大運河水泥內部挖潛成效顯著

2007/11/21 00:00 來源:中國建材報 杜小衛(wèi) 葉榮海

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  具有50年經營歷史、擁有“大運河”品牌水泥的江蘇邳州大運河水泥有限責任公司,堅持內部挖潛,把降本增效作為經營理念,將優(yōu)良服務和合理價格放在首位,從而引來了八方客戶,企業(yè)經營業(yè)績穩(wěn)步增長。1月~10月份,公司實現(xiàn)銷售收入5940萬元,實現(xiàn)利稅570萬元,其中因降本增效的收入就近百萬元。

  為穩(wěn)定產品價格,公司堅持以多渠道、多方位的方式促進降本增效工作。首先從降低機械喂料消耗開始。公司將降低這項費用的關鍵鎖定在崗位操作及維修上,把班組核算落實到具體崗位上,讓員工參與到報酬核算中,使員工在生產中時時想著成本。一個班下來,崗位工就能根據班產量知道自己班的收入情況。在設備維修中,公司要求維修人員做到人不離崗,緊盯機器運轉,變被動維修為積極預防,以此來減少設備的維修頻率。在故障修理中,公司要求員工做到“能修不換,能用少換”,注重節(jié)省點滴費用,一年下來,就節(jié)約開支200多萬元。

  其次,在節(jié)電上做文章。為了有效利用峰谷電,公司將三班制調整為兩班制,將耗電大的車間改為中夜班,使公司噸水泥綜合電耗大幅降低,每月基本可節(jié)省60多萬元。在節(jié)煤方面,公司取消了老的烘干系統(tǒng),建立大曬場,將過去一直沿用黏土作為輔助原料的工藝,改用鋼渣,節(jié)約了大量煤炭,省掉40多人的工資成本。一年下來,公司又可節(jié)約150多萬元。

  再次,通過引進新技術推動降本增效。過去,公司包裝車間采用落后的人力裝車工序,如今安裝了多條自動裝車系統(tǒng),不僅有效避免了人為破損和少包現(xiàn)象,還大大改善了現(xiàn)場環(huán)境和員工工作環(huán)境。這一新技術又為公司節(jié)約了60多萬元的人力成本。


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