于都南方萬年青:小技改助推企業(yè)降耗增效

2016/05/17 13:34 來源:中國建材報

面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩、市場下滑的嚴(yán)峻形勢,于都公司倡導(dǎo)員工將節(jié)能降耗融入到日常操作和行為習(xí)慣中,通過持續(xù)不斷的技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新,不但實現(xiàn)了節(jié)能與增效的雙贏,而且提升了企業(yè)的核心競爭力。 ......

  “面對競爭越來越激烈的市場,我們只有堅持技術(shù)創(chuàng)新,積極采用新工藝、新技術(shù),把技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造作為企業(yè)降耗增效的重要手段,不斷圍繞生產(chǎn)瓶頸、操作優(yōu)化、節(jié)能降耗等方面開展技術(shù)攻關(guān),讓技改助力企業(yè)揚帆遠(yuǎn)航?!苯?,記者在江西于都南方萬年青水泥有限公司采訪時,該公司熟料車間主任劉衛(wèi)民向記者這樣介紹。

  為了降低熟料生產(chǎn)成本,于都公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)技術(shù)人員經(jīng)反復(fù)論證,決定優(yōu)化鐵質(zhì)校正材料,使用大部分經(jīng)過高溫煅燒的有色金屬灰渣作為鐵質(zhì)校正原料,既改善了熟料易燒性,又使鐵質(zhì)校正材料直接成本下降1.5元/噸;為提高煤磨臺時產(chǎn)量,將入煤磨熱風(fēng)管道的直徑,由原來的800mm擴(kuò)大為1500mm,增加了熱風(fēng)通風(fēng)面積,提高了煤磨熱風(fēng)溫度,產(chǎn)量提升還降低了煤磨運行時間;對原料配料站石灰石庫進(jìn)行改造,保證1500噸石灰石庫存,同時對下料口進(jìn)行擴(kuò)大,將下料口的面積增大110%,減少了石灰石堵料,并確保了配料石灰石的均勻性,生料的質(zhì)量合格率也得到了提高,這種情況可大大降低生料系統(tǒng)電耗,直接提高生料磨臺時產(chǎn)量,同時,也能較好地使生料磨“避峰填谷”運行,每月“避峰”停機(jī)150小時以上,“填谷”運行170小時以上,節(jié)約用電120萬千瓦時,節(jié)省用電成本72萬元。

  在水泥制成工序配料中,于都公司采用脫硫石膏代替天然石膏作為水泥緩凝劑配料生產(chǎn)水泥,但進(jìn)廠的脫硫石膏因含有水份粘性較大,容易造成堵塞。為解決這個問題,于都公司于今年3月投資30多萬元,在粉磨系統(tǒng)實施了“脫硫石膏配料輸送入磨”技改項目,即在磨頭新加輸送皮帶和皮帶秤,讓脫硫石膏直接入磨,不再與其他原材料一起經(jīng)輥壓機(jī)后入磨,這樣既提高了輥壓機(jī)系統(tǒng)工作效率,又對輸送設(shè)備起到保護(hù)作用,減少設(shè)備損耗。由于脫硫石膏細(xì)度較細(xì),采用直接入磨的方式,不僅可以降低磨外輥壓機(jī)系統(tǒng)細(xì)粉循環(huán)量,徹底解決脫硫石膏不利于輥壓機(jī)系統(tǒng)做功和堵塞輸送通道的問題,還可有效提高水泥磨臺產(chǎn),同時每月可避峰用電運行達(dá)350小時以上,降低水泥粉磨電耗。由于脫硫石膏價格低于天然石膏,這樣也降低了水泥制造成本。

  余熱發(fā)電循環(huán)水池原出水管道上下端是焊接固定的剛性聯(lián)接方式,設(shè)計不合理,受設(shè)備振動影響,上端焊縫易脫焊,導(dǎo)致漏水、進(jìn)空氣,影響真空度及發(fā)電量,因此需經(jīng)常搶修焊接,一次搶修焊接時間約2小時,減少發(fā)電量約1萬千瓦時。循環(huán)水池排污口高出水池底部約1米,導(dǎo)致污泥排不出去,造成水質(zhì)差,凝汽器易結(jié)垢,水池清污泥時,要開啟潛水排污泵抽水,人工拉滑輪吊裝清理污泥,工作效率低,還費時費電。針對循環(huán)水池存在的問題,在今年的設(shè)備檢修過程中,于都公司通過技改,把抽汽器管道下端由剛性聯(lián)接改為軟性聯(lián)接,同時在水池底部打孔安裝了一個排污閥,消除了設(shè)備隱患,提高了發(fā)電量,節(jié)約了清理污泥工時和清洗凝汽器水垢材料費,僅此項公司每年可增收10多萬元。

  認(rèn)真做好修舊利廢這篇大文章。利用篦冷機(jī)兩邊側(cè)墻,用廢耐火磚替代澆注料,熟料輥式破碎機(jī)下料溜槽安裝煤磨檢修拆下的舊襯板,這些技改又為公司節(jié)約成本8萬多元,同時設(shè)備使用壽命提高兩倍以上;窯尾與密封魚鱗片摩擦的密封套筒外圈增加了一層耐熱鋼板,延長了密封套筒的使用壽命三倍以上;另外兩層魚鱗片之間加墊一層耐高溫密封軟墊減小了漏風(fēng),節(jié)約了燃煤;公司機(jī)修班副班長李忠明設(shè)計制作的煤磨自動篩球裝置,可以把無用的小鋼球篩走,需要的鋼球自動裝入袋子。根據(jù)大多數(shù)廠的慣例,同類型球磨機(jī)清倉鋼球全部篩好并裝袋,一般需60多個單工,采用此套裝置每次篩球可節(jié)約人工費用6千多元。

  充分利用篦冷機(jī)余熱,為公司員工提供生活用熱水,解決了300多名干部員工及家屬生活熱水的供應(yīng)問題,每年可為公司節(jié)電10多萬千瓦時,節(jié)約電費7萬多元。

  面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩、市場下滑的嚴(yán)峻形勢,于都公司倡導(dǎo)員工將節(jié)能降耗融入到日常操作和行為習(xí)慣中,通過持續(xù)不斷的技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新,不但實現(xiàn)了節(jié)能與增效的雙贏,而且提升了企業(yè)的核心競爭力。

編輯:王超涵

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