筆者參加了分支煅燒調(diào)試的全過(guò)程,就此談一下個(gè)人的體會(huì)和看法,供同行參考。 
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談分支煅燒在立筒預(yù)熱器窯上的工業(yè)實(shí)驗(yàn)

2008-12-10 00:00

  1、分支煅燒流程與工藝參數(shù) 

 ?。?)所謂分支煅燒,即在立筒底部進(jìn)行二次噴煤燃燒,它是一項(xiàng)微增型預(yù)分解技術(shù)。如圖所示,分支煅燒不需單獨(dú)設(shè)分解爐,而是在立筒4下部,沿切線方向安裝一噴煤嘴9,通過(guò)一條60多米長(zhǎng)的噴煤管7與設(shè)在窯頭看火平臺(tái)的分支煅燒噴煤風(fēng)機(jī)8連接,將30%~35%的煤粉噴入立筒預(yù)熱器內(nèi)燃燒,其燃煤用的助燃空氣由噴煤風(fēng)機(jī)抽取煤磨廢氣或環(huán)境大氣和來(lái)自窯尾的過(guò)??諝猓姑悍鄣玫匠浞秩紵?,迅速提高立筒內(nèi)溫度,強(qiáng)化生料的預(yù)熱和部分分解。 

  (2)工藝參數(shù),如圖示。 

分支煅燒流程與工藝參數(shù)

  2、分支煅燒立筒窯的特點(diǎn) 

  強(qiáng)化型立筒預(yù)熱器窯,分支煅燒煤粉沿切線方向射入立筒下部燃燒,與通過(guò)切線管道進(jìn)入立筒下部的窯尾廢氣混合,呈螺旋狀上升。使由立筒頂部撒下來(lái)的生料在懸浮狀態(tài)下呈螺旋式向下運(yùn)動(dòng),強(qiáng)化對(duì)流換熱。這一換熱過(guò)程與噴騰式立筒預(yù)熱器相比生料行走路線曲折,并且時(shí)間較長(zhǎng),熱效率高。實(shí)踐得知,立筒下部900℃的煙氣到達(dá)頂部時(shí)下降到740~720℃,溫差在160~180℃。強(qiáng)化型分支煅燒立筒窯有以下優(yōu)點(diǎn)。 

  2.1 強(qiáng)化預(yù)熱產(chǎn)量高 

  分支煅燒使窯尾和立筒溫度大大提高。表1為用分支煅燒前(1993年4月)、后(1993年12月)的部分工藝參數(shù)月統(tǒng)計(jì)對(duì)比數(shù)據(jù)??梢钥闯觯G尾溫度由908℃提高到964℃,立筒下部溫度由815℃提高到900℃,立筒下部與頂部的溫差由124℃提高到148℃。溫差大說(shuō)明立筒換熱效果是比較好的。更可喜的是一級(jí)旋風(fēng)筒風(fēng)壓由1093Pa提高到2019Pa,增加了926Pa,而溫度都在353C,這說(shuō)明一、二級(jí)旋風(fēng)筒及廢氣管道換熱效率也是比較高的,熱耗增加的并不大。再看入窯生料表觀分解率,由以前的26.4%提高到60%~65%。再如表2產(chǎn)量對(duì)比,小時(shí)熟料產(chǎn)量由12t/h提高到14t/h多。1994年1~7月份連續(xù)7個(gè)月穩(wěn)定在14~14.5t/h。月產(chǎn)量一般都在7000~8800t。 

  2.2 能降低窯的熱負(fù)荷,延長(zhǎng)窯襯壽命 

  分支煅燒使窯頭一次噴煤量相應(yīng)減少了30%~35%,窯的熱負(fù)荷大幅度下降。窯速快,形成的窯皮平整、堅(jiān)固、持久。燒成帶長(zhǎng)度由14m延長(zhǎng)到了17m多,從而有效地保護(hù)了耐火磚,磚齡由以前最長(zhǎng)81d延長(zhǎng)到175d,增長(zhǎng)2倍多(見(jiàn)表3)。1993年6月10日開(kāi)始使用分支煅燒,與1992年相比少換7次磚,節(jié)約磚55t,合計(jì)節(jié)約21萬(wàn)元,同時(shí)也大大減輕了工人換磚的勞動(dòng)強(qiáng)度。 

表1 分支煅燒試驗(yàn)前后月平均控制參數(shù)表  

表2 產(chǎn)量對(duì)照表  


表3  投用分支煅燒前后磚齡(d)對(duì)照表 

  2.3 窯速高,物料受熱均勻 

  由于入窯生料表觀分解率達(dá)到了65%左右,相應(yīng)地窯速也加快。從表1中得知,投用分支煅燒前的1993年4月窯速最高在1.4~1.5r/min,看火人員還擔(dān)心跑黃料。投用分支煅燒后,1993年12月份平均窯速在1.8~1.9r/min,最快時(shí)達(dá)到額定窯速2.0r/min。物料翻滾靈活,受輻射和傳導(dǎo)傳熱幾率增多,煤灰摻入均勻,減少了窯內(nèi)還原氣氛,熟料質(zhì)量好,結(jié)粒均齊。 

