香山水泥公司“三廢”綜合利用每噸水泥生產(chǎn)成本降低2.36元
隨著國家對水泥行業(yè)發(fā)展要求的逐步提高,作為有49年歷史的地方國營老廠,如何在市場上取得自身的生存和發(fā)展空間,成為公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的首要問題。經(jīng)過調(diào)研、論證,公司確立了依靠科技做大做強企業(yè),以技術(shù)改造為龍頭,更新設(shè)備、擴大規(guī)模,在節(jié)能降耗上下功夫,創(chuàng)建節(jié)約型企業(yè)適應(yīng)市場的發(fā)展戰(zhàn)略。
幾年來,公司先后投資2000萬元對車間陳舊設(shè)備進行更新?lián)Q代。通過采用先進、環(huán)保型設(shè)備來提高設(shè)備的運轉(zhuǎn)率,增加水泥產(chǎn)量。通過技術(shù)改造,一是利用回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)熟料所產(chǎn)生的廢氣進行發(fā)電,年發(fā)電量達3500萬度以上,不僅滿足了企業(yè)生產(chǎn)用電需要,而且每年可創(chuàng)收資金800余萬元;二是用大型循環(huán)水池,將企業(yè)產(chǎn)生的廢水通過凈化處理作為設(shè)備冷卻水進行循環(huán)利用,為企業(yè)節(jié)約了水資源;三是企業(yè)“大摻量工業(yè)廢渣生產(chǎn)水泥”的實驗研究成功后,每年可利用各種廢渣10余萬噸,降低了生產(chǎn)成本費用;去年對車間粉煤灰系統(tǒng)進行改造后,年可增加廢棄物的利用量約2萬噸;通過技術(shù)改造,使企業(yè)的能耗下降了35%;四是通過技術(shù)改造,改變了過去崗位人員臃腫、勞動生產(chǎn)率低的局面——由于設(shè)備陳舊,崗位人員多、勞動強度大,造成出力不出活的現(xiàn)象;現(xiàn)在通過采用新設(shè)備,幾個崗位一個人,輕松干好本職工作;今年企業(yè)員工由原來的1026人減為661人,并且含企業(yè)內(nèi)退130人,達到了減員增效、增效節(jié)支的目的。
特別是今年投資550萬元在粉磨系統(tǒng)增加輥壓機項目的技術(shù)改造,水泥磨臺時產(chǎn)量翻了一番。形成先進的輥壓機+打散機+磨機+高效選粉機預(yù)粉磨系統(tǒng),再加上擁有先進的預(yù)熱及沸騰煅燒技術(shù),企業(yè)水泥年產(chǎn)能力由原來的20萬噸,提高到如今的100萬噸。
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