響面積為0.4m×2.32m(篦篩長)×50%(扣除鋼板的寬度)=0.928m2。因此篦篩支架也需要改進。一頭用鐵板代替原鋼管,且鐵板方向與篦篩筋板方向一致,盡量重疊。
從上述分析,理論上排料面積可以提高近1m2。但實際上還有一個因素影響破碎機的產(chǎn)量,就是錘頭與反擊板及篦篩的最近距離(間隙),進篦篩的料不夠,產(chǎn)量無從談起,礦山的MB56/75破碎機如果采用新錘頭、新篦篩及反擊板,它們之間的間隙為0,而最大磨損的情況下,間隙可達100mm~120mm。從徐州巨龍水泥集團有限公司做過的統(tǒng)計,從反擊板最近距離算起,起始間隙為80mm,下半圈每20度,間隙縮小5mm~8mm,產(chǎn)量最大。而湖州南方石灰石粒度為65mm時,反擊板間隙為60,篦篩間隙為50mm,過篩板后間隙為40mm。可公司的破碎機此間隙無法調(diào)整,這就需要找出有效的辦法,使此間隙在一個合理的范圍內(nèi)。
通過上述的改進,運行半年多,產(chǎn)量得到大幅提高(見下表,5月份系統(tǒng)正常的情況下統(tǒng)計了幾天的臺時產(chǎn)量),平均每天可少開機近兩個小時,減輕了員工的強度,提高了效益。
編輯:孔雪玲
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