  3、分支煅燒與立筒預(yù)熱器的操作控制 

  3.1分支煅燒操作 

  3.1.1  分支煅燒噴煤時(shí)機(jī) 

  根據(jù)儀表的觀察,立筒預(yù)熱器參數(shù)正常時(shí),在窯頭一次煤、風(fēng)、料和窯速穩(wěn)定的情況下,先將窯尾溫度升到950℃以上,分支煅燒開(kāi)始以20%的煤和相應(yīng)的風(fēng)投入運(yùn)行。這樣噴入立筒下部的煤能迅速充分燃燒。不然,大量的煤和冷風(fēng)會(huì)降低立筒預(yù)熱器溫度,影響立筒預(yù)熱器的正常工作,有可能造成煤粉不完全燃燒,一級(jí)旋風(fēng)筒出口廢氣CO含量超高,危及電收塵器的安全。 

  3.1.2 噴煤量的控制 

  正常范圍以分支煅燒煤比窯頭煤為30%~35%比70%~65%為佳。若噴煤量太大,大于40%,有可能燃燒不完全或使一級(jí)旋風(fēng)筒出口溫度偏高,熟料熱耗高。噴煤量小于20%時(shí),立筒預(yù)熱器溫度提高的幅度不大,不利于預(yù)熱效率的提高和產(chǎn)量的增加。 

  3.2 影響分支煅燒的因素 

  3.2.1 生料喂料量波動(dòng) 

  生料喂料量的波動(dòng),首先引起分支煅燒的操作和立筒預(yù)熱器工藝參數(shù)的波動(dòng),同時(shí)對(duì)窯速、窯頭喂煤量的影響也是很關(guān)鍵的。整個(gè)回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn),是以生料流量的穩(wěn)定為依托。料穩(wěn),生料換熱均勻穩(wěn)定,帶來(lái)分支煅燒和窯頭煤的穩(wěn)定,窯速也就穩(wěn)定。因而,整個(gè)熱工制度就容易平衡。我廠穩(wěn)定生料喂料流量是根據(jù)氣力提升泵流化室壓力的顯示,不斷調(diào)整生料雙管螺旋輸送機(jī)轉(zhuǎn)速來(lái)維持的。在分支煅燒使用過(guò)程中,曾發(fā)現(xiàn)生料雙管螺旋輸送機(jī)上面的穩(wěn)料小倉(cāng)容量偏小。生料貯存庫(kù)下料不穩(wěn)時(shí),小倉(cāng)料很快下空,使氣力提升泵壓力發(fā)生大的波動(dòng),生料流量忽大忽小。為此,我們作了擴(kuò)大倉(cāng)容的改造,大大減小了氣力提升泵壓力的波動(dòng),使喂料量基本穩(wěn)定。 

  3.2.2 煤質(zhì)的影響 

  煤質(zhì)包括灰分和細(xì)度兩個(gè)內(nèi)容。我廠煤灰在22%~25%,揮發(fā)分在30%左右,對(duì)分支煅燒是有利的。但煤粉細(xì)度也應(yīng)符合小于12%的指標(biāo)要求。如有時(shí)煤粉跑粗高達(dá)18%,造成不完全燃燒,預(yù)熱器出口溫度高,廢氣CO超標(biāo),立筒錐體沉落大量煤粒子形成堵塞,被迫停窯清堵。 

  3.3 預(yù)熱器溫度、壓力的控制 

  分支煅燒噴煤量和生料喂料量相對(duì)穩(wěn)定了,那么立筒各處溫度、壓力也就平衡了。一般以立筒下部溫度900℃左右,一級(jí)旋風(fēng)筒出口350~380℃,一級(jí)旋風(fēng)筒出口壓力2018Pa視為正常。一級(jí)旋風(fēng)筒出口溫度大于380℃,可能有下列三種不正常因素:一是喂料量小,二是分支煅燒煤量偏大,三是窯尾排風(fēng)過(guò)大。這些情況持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)了,會(huì)導(dǎo)致立筒預(yù)熱器和窯尾切線進(jìn)氣管道產(chǎn)生結(jié)皮堵塞,窯尾排風(fēng)機(jī)和電收塵器溫度增高,熟料熱耗增高。 

  4、存在的問(wèn)題和建議 

  窯尾密封圈、立筒預(yù)熱器各部檢修門、捅料孔、膨脹節(jié)、一、二級(jí)旋風(fēng)筒、鎖風(fēng)閥和窯頭罩漏風(fēng)嚴(yán)重。大量冷風(fēng)進(jìn)入預(yù)熱器,大大影響了分支煅燒的操作,降低了熱效率,產(chǎn)量低熱耗高。由表2看出,1992年底大修時(shí),系統(tǒng)密封得到了較好恢復(fù),使1993年2~3月平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量分別在13.5t/h和13.9t/h,這說(shuō)明漏風(fēng)的危害是極大的。 

  輔機(jī)設(shè)備故障率高,窯運(yùn)轉(zhuǎn)率低。1992年和1993年窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率僅為63.9%和68.9%。運(yùn)轉(zhuǎn)率低嚴(yán)重制約著窯的快轉(zhuǎn)和產(chǎn)量的提高。 
                     
                  

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