淺談進(jìn)料方式對(duì)輥壓機(jī)做功的影響

2017/03/31 16:49 來(lái)源:中國(guó)水泥雜志

YD海螺公司采用Φ4.2 m×14.5 m水泥磨帶HFCG180/160輥壓機(jī)的開(kāi)路粉磨系統(tǒng),輥壓機(jī)廠家為合肥水泥設(shè)計(jì)研究院。該套系統(tǒng)自2016年2月份投產(chǎn)以來(lái),輥壓機(jī)輥縫偏差一直較大,做功電流低,嚴(yán)重影響運(yùn)行指標(biāo)發(fā)揮。......

  YD海螺公司采用Φ4.2 m×14.5 m水泥磨帶HFCG180/160輥壓機(jī)的開(kāi)路粉磨系統(tǒng),輥壓機(jī)廠家為合肥水泥設(shè)計(jì)研究院。該套系統(tǒng)自2016年2月份投產(chǎn)以來(lái),輥壓機(jī)輥縫偏差一直較大,做功電流低,嚴(yán)重影響運(yùn)行指標(biāo)發(fā)揮。期間該公司對(duì)穩(wěn)流倉(cāng)內(nèi)部進(jìn)行了多次改造,但輥偏問(wèn)題一直未得到有效解決,公司經(jīng)過(guò)多次分析研討后于8月對(duì)輥壓機(jī)系統(tǒng)進(jìn)料方式進(jìn)行了改進(jìn),取得了一定的效果。本文結(jié)合此次改造情況,僅就進(jìn)料方式對(duì)輥壓機(jī)做功的影響與大家探討。

  1 工藝流程和技改方案

  來(lái)自配料系統(tǒng)的混合物料經(jīng)配料皮帶直接進(jìn)入穩(wěn)流小倉(cāng),物料通過(guò)穩(wěn)流小倉(cāng)以均勻、穩(wěn)定的料柱形式連續(xù)喂入輥壓機(jī),經(jīng)高壓擠壓后卸入出輥斗式提升機(jī),然后送入V型選粉機(jī)內(nèi)分選,分選出的粗顆粒返回輥壓機(jī)重新擠壓,細(xì)顆粒隨氣流進(jìn)入高效選粉機(jī)再次分選,其中>0.2 mm的粗粉返回輥壓機(jī)重新擠壓,<0.2 mm的細(xì)粉由旋風(fēng)筒收集后通過(guò)斜槽送到球磨機(jī)內(nèi)進(jìn)一步研磨,出球磨機(jī)物料即為成品。出旋風(fēng)筒的含塵風(fēng)通過(guò)系統(tǒng)循環(huán)風(fēng)機(jī)一部分回V型選粉機(jī)內(nèi)循環(huán)使用,一部分送入主袋除塵器內(nèi),除塵器收集下來(lái)的粉塵也隨斜槽送入球磨機(jī)。工藝流程見(jiàn)圖1。

輥壓機(jī)系統(tǒng)工藝流程

圖1 輥壓機(jī)系統(tǒng)工藝流程

  1.HFCG180/160輥壓機(jī);2.V型選粉機(jī)(HFV5000);3.高效選粉機(jī)(HFX-M5000B);4.旋風(fēng)筒(2-Φ4.3 m);5.袋除塵器(FMD128-2×6)

  如圖1所示,該套輥壓機(jī)系統(tǒng)有兩臺(tái)選粉機(jī),回粉均回到穩(wěn)流倉(cāng),當(dāng)新鮮來(lái)料細(xì)粉多的時(shí)候,小倉(cāng)內(nèi)細(xì)粉料將增加,其中<5mm的細(xì)粉料占比約85%,不利于輥壓機(jī)做功,且容易產(chǎn)生離析現(xiàn)象。改造方案:將輥壓機(jī)系統(tǒng)進(jìn)料方式由原來(lái)直接入穩(wěn)流倉(cāng)改為入出輥斗式提升機(jī),改造后新鮮來(lái)料中的細(xì)粉料可以先經(jīng)過(guò)V型選粉機(jī)和高效動(dòng)態(tài)選粉機(jī)選走一部分,如此進(jìn)入穩(wěn)流倉(cāng)內(nèi)的細(xì)粉料將減少,勢(shì)必緩解倉(cāng)內(nèi)物料離析作用,進(jìn)而提高輥壓機(jī)做功效果,同時(shí)還可以減少輥壓機(jī)因物料粒度變化引起的振動(dòng)。輥壓機(jī)進(jìn)料方式改造前后對(duì)比見(jiàn)圖2。

輥壓機(jī)進(jìn)料方式的改造

圖2 輥壓機(jī)進(jìn)料方式的改造

  2 技改效果分析

  改造前后,入輥壓機(jī)物料種類(lèi)及配比基本不變,熟料83.5%、石灰石7.0%、石煤渣4.0%和石膏5.5%,生產(chǎn)P·O42.5R水泥,生產(chǎn)參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表1。

  表1 改造前后主要參數(shù)對(duì)比

 改造前后主要參數(shù)對(duì)比

由表1可見(jiàn),進(jìn)料方式改變后,生產(chǎn)P·O42.5R水泥臺(tái)時(shí)產(chǎn)量上升了30t/h,隨著輥壓機(jī)系統(tǒng)細(xì)粉含量降低,物料離析現(xiàn)象減少,輥壓機(jī)輥縫偏差由8mm下降至1mm,輥壓機(jī)電流上升25~30A,達(dá)到了額定電流195A的85%左右,高效選粉機(jī)轉(zhuǎn)速下降了110r/min,入磨物料篩余亦有所下降,輥壓機(jī)系統(tǒng)功效得到了有效發(fā)揮,大幅提高了系統(tǒng)運(yùn)行效率。

  3 結(jié)束語(yǔ)

  1)從本次改造來(lái)看,改造后出輥斗式提升機(jī)電流上升75A,斗式提升機(jī)負(fù)荷上升較多,同時(shí)大塊物料直接進(jìn)入出輥斗式提升機(jī),勢(shì)必加劇斗式提升機(jī)料斗及V型選粉機(jī)打散板等部件的損耗,后期要進(jìn)一步降低來(lái)料粒度,特別是石灰石和天然石膏等塊狀物料的粒度,以提高設(shè)備運(yùn)行周期。

  2)當(dāng)前,輥壓機(jī)已是水泥粉磨系統(tǒng)的主流配置,YD海螺公司從進(jìn)料方式出發(fā),進(jìn)行了一次值得交流的嘗試。在原材料種類(lèi)、配比及粒度基本一致的情況下,將入輥物料細(xì)粉含量由85%下降至75%左右,從而提高了輥壓機(jī)系統(tǒng)做功及運(yùn)行穩(wěn)定性。各公司可結(jié)合自身物料粒度、系統(tǒng)設(shè)備配置及工藝流程情況,合理選擇進(jìn)料方式,進(jìn)一步挖潛,提高水泥磨運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

編輯:俞垚伊

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。如有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系news@ccement.com。(轉(zhuǎn)載說(shuō)明

相關(guān)資訊

2024-09-21 11:19:15